摘要:產品質量是企業的生命線,它關系到公司的興衰,尤其在目前純堿市場嚴重飽和的情況下,提高純堿產品質量就是提高我公司競爭力,為了提高產品質量,我公司進行了多次技術改造,本文就我公司在提高產品質量方面進行的技術改造做一簡單介紹。
關鍵詞:純堿 產品質量 技術改造
中圖分類號:TQ114.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(b)-0000-00
產品質量是企業生命線,優秀的產品質量是企業生存必不可少的因素,在目前純堿產能過剩、市場飽和的情況下,產品質量顯得尤為重要。純堿企業要想在市場上立有不敗之地,優秀產品質量是其必要條件。近一兩年來,我公司為提高產品質量,進行了多項有針對性的技術改造,采取了行之有效的技術措施,使我公司產品質量在同行業中名列前茅。下面簡單做一介紹:
1.純堿質量要求
我公司純堿產品概括地分為兩類,其一為輕質碳酸鈉,其二為重質碳酸鈉。質量標準均執行國家標準《工業碳酸鈉GB210.1--2004》。國家標準中對純堿等級分為優級、一級、合格三種,其中優級品要求如下:純堿碳酸鈉含量≥92%(干基)、鐵≤0.0035%、純堿鹽份≤0.7%、純堿水不溶物≤0.03%、硫酸鹽含量≤0.03%,純堿粒度≥70%(重質純堿)、堆積密度≥0.9g/ml(重質純堿),同時對外觀有如下要求:輕質純堿為白色粉末,重質純堿為白色細小顆粒。隨著市場競爭的日趨激烈,客戶對純堿質量的要求也越來越高,對某些指標的要求遠遠高于優級品標準,如有的客戶對純堿粒度分布要求是比較嚴格的,要求粒度篩上物0.60mm≤13%;篩間物0.60-0.125mm≥85%;篩下物0.075mm≤2%,而大部分客戶要求1.18mm篩上物占的比例≤2%,這就要求我們在生產過程中需采取嚴格控制措施,滿足顧客需求。
2.我公司純堿產品質量情況
我公司生產純堿為氨堿法生產純堿,為確保純堿質量達到優級品標準,從原材料進廠、中間過程控制以及出廠產品檢驗,均采取嚴格的控制手段,使我公司產品各項主要技術指標均達到國家優級品要求。為了更好地滿足顧客要求,我們對產品外觀提出了更高的要求,如粒度的分布、大顆粒要求、產品異物等等。也有針對性地進行了一系列技術改造,使我公司產品質量在同行業中處于絕對優勢。
3.改造情況簡介
3.1對二次利用水進行預苛化處理,降低精鹽水濁度
純堿質量標準中有一項重要指標,就是純堿水不溶物,它的主要影響因素是精鹽水濁度,在生產中我們控制精鹽水濁度一般在20ppm,當濁度超過40ppm時,不僅是輕質純堿水不溶物含量高,而且生成的重質純堿粒度粗大,不均勻。我公司化鹽用水有兩種,一種是復用水,另一種是二次利用水,二次利用水用量比較大,而二次利用水里邊含有較高的鈣鎂離子,這種水直接用于化鹽時,不僅增加粗鹽水中的鈣鎂離子含量,給精制工序帶來較大負荷,而且造成澄清桶能力不足,影響精鹽水濁度,我公司曾幾次發生因精鹽水濁度高,造成重灰粒度不均勻,大顆粒較多,破碎系統能力不足而采取導致重灰顆粒外排現象,使物料損失增大。
改造的措施就是對二次利用水進行預苛化處理,利用原泥中間槽做為預苛化處理槽,將二次利用水引入處理槽,槽內通入苛化液,使二次水里邊的鈣鎂離子提前與苛化液進行反應,同時,預苛化的二次水里邊含有一定量的過剩灰、堿,它們在化鹽桶里還可以和原鹽里的一部分鈣、鎂離子進行反應,同樣也降低了粗鹽水中的鈣鎂離子含量,減輕了鹽水精制的負荷,精鹽水質量得到了提高,2010年上半年,精鹽水濁度平均值達到25ppm以下,重灰粒度比較穩定。
3.2各純堿成品皮帶加裝電磁鐵、下料溜子加裝磁性溜管
純堿生產主要生產設備及管線為鑄鐵及碳鋼材質,成品堿運輸大都使用埋刮板或斗提機等密閉設備,在檢修過程中以及設備使用過程中,可能會有一些焊渣、金屬物件等不慎帶入到系統中去,但因其在密閉設備里很難被發現,一旦進入產品包裝系統,不僅影響產品質量,也有可能卡停設備,為防止雜質進入包裝系統,我們采取的措施是在各純堿運輸皮帶加裝電磁鐵,各下料溜子加裝磁性溜管,并派專人定時清理,這樣大大降低了磁性異物進入產品中的可能性。
3.3在成品車間各關鍵部位加裝轉篩,使物料進入包裝機前全部過篩
原生產系統中,輕GvqQ0ISVqQV3iz7kpuYXnSCnk7gBnur/y0K5hphKM6Y=灰只有一臺高溫轉篩,大部分物料未經過篩子,在成品包裝崗位沒安轉篩,重灰系統也只有高溫轉篩,不能保證進包裝機的所有的物料過篩,當生產系統出現波動或煅燒工序清理系統時,難免會有大塊堿或雜物進入系統,嚴重影響產品質量,而且影響設備運行能力。
為保證產品質量,采取措施是在成品車間各輕重灰物料流向關鍵部位,均加裝滾動轉篩,使進入包裝前的物料全部過篩,篩上物進入粉碎機重新粉碎,然后重新進入系統,篩下物進入產品,目前,成品車間物料全部過篩,沒有短路,產品質量大大提高。
3.4調整篩網目數
重質純堿對產品粒度要求比較嚴格,特殊用戶對其要求較高,不僅要求粒度≥70%,而且對大顆粒也有一定限制,要求1.18mm篩上不得大于2%,以前轉篩篩網目數為12目(1.4mm),當重灰生產出現波動時,大顆粒較多, 1.18mm篩上滿足不了≤2%的要求,若全部改為14目篩子,又會影響重灰系統生產能力。通過轉篩進行試驗,對轉篩進行了如下改造,一臺轉篩一半篩網用14目,另一半篩網用12目,這樣,即不影響篩分能力,同時又不會使1.18mm篩上全部進入產品中,也保證了產品質量。
3.5篩下破碎機加裝篦子
生產中每臺轉篩均配有一臺破碎機,原系統篩余物進入破碎機破碎以后,直接進入生產系統,在生產波動較大,大顆粒較多時,這樣不能保證所有的大顆粒被粉碎,而有些其它雜物象鐵塊等還會進入到包裝系統,對產品質量還是有很大影響,因此,我們對篩分系統進行如下技術改造,每臺破碎機下料口均加裝篦子,由操作工定期對筆篦子進行清理,對產品又加裝了另一道防線。
3.6包裝機下料口加裝篩網
在包裝工序除了采取以上改造措施外,還為產品質量加裝了最后一道防線,那就是每臺大袋包裝機的下料口均加裝一道篩網,防止前幾道工序漏網的異物進入產品中,保證了我公司產品不含異物。
通過進行上述技術改造,我公司產品質量得到顯著提高,保證了各項技術指標全部達到優級品標準,產品外觀得到明顯改善,產品粒度均勻,無異物,其質量在同行業中處于領先水平,大大提高了產品競爭力。