:電解鋁D-100/10-a活塞式空氣壓縮機(以下文中簡稱空壓機) 主要用以供給風動工具和風動機械所需的壓縮空氣,而中間冷卻器有空壓機之肺的形象比喻,它的冷卻效果和可靠性直接影響空壓機的氣動性能和整機效率,因而對中間冷卻器進行優化改造, 不僅能優化換熱效率、降低氣流阻力、提高整機運行效率,而且能大大降低能耗,取得較好的經濟效益和社會效益。
關鍵詞:增大熱交換面 取消內插件 改造 技術應用
中圖分類號:TB65文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)08(a)-0076-01前言:目前我廠所用的空壓機為D-100/10-a活塞式空氣壓縮機,共計15臺,供46萬t電解鋁生產用。主要將壓縮空氣用來提供濃相和超濃相輸送原料、打殼下料、出鋁提升、風動機械及控制的動力源??諌簷C中對水、氣、油的壓力、溫度控制是關鍵,控制不好隨時都有可能造成停機事故,影響生產,因此空氣壓縮機的正常運行直接影響到電解鋁的正常生產。
空壓機的中間冷卻器是對機組的比功率大小起著關鍵的影響因素,中間冷卻器換熱效果的好壞,氣體經冷卻器的流道阻力損失的大小直接影響空壓機的性能指標,其冷卻效果愈好,則越能使整個壓縮機向等溫線靠攏,功耗就減少,而中間冷卻器的流道阻力越小,則實際的壓縮機功率使用效率愈高,從而整機的節能效果就越明顯。因此,為確保安全保護裝置的靈敏可靠性,促進設備高效運行,提出對我廠15臺空氣壓縮機的中、后冷卻器進行優化節能改造。
1 原冷卻器的結構及特點
(1)原冷卻器采用嵌入元件式內插件冷卻芯子結構,內插件呈螺旋網狀,使壓縮空氣呈螺旋輸送,內插件進行冷卻及過濾。一段時間后,因易結焦或進氣不清潔使冷卻器內插件粘附臟污及積碳。增加風阻,導致Ⅰ、Ⅱ級排氣超壓,致使超壓保護動作停機
(2)氣缸潤滑是由電機驅動柱塞泵,并由注油器和止回閥組成進行供油,潤滑油采用L-DAB150空壓機油(GB-12691-90),潤滑油注入量過多過少,影響閥片的正常啟閉,同時易結焦,產生積碳。一級氣缸壓縮機氣體排出直接進入中間冷卻器進口,經冷卻分離后直接進入二級缸入口,中間冷卻器。冷卻效果逐漸下降,如不及時進行檢修,超溫報警,安全保護動作停機。
(3)換熱效果不好,夏季排氣溫度過高易導致停機事故。
(4)管束易腐蝕,腐蝕部位常被淤泥或水垢堵死,需頻繁更換冷卻器芯子。
(5)二級排氣閥的使用壽命短,閥片斷裂和氣閥彈簧松弛,造成氣閥漏氣,氣閥提前開啟,延時關閉。
2 改造系統技術設計
為確保設備原有特性不發生變化,整體外形尺寸不變,并且具有互換性,可操作性,現冷卻器改造為取消內插件,冷卻器銅管由原來的433根(φ16)改為865根(φ14),外表為波紋形管束,增大了熱交換面;水包管;氣走缸;降低Ⅰ、Ⅱ級循環水溫,取消內插件;降低風阻,提高經濟效益。
3 設計改造前后對比分析
(1)改造后提高了冷卻器換熱效率,使空壓機二級入口、出口溫度控制在規定值范圍內,從而使空壓機的操作正常平穩,維護工作量大大降低。
冷卻面積由原冷卻器銅管φ16×1.5×670,計433根,面積S前=0.016×3.14×0.67×433=14.575m2,改為φ14×1.2×670計865根,面積S后=0.014×3.14×0.67×865=25.477m2,單臺冷卻器面積增加S增=S后-S前=25.477-14.575=10.902m2,比原冷卻面積增加百分比(25.477/14.575×%。)174.79%。
(2)重量由原來冷卻器銅管433根,重量G=0.016×3.14×0.67×433×8.5×1.5=0.1858t,改造后銅管重量G=0.014×3.14×0.67×865×8.5×1.2=0.2598t,單臺冷卻器重量增加G增=G后-G前=0.2598-0.1858=0.074t。比原冷卻器重量增加百分比(0.2598/0.1858×%。)139%。
(3)使用周期原來冷卻器含內插件6個月進行更換不能再利用。(注:平均1個半月進行檢修一次,原因(1)正常使用經過高溫達145℃左右,(2)積碳臟污進行酸洗,(3)外型尺寸變小,變形,無法恢復設計尺寸,+0.012mm)
(4)取消內插件后檢修周期一年,現已通過運行事實證明。
(5)原一臺內插件計433根,單價市場價格28.5元/根,Hj=433×28.5=12340.5元。一臺空氣壓縮機一年內插件費用2×12340.5×2=49362元。15臺費用計HJ=15×49362=740430元(74.043萬元),另酸洗一臺冷卻器內插件220元,一年費用HJ=220×2×4×15=26400元。
(6)中.后冷卻器改造前溫度,進水溫度≤32℃,排水溫度<45℃,Ⅰ級排氣<140℃,Ⅱ級進氣<60℃,Ⅱ級排氣<130℃,后冷排氣<60℃,
(7)中.后冷卻器改造溫度,進水溫度≤32℃,排水溫度<45℃,Ⅰ級排氣<140℃,Ⅱ級進氣<43℃,Ⅱ級排氣<120℃,后冷排氣<45℃,同期對比,5月18日運行記錄。改造后溫度Ⅱ級進氣溫度下降△=60-43=17℃,比同期下降71.6%。,Ⅱ級排氣溫度下降△=<130℃-<120℃=<10℃,比同期下降92.3%。后冷排氣溫度下降△=<60℃-<43℃=<17℃,比同期下降71.6%
(8)購置價格改造前(含內插件)一臺冷卻器6.8萬元,改造后一臺冷卻器5.4萬元,每臺空氣壓縮機節約2×1.4=2.8萬元,15臺HJ=2.4×15=31.5萬元,每年節約31.5/5=6.3萬元,根據使用情況周期5年進行更換。
(9)通過使用證明,改造前檢修周期 45d,人工4×9=36h,每臺一年人工36×2×365/45=583.2h,15臺人工費HJ=583.2×6.8×15=59486.4元。改造后檢修周期一年,勞動強度大大降低。
(10)通過以上分析可見改造后節能效果十分可觀,年節約HJ==740430+26400+63000+59486.4=889316.4元
4 存在問題及整改措施
(1)由于冷卻器內插件取消,Ⅰ級排氣設計壓力P<0.3Mpa,減小了壓縮空氣的阻力,增加了壓縮空氣的氣流速度。
(2)依據改造后的運行情況分析,決定對Ⅱ級進氣過濾網和阻風板進行加強,加固,保證了設備的高效運行。
5 結語
(1)通過實際運行應用D-100/10-a活塞式壓縮機中間冷卻器取消內插件,改為φ14波形銅管的改造設計是可行的,增加了換熱面積,冷卻效果較好,延長了設備的使用壽命。
(2)此次改造過程時間短,安全可靠,對礦山、冶金、機械制造行業,減少不必要的操作程序和不必要的損失,有利于各廠、礦、企業在設備管理創新借鑒和應用。在通用行業有及大的推廣和使用價值。
參考文獻
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