青鵬煤業(yè)公司是1958年礦的一家縣屬國有企業(yè),年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)能力,后經(jīng)技術(shù)改選,擴建為年產(chǎn)9萬噸的生產(chǎn)能力。2003年經(jīng)整合到永榮礦業(yè)公司,當(dāng)時年產(chǎn)8萬噸原煤,年掘進進尺2300米,原煤單產(chǎn)4000噸,全巖掘進50米,半煤巖巷單進60米,支護方式為花碹支護。采掘關(guān)系一直受掘進單進限制,長期達不到采煤進度要求,采掘關(guān)系失調(diào)現(xiàn)象嚴重。2007年7月-200延伸工程開工后,工期仍然受掘進單進的影響,為了解決工期滯后問題,保證工程按時完工,我礦提出了快速掘進施工的幾個課題,半煤巖巷快速掘進施工方法就是其中的一個,目的單進水平由80米達到200米,標準化水平由三級達到一級,施工環(huán)境實現(xiàn)本質(zhì)安全和一次成巷的要求。
1.概況
1.1工程概況
-27102采面運輸煤巷,位于首采區(qū)底部南翼,開口位置在1號聯(lián)絡(luò)石門與-200北煤巷交叉處標高-192m處。-27104運輸巷北接-200北煤巷,南接-27104采面開切眼,東邊與-200南運輸大巷比鄰,巷道掘進工程量800m。
1.2地質(zhì)及水文地質(zhì):巷道圍巖情況
M7(外大連)煤層位于T3xj3(外煤組)頂部,上距須四段2.13m。煤層較穩(wěn)定,是礦井主采煤層,煤厚0.47~0.95m,一般厚度0.65m。煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,由3~4個煤分層組成,最多可達6個煤分層,煤分層厚0.14~0.71m,夾矸厚度0.05~0.25m。夾矸巖性一般為灰色粘土質(zhì)炭質(zhì)泥巖。煤層中上部的高嶺石夾矸厚0.04~0.18m,層位穩(wěn)定,可作為M7(外大連)煤層的識別標志和對比標志。煤層頂板一般為深灰色泥巖,厚2.13m,局部為細砂巖或中粒砂巖。底板為深灰色粉砂巖。M7(外大連)煤層較穩(wěn)定,在礦區(qū)范圍內(nèi)為全區(qū)可采,在礦井范圍內(nèi)有6個鉆孔對其中深部進行控制,研究程度較高。區(qū)域內(nèi)砂巖和灰?guī)r裂隙、溶蝕裂隙較為發(fā)育,且多屬張性裂隙,利于地下水的補給和排泄運移,為含水層;泥巖除淺部含弱風(fēng)化水外,一般結(jié)構(gòu)致密,裂隙不發(fā)育,為隔水層。由于含水層之間均有隔水層存在,且厚度較大,故各含水層間一般不發(fā)生水力聯(lián)系。須家河二、四段及含煤段中的砂巖為含水層。含煤段砂巖地下水活動十分微弱,流量小于0.1L/s,富水性弱。四段砂巖構(gòu)成近南北向的狹長山嶺,由于裂隙發(fā)育,屬富水性較強的含水層,地表出露泉水甚少,主要是受平硐大量排水所致。依據(jù)鉆孔單位涌水量0.1~0.5L/s·m,屬富水性中等的含水層,依據(jù)坑道內(nèi)涌水量0.004~2L/s,個別點可達6L/s,屬于強含水層。
1.3巷道斷面及支護
-27104運輸巷:梯形斷面,凈寬為2990㎜(平軌面),凈高為2200㎜(至軌面),采用11#工字鋼+水泥板聯(lián)合架棚支護,頂板采用水泥板再用矸石充填接頂,幫子交叉采用水泥板背幫,支護間距800㎜。
2.施工方法及工藝
2.1施工方法及工藝配套設(shè)備
破巖方法采用機械掏槽與普通鉆眼爆破相結(jié)合。即用一臺YT-28型(或YT-29型)風(fēng)動鑿巖機打炮眼,用?覬32mm鉆頭進行濕式打眼,主要負責(zé)輔助眼和周邊眼的施工,另一臺普通風(fēng)動煤鉆加賴磨鉆桿負責(zé)在煤層中施工第二個自由面的形成,大小300×300,深與本循環(huán)進度+200為準。另配備30耙斗裝巖機一臺,蓄電池機車二臺,一臺為磧頭使用,另一臺為上平巷轉(zhuǎn)載運輸使用;前探支架及構(gòu)件一付,15KW局部通風(fēng)機一臺供局部通風(fēng)用,提升上山采用45KW的內(nèi)齒輪絞車提升。
2.2工藝特點
(1)規(guī)范使用了前探梁,要求前探梁支架必須緊靠磧頭則,工作場所完全形成封閉支護狀態(tài),確保現(xiàn)場頂板本質(zhì)安全。
(2)架料之間采用金屬扣寸,要求每架料不低于5根,固定支架位置,確保了支架之間的工程質(zhì)量的穩(wěn)定。
(3)背幫三方使用水泥背板,改變了原有的排材腐蝕掉渣的現(xiàn)象。
(4)該巷全部采用水泥枕木,并規(guī)范了一次成巷的標準,保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊一致。
(5)炮眼布置。
機械掏槽與鉆爆方法相結(jié)合運用,即用一臺YT-29型風(fēng)動鑿巖機負責(zé)打輔助和周邊炮眼,并采用?覬32mm鉆頭進行濕式打眼,另一臺普通風(fēng)動煤鉆加賴磨鉆桿負責(zé)在煤層中施工第二個自由面的形成,大小300×300,深與本循環(huán)進度+200為宣,保證了循環(huán)進度和放炮效果,并避免了放炮對支架的破壞和沖擊,且因掏槽與炮眼平行作業(yè),減少施工時間,提高單循環(huán)進度,一個循環(huán)可達到2.6米。
(6)勞動組織采用四六交叉作業(yè)與三八作業(yè)相結(jié)合的組織形式:即磧頭掘進作業(yè)采用四六交叉作業(yè),裝巖及運輸(含輔助工序)采用三八組織,其他工序均是單班作業(yè)。這樣一是節(jié)約了勞動力,二是提高了勞動工效,三是保證了施工進度。
2.3主要措施
(1)嚴格按《渝能渝發(fā)〖2009〗192號》文件對前探梁的規(guī)定執(zhí)行。
(2)嚴格按照巷道設(shè)計尺寸挖足柱窩深度。
(3)巷道按測量標定中線施工工程質(zhì)量管理規(guī)定:
(4)巷道腰線以1.0米(至軌面)高度為準。
(5)巷道凈寬:-27104運輸巷(無中線巷道)允許偏差-50~+100 mm即巷道凈寬(平軌面)在2940~3090mm之內(nèi)為合格。
(6)巷道凈高:-27104運輸巷允許偏差-30~+80mm即巷道凈高(至軌面)腰線下在970~1080mm、腰線上1170~1280mm之內(nèi)為合格。
(7)其他要求
一是水溝要跟進磧頭、在打磧頭眼的時候?qū)⑺疁涎垡黄鸫蚝貌㈦S磧頭炮眼一起爆破,做到一次成巷。
二是耙砂機后15米的水溝必須疏通規(guī)范并納入檢查范圍。
三是枕木間距不可大于0.7米。
四是工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)及安全管理嚴格按照煤礦質(zhì)量標準化要求執(zhí)行。
3.效果
3.1技術(shù)經(jīng)濟指標
一是單進水平迅速提高,由原來的最高70米單進水平提升到月單進最高214米,平均達200米以上,這是我礦建礦以來歷史性的突破。
二是全部實現(xiàn)一次成巷,工程質(zhì)量達優(yōu)良品,無返工現(xiàn)象,成為礦業(yè)公司架料巷道質(zhì)量標準化示范磧頭。
三是職工工資增加,由原來的平均2000以下的水平增加到平均3000以上。
四是巷道成本降低,生產(chǎn)直接成本保持不變,但管理、供電、供風(fēng)等輔助成本降低了一個磧頭的費用相當(dāng)于降低近500元/米的成本。
3.2社會效益
一是前探支架的使用,操作場所形成封閉狀態(tài),確保環(huán)境本質(zhì)安全,改變了以前經(jīng)常出現(xiàn)的空頂作業(yè)現(xiàn)象,使工作人員安心工作。
二是一次成巷標準的統(tǒng)一明確,使環(huán)境達到文明整潔,質(zhì)量標準化水平達到一級標準化水平,在整個礦業(yè)公司半煤巖架料巷道施工中成為示范磧頭工作面。
三是因為四六交叉作業(yè)與三八作業(yè)相結(jié)合,合理的利用了時間和空間,各工序之間分工明確,配合緊密,相應(yīng)的減少職工的勞動強度和復(fù)雜程度。 3.3對礦井開采的影響
由于該磧頭達到了快速掘進的目標,促進了整個工期的推進,確保了-200水平技改延伸按期限竣工,同時也確保了礦井的水平正常接替。
3.4消滅了輕傷以上的事故
4.結(jié)論
4.1優(yōu)點
一是規(guī)范使用了前探梁,確保現(xiàn)場頂板安全;二是金屬扣寸的使用,確保了支架之間的工程質(zhì)量的穩(wěn)定;三是使用水泥背板,改變了原有的腐蝕掉渣的現(xiàn)象;四是水泥枕木在煤巷中的應(yīng)用和一次成巷標準的統(tǒng)一,保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊一致;五是機械掏槽與鉆爆方法結(jié)合運用,保證了循環(huán)進度,減少放炮對支架的破壞,減少施工時間;六是四六交叉作業(yè)與三八作業(yè)相結(jié)合,克服了勞動力不足,操作人員工序單一,利于操作技能的提高,同時提高勞動工效,保證了施工進度和施工質(zhì)量。
4.2存在問題
一是該工程在設(shè)計中缺少會車場的布置,在施工過程和今后的使用上都有一定的影響;二是機械掏槽采用的是賴磨鉆桿,不是專用的擴孔器具,擴孔效果不是很理想;三是除渣效果不是很理想。
4.3適用條件
適有于所有半煤巖巷的快速掘進施工組織。
4.4改進意見
一是除渣方式可改用皮帶聯(lián)續(xù)運輸,有得利于進一步提高單進水平。
二是機械掏槽可采用專用的擴孔器具,以提高擴孔速度和擴孔質(zhì)量,同時提高循環(huán)進度。