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汽輪機低壓調節(jié)級動葉片水蝕分析

2012-10-25 07:00:44周文遠朱正寫紀繡濤
石油化工腐蝕與防護 2012年6期
關鍵詞:汽輪機

周文遠,朱正寫,王 鵬,紀繡濤

(中國石油蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)

烯烴裝置裂解氣壓縮機101-J及其控制系統(tǒng)為從意大利新比隆公司引進的成套機械設備,汽輪機為抽汽凝汽式,利用裂解爐產(chǎn)生的10.2 MPa超高壓蒸汽驅動,抽出1.55 MPa中壓蒸汽進入中壓蒸汽管網(wǎng)。該機采用505E調速器進行控制,具有較高的自動化水平,控制簡單、操作方便。

裂解氣壓縮機自1996年投用以來一直運行很平穩(wěn),但由于受水質影響,曾多次發(fā)現(xiàn)透平機內(nèi)部各機件上有溶性鹽類垢層,使得透平機的效率降低,蒸汽耗量增加,影響透平正常的功率輸出,甚至導致壓縮機無法運行。針對這種情況,以往采取停車后進行N2開車,用濕蒸汽對透平進行除垢,取得了較好的效果。但此方法需停車后再開車,經(jīng)濟損失較大,且影響裝置的連續(xù)、平穩(wěn)運行。因此自2003年以后,在不停車的情況下用濕蒸汽吹掃的方法去除透平結垢,以提高壓縮機長周期、高負荷的運行能力。

1 低壓調節(jié)級動葉片腐蝕

在2011年大修期間,發(fā)現(xiàn)該汽輪機低壓調節(jié)級動葉片蜂窩狀點蝕現(xiàn)象比較嚴重,對應的靜葉片及后2級靜葉片也有點蝕現(xiàn)象。點蝕特征為:各葉片內(nèi)、背弧分布有褐色鐵銹樣鹽垢,表面除垢后葉片四周肉眼可見多處點狀凹坑及銹斑,凹坑直徑最大為1 mm,且外小內(nèi)大,分布不均勻,深度、大小各異。此外,在不受蒸汽直接沖擊的葉根、圍帶等處也發(fā)生了點蝕。起初懷疑是蒸汽品質有問題,因Cl-含量高而發(fā)生點蝕。調查蒸汽品質定期分析記錄,發(fā)現(xiàn)Cl-等含量沒有發(fā)生超標現(xiàn)象,說明蒸汽品質是合格的。

經(jīng)過仔細觀察發(fā)現(xiàn)這種現(xiàn)象僅發(fā)生在低壓調節(jié)級附近,且集中在低壓調節(jié)級動葉片背弧出汽邊緣,約占整個葉片1/3高度范圍內(nèi),見圖1。在低壓調節(jié)級靜葉片及其后2級的靜葉片上的內(nèi)弧面上也發(fā)現(xiàn)了零星的點蝕坑,腐蝕程度由強到弱不規(guī)則的排列,見圖2。在低壓凝氣側動葉片上只有一層紅褐色的氧化物,除去氧化物沒有發(fā)現(xiàn)任何腐蝕坑點。

圖1 動葉片背弧的水蝕情況Fig.1 The erosion phenomenon of the moving blades back orc

圖2 靜葉片水蝕現(xiàn)象Fig.2 The erosion phenomenon of the stationary blades

通過對以上現(xiàn)象的分析,初步判斷為水蝕造成的。但查閱相關資料[1],沒有發(fā)現(xiàn)低壓調節(jié)級發(fā)生水蝕現(xiàn)象的記載,所以本機組點蝕的原因需要進一步研究。

2 濕蒸汽吹掃透平

2.1 濕蒸汽吹掃透平的方法

利用原蒸汽管網(wǎng),僅對爐區(qū)各爐及蒸汽管網(wǎng)作適當調整,保持主蒸汽壓力和凝結真空不變,使原蒸汽管網(wǎng)的蒸汽滿足吹掃所需的濕蒸汽條件。吹掃時調整透平的轉速可增大蒸汽流量,加大對垢層的沖刷力度,使垢層隨濕蒸汽一起脫離。

2.2 濕蒸汽吹掃存在的問題

由于是帶負荷進行吹掃,蒸汽耗量以及轉速較高,稍有不慎,可能造成設備的損壞。因此,在吹掃時一定要控制好蒸汽的溫度,防止損壞設備。

3 水蝕原因分析

3.1 水蝕機理

該濕蒸汽吹掃汽輪機的方法恰好使機組處于低負荷運行,原設計流場被破壞,沿葉高的熱力參數(shù)將重新分布,使沿汽缸壁和葉輪的氣流發(fā)生了分離,在動葉片進汽角和最佳進汽角之間產(chǎn)生了一個沖角。氣流在動葉片根部和靜葉柵出口頂部出現(xiàn)氣流脫離,由于蒸汽濕度大,氣流中夾帶的水滴隨蒸汽倒流沖擊葉柵。水滴以較大的相對速度撞擊動葉背部很窄的一小塊區(qū)域。大水滴高速撞擊葉片表面會產(chǎn)生幾倍于水錘的撞擊力,同時以幾倍于撞擊速度向四方散流。在水滴的連續(xù)撞擊下,葉片材料內(nèi)部分子結構開裂,直至材料表面出現(xiàn)裂紋。由于裂紋內(nèi)部的金屬材料沒有保護層,蒸汽夾帶水滴繼續(xù)吹掃,首先在裂紋內(nèi)部發(fā)生了腐蝕,接著形成腐蝕坑—即點蝕[2]。

3.2 水蝕只發(fā)生在低壓調節(jié)級的原因

水蝕只發(fā)生在低壓調節(jié)級和濕蒸汽吹掃的操作方法有關。由于主蒸汽壓力不變,而蒸汽溫度降低時,低壓區(qū)葉片的蒸汽濕度將要增加。這樣除了增大低壓區(qū)動葉的濕汽損失,同時還將加劇低壓區(qū)動葉的水滴沖蝕[3]。由于該機組的抽汽背壓恒定在1.7 MPa,主蒸汽溫度降低時,低壓調節(jié)級附近腔體內(nèi)的蒸汽濕度就更大。

操作數(shù)據(jù):高壓蒸汽HS的平均消耗量為24.3 t/h,10 MPa,383 ℃,抽氣量為 0。假設此時低壓調節(jié)級部分蒸汽剛好達到飽和蒸汽,為了滿足壓縮機的功率,還需冷凝釋放氣化潛熱做功的蒸汽量為:

4773.40 kW-2750.96 kW=2022.44 kW;

注:濕蒸汽吹掃前汽輪機功率為4773.40 kW,濕蒸汽吹掃后汽輪機功率為2750.76 kW;

被抽出的蒸汽狀態(tài)參數(shù)1.7 MPa,230℃(假設即將達到飽和蒸汽溫度),氣化潛熱2651.22 kJ/kg;

還需冷凝釋放氣化潛熱做功的蒸汽量為:

2022.44×3600÷2651.22÷1000=2.75 t/h

根據(jù)相關資料了解,為了不使低壓級葉片發(fā)生水蝕,高壓缸的末級(即低壓調節(jié)級)處進汽濕度不可超過10%。經(jīng)過計算吹掃透平蒸汽濕度可知,該蒸汽濕度高達12%以上。因此,高速運轉的動葉片運行一段時間后就會產(chǎn)生水蝕,在葉片上端背弧出汽邊處出現(xiàn)蜂窩狀的凹坑甚至鋸齒形腐蝕坑。

蒸汽通過高壓缸的末級后,進入體積擴大抽汽腔內(nèi),蒸汽膨脹壓力升高到抽汽背壓后,另一部分經(jīng)抽汽管線排除機體,另一部分經(jīng)低壓調節(jié)閥節(jié)流后進入低壓調節(jié)級,蒸汽經(jīng)調節(jié)級噴嘴減壓擴容,在低壓調節(jié)級動葉片內(nèi)蒸汽進一步節(jié)流降壓提速。低壓調節(jié)級后的蒸汽壓力降低較快,而蒸汽的溫度相對降低較慢,使壓力遠低于該溫度下的飽和蒸汽壓,這就使部分中壓凝液或飽和蒸汽經(jīng)節(jié)流后變成了過熱蒸汽[4]。調節(jié)級后的2~3級內(nèi)蒸汽壓力仍低于相應溫度下的汽化壓力,新形成的氣泡將停留在蒸汽內(nèi),這就是說已經(jīng)發(fā)生了“閃蒸”。閃蒸對節(jié)流斷面即汽輪機靜葉片會產(chǎn)生嚴重侵蝕,其特性是受侵蝕面上有光滑明亮的斑痕,這些現(xiàn)象與圖2低壓調節(jié)級靜葉片斑痕現(xiàn)象是一致的。由于蒸汽壓力進一步降低,在調節(jié)級后第3級至最末級,蒸汽處于過熱狀態(tài)或蒸汽的濕度很小以至于不可能發(fā)生水蝕現(xiàn)象。

4 解決低壓調節(jié)級動葉片水蝕的措施

吹掃的核心問題在于操作參數(shù)及負荷的選擇,以保證實現(xiàn)沖洗的條件。同時要保證汽輪機在吹掃工況下的安全運行。為了不使末級葉片發(fā)生水蝕,末級葉片的進汽濕度要控制在10%以內(nèi)[5]。

該機組吹掃時的操作參數(shù)及負荷的選擇,能夠保證汽輪機的吹掃效果顯著和在吹掃工況下的安全運行。在吹掃時應降低抽汽壓力,保證進入低壓調節(jié)級的蒸汽壓力低于該溫度下飽和蒸汽壓力,減少蒸汽的濕度避免低壓調節(jié)級動葉片水蝕發(fā)生。根據(jù)以往操作經(jīng)驗和現(xiàn)場溫度計監(jiān)測可知,吹掃工況下抽汽溫度約220~230℃,此時的飽和蒸汽壓力為2.4 MPa。根據(jù)相關資料為了避免水蝕發(fā)生,進汽溫度一般要保證有50℃的富余量即超過飽和蒸汽溫度50℃。吹掃工況時低壓調節(jié)級的進汽壓力應低于按照170℃蒸汽飽和壓力,所以抽汽壓力應低于0.8 MPa。

機組的抽汽壓力必須實現(xiàn)可控操作。為了解決這個問題,2011年大檢修期間,實行了101-J透平的抽汽管線與中壓蒸汽(1.6 MPa)管網(wǎng)和低壓蒸汽(0.4 MPa)管網(wǎng)并聯(lián)的改造,實現(xiàn)了汽輪機抽汽壓力可控操作。在今后汽輪機濕蒸汽吹掃工況下,可實現(xiàn)抽汽壓力在0.4~1.6 MPa的范圍內(nèi)任意控制,通過優(yōu)化操作參數(shù)完全可以避免低壓調節(jié)級動葉片水蝕。

5 結束語

通過對汽輪機低壓調節(jié)級動葉片水蝕現(xiàn)象的分析,發(fā)現(xiàn)濕蒸汽吹掃汽輪機的方法存在缺陷。汽輪機低負荷運行,吹掃蒸汽在動葉片進汽角和最佳進汽角之間產(chǎn)生了一個沖角,由于蒸汽濕度大,吹掃蒸汽夾帶水滴沖擊動葉片,造成水蝕。利用檢修機會實現(xiàn)了汽輪機抽汽壓力可控操作的改造,通過優(yōu)化操作參數(shù),完全避免低壓調節(jié)級動葉片水蝕的危害。

[1]侯曼西.工業(yè)汽輪機[M].重慶:重慶大學出版社,1995,34-35.

[2]倪永君,秦華魂,錢國榮,等.葉片水蝕的發(fā)展過程[J].汽輪機技術,2006,48(2):460-461.

[3]金建國,姜鐵騮,曹麗華,等.大型汽輪機組末級動葉出汽邊水蝕的研究與分析[J].汽輪機技術,2011,53(3):199-201.

[4]張河,孫立德.防止汽輪機低壓缸末級葉片水蝕的探討[J]. 內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟,2008,160(6):310-312.

[5]楊新生.汽輪機動葉片水蝕問題研究及對策[J].電力設備,2002,3(2):48-51.

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