摘要:原機構位于甲板中部,為二級鏈傳動,只做起線機用,原箱體外形尺寸670×1900×845mm。改造后,機構置于船頭,為一級鏈傳動,做起線機、錨機雙用,外形尺寸585×1140×715mm。
關鍵詞:馬達工作轉速 起線速度 鏈傳動
一、設計要求
船方提供的數據:起線拉力:5t
改造要求:起線拉力:3t
起線速度:≥90m/min
采用齒輪油潤滑,馬達外置,使用原軸承座,外形尺寸改至最小。
以往類似設計改造均采用干油潤滑,所以沒有現成范例借鑒。設計中盡量采用原件或原件改制,由于做錨機使用,改造后,軸承座、主動、被動鏈輪、鏈子、主動軸用原件或原件加工,其它制作新件。
二、設計計算
1、已知原機構采用二級減速鏈傳動(鏈子為雙排,節距p=38.1mm,排距pt=45.44mm)
1級速比i1=Z12/Z11=30/15=2
2級速比i2= Z22/Z21=42/30=1.4
經實測,原線輪工作轉速:n=54.1r/min
拉力:5T
纜繩直徑:φ20mm
原機構馬達轉速:n馬=n·i=54.109×2.8×2=151.5 r/min
起線速度:69.5m/min
2、改造后:
速比i=Z22/Z11=30/15=2
線輪轉速:n1= n馬/2=151.5/2=75.003r/min
起線速度:v=π·D·n=3.14×412×75.003=97m/min
尖峰負荷:T=974PI·I·η/n1=974×99×2×0.95/151.5=12093kN·m
提供拉力:F=T/0.5D=5.87t
低速軸轉矩:T=F×0.5D=6180kN·m
高速軸功率:P=T·m/(974·i·η)=6180×3000/(974×2×0.95)=50.59kW ①
原錨機馬達功率只是改造后馬達功率的三分之一,作用在穩車頭上的拉力超出原錨機的拉力,故滿足錨機使用要求。
3、系統改進:
根據馬達穩車頭間距及鏈輪間距,初定兩鏈輪中心距:a0=470mm
平均傳動比i=Z2/Z1=30/15=2
初定中心距最小值a0min=1.2(da1+da2)/2=360mm
最大值a0max=80p=3048mm
以節距計的初定中心距a0p= a0/p=470/38.4=12.3節
以節距計的鏈條長度Lp= 0.5(Z2+Z1)=47.6節
鏈條長度L= Lp·p/1000=1.815m
中心距a=0.25p{Lp-0.5(Z2+Z1)+[ Lp-0.5(Z2+Z1)2-8k]2}=477mm ②
三、系統設計
改造前后參數對照表:
設計要求閉式潤滑系統,故采用箱體結構。錨機承載力大,所以箱體采用厚度δ=18mm板,為便于裝配維修,箱體設計成兩體結構。為便于觀察和注入潤滑油,上箱體頂端設一圓形蓋板,蓋板由8個M10螺栓固定。下箱體需焊接兩層支板,以支撐大小兩組軸承組。下箱體兩個側面各開有一個420×200mm工藝孔。箱體與底座之間由12個M20×80mm螺栓固定,每面3個。為察看油位和泄臟,箱體一側設有油標尺和放泄絲堵。
根據線速度要求,將小鏈輪置于一級,大鏈輪置于二級。大鏈輪軸兩端要加穩車頭,原軸太短,需制作新軸。根據轉矩及輸出拉力,采用彈性柱銷聯軸節,考慮到鏈子的松弛,設置張緊裝置,由于箱體內空間有限,張緊鏈輪設計成齒數Z=9的小鏈輪,并設計支架、拉桿等配件。
根據計算及工作情況,,將機械部分設計功率傳動給低速軸,線輪可進行工作。 原線輪外徑φ770mm,新制作的線輪外徑φ650mm。
四、結束語
本次起線機改造竣工后,達到了設計要求,運行情況良好,深得用戶滿意,為今后類似設計改造打下了良好基礎。
參考文獻:
[1]輪機工程手冊(上冊)[M].人民交通出版社,1992年11月
[2]機械設計手冊(中冊)[M].化學出版社,1983年7月第二版