摘要:隨著珠海粵鋼的進一步擴展,日益增加的轉(zhuǎn)爐煤氣用戶及用量,使現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐煤氣回收、輸送系統(tǒng)成為了制約用戶使用的瓶頸,針對此狀況,文章研究了提高氣柜產(chǎn)能的技術(shù)方案并進行了改造,為公司煤氣綜合利用提升了一個臺階。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煤氣柜;煤氣電除塵;加壓機;產(chǎn)能提升;經(jīng)濟流速
中圖分類號:TU8 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)33-0054-03
1 概述
粵鋼主要裝備有132m2燒結(jié)機一臺、450m3高爐四座、65t轉(zhuǎn)爐兩座、五機五流小方坯連鑄機三臺套、年產(chǎn)100萬t棒材、60萬t高速線材生產(chǎn)線各一條、年產(chǎn)120萬t球團礦生產(chǎn)線和5萬m3高爐煤氣柜及3萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜各一座等。
在2008年3月前,粵鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣用戶有燒結(jié)及煉鋼,燒結(jié)生產(chǎn)需求要在高爐煤氣中配送轉(zhuǎn)爐煤氣約為2000Nm3/h,煉鋼烤包需要配送約3000Nm3/h,2008年3月以后,轉(zhuǎn)爐煤氣用戶增加了球團廠,球團最大使用需求量約為9000Nm3/h,氣柜的最大需求輸送量為14000Nm3/h。
2 轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)平衡的分析
珠海粵鋼現(xiàn)有兩座65t的轉(zhuǎn)爐,平均滿負荷日產(chǎn)鋼約5700~6200t,按照近年來行業(yè)先進的轉(zhuǎn)爐煤氣回收指標(biāo),轉(zhuǎn)爐煤氣回收量為105Nm3/t,每天累計可以回收轉(zhuǎn)爐煤氣量約為624750Nm3,平均小時量為26000Nm3,而公司后期轉(zhuǎn)爐煤氣的需求量為25000Nm3/h,考慮到部分用戶可以配用高爐煤氣量,在轉(zhuǎn)爐煤氣不穩(wěn)定的情況下,利用高爐煤氣進行調(diào)峰,那么煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣的產(chǎn)量在理論上完全可以滿足全公司轉(zhuǎn)爐煤氣用戶的需求。只要將回收量達到或者超過行業(yè)水平,那么我們的轉(zhuǎn)爐煤氣平衡是沒有問題的。
3 轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)工藝及用氣特點
4 轉(zhuǎn)爐煤氣輸送系統(tǒng)存在的問題及影響因素
4.1 轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)量、輸送量、使用量之間的不平衡關(guān)系
根據(jù)現(xiàn)有加壓機配置,正常運行時開啟一臺加壓機,轉(zhuǎn)爐煤氣輸送量約為15000Nm3/h,而開啟兩臺加壓機時,由于需要控制管道進口壓力,最大輸送量僅僅能達到月20000Nm3/h。煤氣輸送能力與產(chǎn)量有一定差距。
根據(jù)以上分析,轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)量大于近期的使用量,而使用量大于轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)的輸送能力。據(jù)此判定轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)能不能提升的瓶頸出現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐煤氣輸送系統(tǒng)。
4.2 轉(zhuǎn)爐煤氣輸送系統(tǒng)的瓶頸分析
5 轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)能提升的方案及改造措施
根據(jù)以上分析,轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)產(chǎn)能的瓶頸出現(xiàn)在輸送流程,要保證加壓機入口的正壓值,必須減低進口管道的輸送流速,來降低管網(wǎng)損失。
損失。
改造完成后,正常情況下兩臺加壓機的出口最大流量基本能穩(wěn)定在25000Nm3/h,而加壓機進口壓力基本穩(wěn)定在1kPa以上。經(jīng)過實際運行,說明此次氣柜產(chǎn)能提升的改造工作完全達到初期的預(yù)想。
6 改造的經(jīng)濟性分析
2011年3月,在三萬柜中修期間對轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)進行改造,根據(jù)改造后的結(jié)算,整個改造費用花費(含給未來用戶預(yù)留接口用的閥門等設(shè)備)約為100萬元整。
轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)能的提升情況,按照日常報表,在改造前,轉(zhuǎn)爐煤氣回收指標(biāo)長期性穩(wěn)定在70~75Nm3/t左右,在改造完成后,轉(zhuǎn)爐煤氣回收指標(biāo)長期性穩(wěn)定在115~120Nm3/t左右,指標(biāo)提升為45Nm3/t,按照我公司每天6000t鋼的產(chǎn)量計算,每天多回收煤氣量約為270000Nm3,按照我公司轉(zhuǎn)爐煤氣核算價格,0.25元/Nm3,每天轉(zhuǎn)爐煤氣多產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為67500元。
間接的效益是各個用戶轉(zhuǎn)爐煤氣供應(yīng)的穩(wěn)定,帶來生產(chǎn)的穩(wěn)定,不單獨作為分析。
按照直接效益核算,整個改造系統(tǒng)的投資回收期為15天,可以說是效益明顯。
7 結(jié)語
轉(zhuǎn)爐煤氣輸送量的提升,帶來了整個煤氣回收量、使用量的提升,使得珠海粵鋼在轉(zhuǎn)爐煤氣綜合利用方面上了一個大大的臺階,但是煤氣綜合利用的潛力還很大,還有待于我們繼續(xù)挖掘。隨著公司生產(chǎn)線的擴容,如何進一步多回收、輸送煤氣,如何進一步發(fā)揮轉(zhuǎn)爐煤氣在煤氣綜合利用中的作用,我們還有更多的工作需要去做。
(責(zé)任編輯:周加轉(zhuǎn))