中圖分類號:TD 文獻標識碼:A 文章編號:1008-925X(2012)O8-0123-01
在礦井實際生產過程中,受地質條件及工作面布置方式等原因的影響,為提高煤炭回收率,多數綜采工作面均需進行甩采施工,即:通過延長工作面一端可采長度及多回收三角煤,從而達到增產、增效益的目的。
一、概述
我隊回采的1762(3)工作面,由于下風巷受運順提料巷的限制,收作線定在提料巷上平往工作面方向20m(運順退尺點F773m)處。為提高資源回收率,上風巷收作線定在軌順提料巷上平四岔門(軌順退尺點E835m)處,此三角區域需進行甩采,面臨該面甩采距離長、大支架調整困難、鏈板機下竄角度大及過高抽巷頂板管理等難點問題,綜采三隊統一思想、明確思路、制定方案、嚴格要求、開創先河。
二、甩采前準備工作
為減少甩采期間工作面鏈板機的總下滑量,在甩采前,我隊做了充分的準備工作。
1、提前一周采取了多進機頭,少進機尾的方法,以機頭能正常出煤,第一架能逮住鋼帶為原則,使工作面鏈板機上竄到最大位置。
2、應用支架架形控制鏈板機技術,硐硐調整架形,使支架架尾往機頭方向靠,推移桿朝機尾方向甩。
3、抵車順序嚴格按機頭→機尾順序進行。
三、甩采方法
1、綜合考慮該面的頂板巖性、鏈板機可彎曲長度、液壓支架完好狀況等各種因素,甩采比例選為1:11(機頭進1刀,機尾進11刀)。推進8個循環。
2、根據已確定的收作線位置可知:機尾需多采56m。
3、根據甩采比例及推進循環數計算甩采的起止位置為:運順F755.4m~F761.0 m,軌順E761.4m~E823.0m。由于在甩采前準備工作中,采取了多進機頭,少進機尾的方法,機頭必然先到達甩采起點位置。即:當機頭位置到達F755.4m時,甩采開始。此時機頭超前機尾11m。當甩采結束后,機尾實際需多采67m。
4、工藝流程:1762(3)工作面共安裝161#,煤機每次從機尾打過三角煤后,分別向145#、129#、113#、97#、81#、65#、49#、33#、17#、1#架割煤。在煤機下行割煤時,按順序從機尾→機頭方向移架,從機頭→機尾方向抵車。機尾連進10個短刀后,煤機通割工作面一次,將工作面找直,一個循環內,機頭進0.8m,機尾進8.8m,機尾比機頭多進8m。在推進第8個循環時,適當增大甩采比例,直至甩采結束。甩采前后對比,機頭實際退尺6m,機尾實際退尺73m。
5、鏈板機防滑措施
(1)抵車順序嚴格按機頭→機尾順序進行。并在工作面第10#、30#、50#、80#處安設一組DZ-28單體,每組3根,用于輔助抵車。
(2)調整支架架形,始終保持支架架頭朝機尾方向偏2°。同時還要及時均架,原則上每7-8架必須有一架側護板處于完全打開狀態,確保無歪斜、擠架現象。
6、機尾煤垛頂板管理
(1)隨甩采的推進工作面會逐漸增長,根據每循環甩采量可計算得知:機尾煤垛最長時達到9.5m。
(2)為滿足機尾煤垛的頂板管理要求,對接安裝了5架支架。甩采第3個循環結束后,上風巷退尺點為E789.4m,加1#架;上風巷退尺點為E805.4m,加2#架;甩采第6個循環結束后,上風巷退尺點為E814.2m,加3#架;甩采第7個循環期間,上風巷退尺點為E821m,加4#架;5#架在甩采結束后的平推階段待接。按“先移架、后延車”的原則,分別在2#架和4#架對接后,進行了兩次延車,每次加兩塊溜槽。
(3)以機尾最后一架正好逮住風巷鋼帶為標準,選擇待接支架的擺放位置。從而避免了機尾煤垛的出現,有利于端頭頂板管理。
7、過高抽巷端頭斜巷的頂板及瓦斯管理
(1)在退尺點E780m至E820m所對應的高抽巷端頭斜巷區段,提前由注漿公司將該段巷道內注滿水泥漿,排出該段巷道內可能積聚的瓦斯。
(2)為加強頂板管理,在法距5m(軌順退尺點E780m)時,對工作面受高抽巷端頭斜巷影響段142#~152#采取聯網護料作業。回采至退尺點E800m時,工作面割透高抽巷,嚴格跟高抽巷底板回采,嚴禁挑頂。
四、總結
1762(3)工作面從4月27日開始甩采,5月11日甩采結束。在全隊干群的共同努力下,成功甩采73m,創下了潘三礦綜采工作面大支架甩采距離最長、角度最大、資源回收率最高的新紀錄。該工作面的甩采成功,不僅為我礦多回收煤炭資源8萬噸,直接經濟效益達4800萬,而且為大支架甩采工藝積累了經驗,開創了先例。