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有機硅生產(chǎn)廢水的處理及膜污染控制

2012-12-08 05:26:00雷慶鐸趙艷霞
化工環(huán)保 2012年3期
關(guān)鍵詞:污染系統(tǒng)

雷慶鐸,申 振,趙艷霞

(華北水利水電學(xué)院 環(huán)境工程實驗中心,河南 鄭州 450011)

有機硅生產(chǎn)廢水的處理及膜污染控制

雷慶鐸,申 振,趙艷霞

(華北水利水電學(xué)院 環(huán)境工程實驗中心,河南 鄭州 450011)

采用三級過濾—反滲透膜脫鹽—多效蒸發(fā)聯(lián)合工藝處理有機硅生產(chǎn)廢水,并對反滲透膜的污染控制進行了研究。實驗結(jié)果表明:高壓膜脫鹽率為96 %左右,低壓膜脫鹽率為95 %左右;膜系統(tǒng)COD去除率基本上穩(wěn)定在98.25%,出水COD穩(wěn)定在60 mg/L以下。針對膜污染問題,采用在線沖洗與不定期清洗相結(jié)合,有效改善了反滲透膜的污染狀況,延長了膜的使用壽命。

反滲透膜;有機硅;電導(dǎo)率;清洗;膜污染;廢水處理

隨著人民生活水平和綜合國力的提高,有機硅單體及有機硅材料的需求迅速增加[1]。近10年來,我國有機硅單體的年需求增長率均在20%以上[2]。有機硅生產(chǎn)工藝主要包括氯甲烷合成、有機氯硅烷單體合成及有機硅高聚物合成等幾個步驟[3-5]。有機硅生產(chǎn)廢水中有機物成分復(fù)雜,且難以生化降解,直接生化處理很難達到排放要求。目前,關(guān)于有機硅生產(chǎn)廢水處理的研究較少。顧曉揚等[6]采用Fenton試劑氧化法處理含有機硅的模擬廢水,取得了很好的效果。袁勁松等[7]采用接觸氧化工藝對晨光化工研究院的有機硅廢水進行處理,取得了較好的效果。Bansal[8]采用UCARSEP型無機超濾膜對有機硅生產(chǎn)廢水進行過濾處理,油的截留率高達98.5%。隨著膜科學(xué)的發(fā)展,膜技術(shù)在處理該類廢水中得到了很大應(yīng)用[9-13]。

本工作基于山西某有機硅廠生產(chǎn)廢水處理改造項目,通過對水質(zhì)及膜分離濃縮性能參數(shù)的分析,確定采用三級過濾—反滲透膜脫鹽—多效蒸發(fā)聯(lián)合工藝。該方法與常規(guī)方法相比技術(shù)先進,占地面積小,運行管理簡單,處理效益高,具有廣闊的應(yīng)用前景。

1 實驗部分

1.1 實驗材料

1.1.1 廢水水質(zhì)

有機硅生產(chǎn)廢水取自山西某有機硅廠,主要包括氯甲烷合成及聚硅氧烷合成車間產(chǎn)生的濃酸水、各車間排污產(chǎn)生的稀酸水。根據(jù)水質(zhì)、水量情況將濃酸水和稀酸水分開處理。有機硅生產(chǎn)廢水水質(zhì)見表1。

1.1.2 膜性能

SG 8 0 4 0 M 1 0 0 1型低壓反滲透膜、SC8040M 1001型高壓反滲透膜:海德能公司。膜性能參數(shù)見表2。

表1 有機硅生產(chǎn)廢水水質(zhì)

表2 膜性能參數(shù)

1.2 工藝流程

有機硅生產(chǎn)廢水處理工藝流程見圖1。稀酸水經(jīng)1#集水池進入中和反應(yīng)槽進行中和反應(yīng),然后進入沉降罐,上清液進入1#沉淀池,實時監(jiān)測廢水pH進行微調(diào)。

沉淀池的上清液經(jīng)過多介質(zhì)過濾器、陶瓷過濾器、精密過濾器過濾后進入反滲透膜處理系統(tǒng),進一步濃縮鹽分和有機物。淡水最終回流到清水池,濃鹽水回流到2#沉淀池。濃酸水經(jīng)過2#集水池進入中和反應(yīng)槽進行中和反應(yīng),泥水通過臥式離心機分離,上清液經(jīng)2#沉淀池進入多效蒸發(fā)系統(tǒng)分離回收氯化鈣和氯化鈉。

圖1 有機硅生產(chǎn)廢水處理工藝流程

1.3 膜污染控制方法

膜污染主要有膜表面覆蓋污染和膜孔阻塞污染[14]。根據(jù)反滲透膜的性能參數(shù),膜系統(tǒng)的最大跨膜壓差(TMP)控制在0.3 MPa左右。該膜處理系統(tǒng)采用間歇式在線沖洗與不定期清洗相結(jié)合,并增設(shè)阻垢加藥系統(tǒng)。高壓反滲透膜裝置的在線沖洗定為每運行2 h沖洗1 m in,低壓反滲透膜裝置的在線沖洗定為每運行6 h沖洗1 m in。不定期清洗周期在在線沖洗無法改善膜性能的情況下,根據(jù)膜的污染程度確定。清洗液中三聚磷酸鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2 %、十二烷基苯磺酸鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.25 %,pH 10.0,水溫40 ℃。

2 工程運行參數(shù)分析

2.1 高壓反滲透膜裝置進出水電導(dǎo)率變化及脫鹽效果

高壓反滲透膜進出水電導(dǎo)率及脫鹽率隨運行時間的變化見圖2。由圖2可見:在運行的25 d內(nèi),高壓反滲透膜進水電導(dǎo)率的范圍為2 400~3 200 μs/cm,出水電導(dǎo)率基本維持在100 μs/cm左右;脫鹽率隨進水水質(zhì)的變化略有波動,基本保持在96 %左右,達到了初步脫鹽的目的。

圖2 高壓反滲透膜進出水電導(dǎo)率及脫鹽率隨運行時間的變化

2.2 低壓反滲透膜裝置進出水電導(dǎo)率變化及脫鹽效果

低壓反滲透膜進出水電導(dǎo)率及脫鹽率隨運行時間的變化見圖3。由圖3可見:在運行的25 d內(nèi),低壓反滲透膜進水電導(dǎo)率的范圍為80~120 μs/cm,出水電導(dǎo)率基本維持在10 μs/cm左右;脫鹽率基本保持在95 %左右。由于經(jīng)過高壓反滲透膜裝置的處理,進水中大部分的鹽分及溶解性有機物被截留,使得低壓反滲透膜的進水水質(zhì)較好,對于膜的污染相對較小,出水穩(wěn)定,清洗周期長。

圖3 低壓反滲透膜進出水電導(dǎo)率及脫鹽率隨運行時間的變化

2.3 膜系統(tǒng)COD去除效果

該有機硅廢水處理工藝中的膜系統(tǒng)由多介質(zhì)過濾器、陶瓷過濾器和精密過濾器組成的膜前預(yù)處理系統(tǒng)和高、低壓反滲透膜主體裝置構(gòu)成。由圖4可見:膜系統(tǒng)進水COD為2 400 ~3 400 mg/L,出水COD穩(wěn)定在60 mg/L以下;COD去除率基本穩(wěn)定在98.25%。處理后廢水可回用作系統(tǒng)中水冷電機設(shè)備所需的循環(huán)冷卻水。由于系統(tǒng)受到有機物的污染,隨運行時間的延長,COD去除率會有所下降。通過將膜前過濾器的清洗與膜的沖洗清洗相結(jié)合,這種污染現(xiàn)象會得到很大程度的控制。

圖4 膜系統(tǒng)進出水COD及COD去除率隨運行時間的變化

3 膜污染與控制

由于低壓反滲透膜裝置的進水水質(zhì)較好、且穩(wěn)定,在該項目運行的三個月內(nèi)還未進行不定期清洗操作,所以只針對高壓反滲透膜裝置進行沖洗及清洗前后的參數(shù)對比分析。未進行沖洗及清洗時TMP和膜通量隨運行時間的變化見圖5。

圖5 未進行沖洗及清洗時TMP和膜通量隨運行時間的變化

由圖5可見:隨運行時間的延長,TMP逐漸增大;在前2.5 d,TMP增幅較快;2.5 d后TMP增勢逐漸變緩;4.5 d后TMP又出現(xiàn)了快速增加的趨勢;在運行的5 d內(nèi),TMP由0.10 MPa升至0.31 MPa。由圖5還可見,隨運行時間的延長,膜通量逐漸降低。在運行的5 d內(nèi),膜通量降幅達13%。這是由于開始階段,鹽含量高,電導(dǎo)率大,有機物含量較高,很容易在膜表面富集,隨著富集離子濃度的增大,在膜表面結(jié)晶并沉積,形成污垢,使得膜通量快速降低、TMP升高,此階段主要是濃差極化現(xiàn)象。隨著污染的進一步加重,膠體及有機物的沉積可能會引起輕度的膜污染現(xiàn)象,膜性能進一步惡化,此時須停車進行膜清洗。

進行沖洗及清洗后TMP和膜通量隨運行時間的變化見圖6。由圖6可見:由于進行了在線沖洗,系統(tǒng)可連續(xù)運行30 d;在31 d進行了不定期清洗,清洗后膜通量升高、TMP降低,基本回到運行初期的水平。由于進行了在線沖洗和不定期清洗,系統(tǒng)整個運行周期較未沖洗和清洗時延長了26 d,同時有效保證了膜的運行質(zhì)量。

圖6 進行沖洗及清洗后TMP和膜通量隨運行時間的變化

4 結(jié)論

a)采用三級過濾—反滲透膜脫鹽—多效蒸發(fā)聯(lián)合工藝處理有機硅廠生產(chǎn)廢水。在高壓反滲透膜進水電導(dǎo)率為2 400~3 200 μs/cm的條件下,高壓反滲透膜出水電導(dǎo)率基本維持在100 μs/cm左右,低壓反滲透膜出水電導(dǎo)率維持在10 μs/cm左右。在膜系統(tǒng)進水COD為2 400~3 400 mg/L的條件下,出水COD穩(wěn)定在60 mg/L以下,膜系統(tǒng)的COD去除率基本穩(wěn)定在98.25%。

b) 采用在線沖洗與不定期清洗相結(jié)合的方式對膜系統(tǒng)進行清洗,高壓反滲透膜裝置的在線沖洗為每運行2 h沖洗1 m in,低壓反滲透膜裝置的在線沖洗為每運行6 h沖洗1 m in。進行在線沖洗和不定期清洗可使系統(tǒng)的整個運行周期延長26 d,同時有效保證膜的運行質(zhì)量。

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Treatment of Organosilicon Production W astewater and Control of M embrane Fouling

Lei Qingduo,Shen Zhen,Zhao Yanxia

(Experiment Center for Environmental Engineering,North China University of Water Resources and Electric Power,Zhengzhou Henan 450011,China)

Organosilicon production wastewater was treated by the three-stage fi ltration-reverse osmosis membrane desalination-multiple-effect evaporation. And the control of reverse osmosis membrane fouling was also studied. The experimental results show that:The desalination efficiencies of high pressure membrane and low pressure membrane are about 96% and 95% respectively;The COD removal efficiency of the membrane system is about 98.25% and the effluent COD is below 60 mg/L. The problem of membrane fouling can be solved by online flushing and irregular cleaning,so the service life of the reverse osmosis membrane can be extended.

reverse osmosis membrane;organosilicon;conductivity;cleaning;membrane fouling;wastewater treatment

X783.1

A

1006-1878(2012)03 - 0247 - 04

2012 - 02 - 09;

2012 - 03 - 08。

雷慶鐸(1962—),男,河南省方城市人,大學(xué),高級實驗師,主要從事污染水域生物修復(fù)及微污染物質(zhì)檢測。電話 13613859052,電郵 leiqingduo@ncwu.edu.cn。聯(lián)系人:申振,電話 18039231355,電郵 shenzhen200521@ 163.com。

(編輯 王 馨)

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