任彥恒,王金寶,張連發(fā),楊 祜
(66131部隊,河北保定071000)
某輪式車輛采用螺旋彈簧與筒式液力減振器相結(jié)合的獨立懸架系統(tǒng)。車輛在戰(zhàn)術(shù)背景下利用野戰(zhàn)道路快速行進時,懸架系統(tǒng)常常無法及時有效地緩和、衰減沖擊,使上臂總成與車體形成剛性沖擊,影響了車輛行駛操縱性和穩(wěn)定性,嚴重時還會影響車內(nèi)乘員的安全。筆者針對這一缺陷,提出了簡單有效的改進方案,即增加懸架阻尼,提高車輛平順性。并通過AMESim軟件建立模型,分析仿真結(jié)果,證實此改進方案的可行性。
懸架由螺旋彈簧、筒式液力減振器和導向機構(gòu)等組成[1],如圖1所示。減振器安裝在螺旋彈簧圈內(nèi)。減振器活塞桿外端頭固定在車體的鉸座內(nèi),下端連接下臂總成。減振器由防塵罩總成、導向總成、活塞缸、活塞總成、壓縮閥總成和儲液筒組成,如圖2所示。

圖1 懸架系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖2 雙向作用液力減振器結(jié)構(gòu)
懸架的結(jié)構(gòu)改進是在螺旋彈簧外加裝一對相互匹配的殼體作為氣罩,以起到氣壓活塞減振阻尼器的作用,如圖1所示。上下氣罩分別固定于上下支座上,可隨上下支座同步相向運動,兩氣罩間緊密裝配,中間留有規(guī)定縫隙。如兩氣罩相向運動時,氣罩相當氣體活塞,壓縮氣罩內(nèi)氣體,使氣體在縫隙中排出以形成有效阻尼;當氣罩相背運動時,殼內(nèi)壓力小于殼外,氣體由縫隙吸入氣罩內(nèi)。內(nèi)外氣罩可做成相互匹配的斜面,當壓縮時縫隙逐漸減小,阻尼越來越大;當伸張時縫隙逐漸增大,使外部氣體快速進入。還可使進氣口處與車輛自帶氣壓系統(tǒng)相連,使進氣壓力變大,加大進氣量,增加阻尼力。此改進方案結(jié)構(gòu)簡單,易于改裝,便于裝配,對車輛整體結(jié)構(gòu)影響較小[2-4]。
筆者采用法國IMAGINE公司的AMESim(Advanced Modeling Enviroment for Simulation of engineering systems)軟件進行建模。AMESim為流體動力(液壓及氣動)、機械、控制等工程系統(tǒng)提供了一個完善的綜合仿真環(huán)境及靈活的解決方案。
根據(jù)車輛懸架工作原理簡化后建立1/6車輛懸架模型,如圖3所示。圖3中:1為1/6車體質(zhì)量模型;2為螺旋彈簧模型;3為車輪質(zhì)量模型;4為輪胎彈性與阻尼作用的簡化模型;5為路面輸入位移信號模型;6為液力減振器簡化模型。
首先對原懸架系統(tǒng)模型進行仿真以驗證所建立模型的正確性。路面輸入信號采用一階梯信號,即車輛在0.1 s時上到一個0.2 m的臺階上,如圖4中曲線1所示,此時車輪、車體位移分別如圖4中曲線2、3所示。車輪在0.17 s時達到位移峰值0.23 m,而后高頻率振蕩;車體在0.43 s時到達位移峰值0.5 m,而后振幅平穩(wěn)衰減。車體垂直位移曲線與車輪垂直位移曲線相比,振幅大,頻率小,有效緩和了地面沖擊;且車體垂直位移振幅衰減明顯,阻尼效果顯現(xiàn)[5]。

圖3 原懸架系統(tǒng)仿真模型

圖4 路面垂直信號與車輪、車體垂直位移曲線
圖5為車輪與車體垂直速度曲線。車輪垂直速度最高達到5.64 m/s,而車體垂直速度最高只達到2.33 m/s。由于阻尼作用,車體和車輪垂直速度的第2個波峰分別衰減至0.94 m/s和2.34 m/s,可見:由于懸架系統(tǒng)作用,車體垂直速度衰減迅速,且車體速度垂直振動頻率明顯低于車輪。
由車輪與車體垂直位移和垂直速度仿真曲線的對比可知:此模型減小了車體的振動頻率,衰減了來自車輪的沖擊,發(fā)揮了懸架系統(tǒng)的緩和、衰減沖擊作用。

圖5 車輪、車體垂直速度曲線
根據(jù)改進后車輛懸架工作原理簡化后,建立改進后1/6車輛懸架模型,如圖6所示。即在原車輛懸架系統(tǒng)仿真模型的基礎(chǔ)上,保持模塊數(shù)學模型和各模型參數(shù)不變,加裝外部氣壓罩仿真模型7(b)。

圖6 改進后懸架仿真模型
同樣的路面階梯輸入信號,其他參數(shù)保持不變,運行仿真,比較改進前后的車體位移變化情況,如圖7所示:曲線1為改進前車體垂直位移曲線;曲線2為改進后車體垂直位移曲線。

圖7 改進前后車體垂直位移曲線
曲線2在0.41 s時達到峰值0.49 m,而曲線1是在0.43 s時達到峰值0.5 m,振幅減小了0.01 m。當?shù)竭_第2個波峰時曲線2相較曲線1的衰減效果更趨明顯,振幅減小了0.06 m。曲線2振幅在一個周期后迅速衰減,當?shù)竭_第5個波峰時已基本趨于平穩(wěn),而曲線1的第5個峰值(0.24 m)剛好與曲線2的第3個峰值相差無幾。但曲線2的周期比曲線1有所減少。第1個波峰時間提前了0.02 s,第2個波峰時間提前了0.06 s。
由仿真結(jié)果可知:改進后車體振動衰減明顯加速,提高了車體的平穩(wěn)性。圖7顯示結(jié)果說明改進后懸架系統(tǒng)阻尼效果有所改善,可以增加車輛行駛平順性,改進方案可行。
以上仿真是在常壓下進行的,當把懸架系統(tǒng)氣壓缸進排氣口與車輛自帶氣壓系統(tǒng)(8.1 MPa)相連接后,進氣氣壓就處在了一個可調(diào)節(jié)的范圍內(nèi)。建立的模型如圖8所示。

圖8 進一步改進后懸架模型
圖8中8(c)為一恒壓源元件模型,代表懸架系統(tǒng)氣壓缸進排氣口與車輛自帶氣壓系統(tǒng)相連。
在其他參數(shù)不變的情況下,使恒壓源輸出壓強為5.0 MPa。運行改進模型,仿真結(jié)果與改進未加壓懸架系統(tǒng)比較分析,結(jié)果如圖9所示:曲線1為進氣口處為常壓時(0.1 MPa)的車體垂直位移曲線;曲線2為進氣口處氣壓為5.0 MPa時車體垂直位移曲線。

圖9 進一步改進后車體位移曲線
曲線2第1個波峰為0.47 m,較曲線1減小0.02 m;曲線2第3個波峰為0.224 m,與曲線1的第4個波峰0.221 m相近。曲線2在2.20 s時到達第3波峰,較曲線1在2.15 s時到達第3波峰推遲了0.05 s,即曲線2的頻率較曲線1有所減小。曲線2描繪的車體垂直動作更趨于平穩(wěn)。
由仿真結(jié)果可知:當壓力加大到5.0 MPa時,車體垂直振動振幅都衰減較快,能夠使車體在3 s以前就達到平穩(wěn)狀態(tài),較未加壓時提前了1 s多。這說明進一步改進后的懸架系統(tǒng)性能提升顯著,車輛行駛更加平穩(wěn),平順性進一步增強。
[1] 張克平.裝甲兵士兵訓練教材[M].北京:解放軍出版社,2004:207-210.
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