陳金山,張世軼
(河南煤業(焦煤)集團 中馬村礦,河南 焦作454003)
流沙層置換注漿施工技術
陳金山,張世軼
(河南煤業(焦煤)集團 中馬村礦,河南 焦作454003)
針對厚度11m、水壓1.5MPa、最大單孔涌水量153.9m3/h流沙層,采用二次置換注漿,并用鋼筋混凝土作為骨架加固井筒周邊,使井筒周邊形成結石體帷幕;探注孔涌水量超標即注脲醛樹脂化學漿液,采用小段高掘砌施工方式,加強井筒支護強度,順利通過了流沙層。
流沙層;置換注漿;小段高掘進
某礦新的進風立井井筒凈徑 φ7.0 m,井深1038.5m,其中表土段290m。根據井檢孔綜合柱狀及抽水試驗資料,預計井深253 m-283 m段揭露流沙含水層,含水層段高30 m。該流砂層最大單孔涌水量153.9 m3/h,下部含水層賦水情況大于原預計水量,水壓達1.5MPa。由于本次施工的含水流砂(礫)層,是國內少見的立井表土段深埋深含水流砂(礫)層,施工存在如下難度:⑴單孔水量大,且巖性天然狀態下較松散,含飽和水,有隨水流動特性,形成含水流砂層。前期施工單孔水量均大于100 m3/h。⑵水壓大,該井靜水位井深74.5 m時靜水壓力達1.5 MPa,在施工中不易控制。注漿施工結束后,掘砌施工開挖對結石體帷幕整體性要求較高。⑶放砂量大,施工中由于水壓大、水量大,相對孔內出砂量較大。施工中曾單孔一次出砂近20 m3,易造成工作面砂石淤積;所以必須及時將砂石運至井上,否則造成鉆注施工無法進行。(4)由于距含水流砂層較遠和放砂量不足,注漿壓力是注入量的重要保證。但止漿墊面積大(井徑7.0m),單孔注漿時會導致壓力作用在局部,壓力傳遞不均勻,使止漿墊局部受力。造成止漿墊位移。對于同類地層條件下,通常采用凍結法通過這樣的富含水流砂(1-2),但工期長、工程造價大,約是普通注漿方式的10倍以上,不符合快速建井和減少成本的要求。為了節省工期、降低工程造價,采用二次置換注漿,并用鋼筋作為骨架加固井筒周邊,使井筒周邊形成結石體帷幕,再用小段高掘砌施工方式,加強井筒支護強度,順利通過了流沙層。

圖1 流沙層段地質剖面圖
井筒至248.5 m停止掘進,見圖1,構建止漿墊(2.5m),進行探鉆施工。鉆探過程中,當鉆孔剛進入含水砂層時,孔內將會出現大量水砂涌出(最大單孔涌水量153.9 m3/h),下部含水層賦水情況大于預計水量(原預計表土段第三層的總涌水量52 m3/h)。在原布置的12個鉆孔鉆注漿結束后,每2個孔之間再加1個鉆孔,作為補漏孔,共計25個孔(含中間孔1個),原鉆孔頂角5°~12°,加密布孔調整為7°~9°,這樣既保證了擴散半徑,又增加了注漿范圍。鉆注過程中,每個鉆孔都歷經了5次~10次的“鉆進—放砂—注漿”循環打鉆注漿工藝,并在放砂量較大的前期,單孔每次放砂量控制在5 m3,注漿壓力控制在3.0 MPa~3.5 MPa。注漿時,采用一孔放砂、一孔注漿,串通的鉆孔注漿后使鉆孔漿液到達一定濃度時,適時關閉串通鉆孔閥門,受注孔調整注漿參數,達到注漿壓力后停止注漿,等凝后8 h進行下一階段的循環注漿,直到注入所有鉆孔下部粘土1 m。每個孔通過大量的放砂、注漿循環工藝,單孔涌水量由開始的大于100 m3/h,逐漸減少至20 m3/h左右,最終單孔涌水量已小于3.0m3/h。
為了靠近流砂層便于施工,在前期25個孔鉆注漿結束,達到原定方案結束標準后,向下開挖,二次構筑止漿墊,對該段含水流砂層和下部礫石層進行注漿施工。
下步工作分為三步進行:(1)注漿效果檢驗達到結束標準——開挖前準備工作——拆除止漿墊——掘砌4.4 m至井深252.9 m位置——掘進荒斷面1.5 m至254.4 m(距流砂層上平面4.0 m)——澆注2.5 m厚的混凝土止漿墊——止漿墊凝固。(2)注漿工作準備——流砂層加固注漿——注漿效果檢驗。(3)打鉆探明礫巖層涌水量——若水大進行注漿——注漿效果檢驗。若水小,進行開挖——礫巖層頂水掘進注漿。
井筒至252.0 m停止掘進,構建止漿墊(2.5 m),進行探鉆施工。對止漿墊及墊以上2.0m井壁注漿加固后。布孔距井壁300 mm,Φ50 mm鉆注孔頂角14°,孔間距0.314 m??椎孜恢寐湓诰畯酵?.7m;Φ108 mm探注孔均勻布孔16個(間距1.256 m),探注孔頂角5°,布孔呈一同心圓臺狀,共計布孔64個,鉆孔布置參數見表1。采用HB—1手持鉆機鉆進Φ50mm鉆孔,鉆頭接觸砂層或少許進入砂層內,提出鉆具時水攜帶砂礫順鉆孔而出。采用單孔鉆進、分組進行,每3個鉆注孔為一組,讓一定數量的流砂從該鉆孔中噴出后,每組3個孔均有涌水、砂時,其中間鉆注孔作為注漿孔,接上注漿管對其注入水泥沙漿,注漿量不少于鉆孔排砂量,旁邊孔串漿后關閉鉆孔孔口管閥門,受注孔待水泥漿液凝固后或打開閥門不返漿時,繼續向下鉆進,穿過水泥結石體,鉆入流砂層內,進行下一循環(組)同樣步驟的鉆注施工工藝,依此方法向下置換流砂,直到終孔為止。為使漿液盡可能在荒徑外形成一道有效的堅固帷幕防護體、保證擴散半徑,預埋Φ50mm鉆注孔口管,鉆孔頂角14°,較原鉆注孔布孔角度大。開始鉆注時,單孔涌水量最大5 m3/h~6 m3/h,孔內有少量砂涌出,經過復鉆后,各孔內已經無砂,涌水也降至2m3/h以下。所有48個Φ50mm鉆注孔在注漿封孔前,為增加結石體帷幕強度,各孔均置入Φ25 mm×6000 mm鋼筋,然后進行了注漿封孔,Φ50 mm鉆注孔封孔后均無出水現象。
48個置換注漿孔施工結束后,施工16個Φ108 mm探注孔。鉆注孔內還有1 m3/h~3 m3/h涌水,檢查孔內有0.1 m3/h~3 m3/h涌水。若此時進行掘砌施工,很可能會因注漿帷幕結石夾砂,有少量水進入井筒后,導致承壓水由小突然變大,造成工作面突水(砂),大量涌水攜砂進入井筒內,造成井筒回填積砂10m-15m,對井筒內施工人員有很大威脅。選用化學漿液(脲醛樹脂—草酸溶液)對細小出水進行封堵。脲醛樹脂化學漿液,懸浮微粒細小,漿液粘度低可注性好,采用傳統的雙液注漿工藝,凝結時間可調,容易操作;對細小裂隙出水效果明顯;同性能化學漿液中,價格適中,確保漿現施工的鉆孔單孔水量降至0.5 m3/h以下。使用TXU-150鉆機配Φ75 mm鉆頭,從Φ108 mm孔口管向下鉆探(孔徑Φ90 mm),按設計單孔鉆進12m,在鉆進過程出現涌水大于3 m3/h,立即進行注化學漿施工。注化學漿的同時,還對帷幕進行檢查。發現帷幕結石體中,漿液與砂互層,涌水(砂)量顯著減少,但前期檢查孔只涉及到凈井壁以外2.1m(荒徑外1.5m)?;瘜W注漿結束后。對帷幕重新檢查,判斷是否達到流砂層開挖的標準:①所有鉆孔、終孔均施工鉆注至下部粘土層1.0m;②注漿帷幕達到2.2m~3.0m以上厚;③終孔單孔涌水量小于0.5 m3/h,單孔注漿壓力不小于3.0 MPa。④所有注漿孔、終孔前,均埋設1根Φ25mm×6 000mm的鋼筋,用來增大帷幕的強度。
流沙層段施工期間,荒斷面達到設計尺寸4100+(0~150)mm要求后,平整工作面,下放模板刃腳,隨后立即進行一次支護工作。一次支護采用掛圈背板方式,每個段高設一圈井圈。160 mm×8.5 mm×25800mm井圈梁懸掛在已成型的井筒內預埋設的鋼筋掛鉤上,橫向每2 m設一道掛鉤,共設13道掛鉤。每組井圈分為6塊,下井前,在地面進行了組裝實驗,確認沒有問題,才能拆開下井組裝。井圈貼緊井幫,井圈后面使用25 mm厚的木板(為了節省井下施工的時間,先在地面加工成了1m寬的整體板塊)將幫背實背嚴。一次支護任務完成后,按其上部井筒尺寸綁扎鋼筋。立筋采用螺紋連接(砂礫石層段的立筋采用綁扎連接),環筋采用綁扎連接。綁扎完鋼筋后,以井筒中心線立模板。模板固定可靠后,方可進行澆注混凝土作業。破完止漿墊后,開始進行掘砌施工作業,根據實際揭露情況,井深248.5 m~252.0 m施工段高為1.0 m,共分4段完成;井深252.0 m以下設計施工段高為0.5m,連續進行了12段后(至井深262.2 m),進入粘土層0.7m。又連續掘砌進行2個1.0m段高,順利通過了流沙層。

表1 鉆孔布置參數
對于單孔最大涌水量153.9 m3/h、厚度13.7 m流沙層,為節省工期、降低工程造價,分別在距流沙層10 m、6 m位置停止井筒掘進,構筑止漿墊,分別在兩個位置進行二次置換注漿,使井筒周邊形成結石體帷幕,達到流沙層掘進標準;并采用小段高、加強支護強度,順利通過了流沙層。
[1] 安良友.板石煤礦斜井井筒流沙層方案及施工方法總結[J].山東煤炭科技,2010(05):12-13.
[2] 徐新斌,楊煥友,等.石槽村煤礦副井井筒地面預注漿施工方法[J].能源技術及管理,2010(06):67-69.
Replacement Grouting Technology in Drift Sand Layer
CHEN Jin-shan,ZHANG Shi-yi
(Zhongmacun Mine,Henan Coking Coal Group,Jiaozuo,Henan454003)
A specific drift sand layer(11 meters deep,water pressure=1.5Mpa,and maximum single-hole water yield=153.99m3/h)used secondary replacement grouting;reinforced concrete strengthened around the shaft as skeleton;and aggregated masses shield formed.If water flow of detection hole exceeded standard, urea-formaldehyde resin chemical slurry would be grouted.Small section high driving was used to reinforce shaft support,which passed the drift sand layer successfully.
drift sand layer;replacement grouting;small section high driving
TD265.4
A
1672-5050(2012)02-0071-03
2011-09-15
陳金山(1971—),男,河南修武人,大學本科,助理工程師,從事煤礦技術管理工作。
劉新光