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磁致伸縮傳感器在液壓機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

2012-09-29 06:22:38劉燕,劉志
制造業(yè)自動(dòng)化 2012年7期
關(guān)鍵詞:測量

0 引言

板式換熱器是液—液、汽—液進(jìn)行熱交換的理想設(shè)備,具有加熱、冷卻、熱回收和快速滅菌等多種用途。板片是換熱器的基本組件,隨換熱器類型的不同,板片的形狀、大小和加工方式均不同。核電廠所用的熱交換器多為完成換熱和冷卻功用的大型設(shè)備,構(gòu)成這些熱交換器的板熱板片多為尺寸較大的金屬板材,加工時(shí)將其置入壓制模具中,經(jīng)萬噸液壓機(jī)壓制而得到。板片壓制精度要求高,其溝槽深度一般為4mm,槽深公差在全板片面積上不得超過±0.10mm。為了保證壓制后板片上溝槽深度的一致性,要求液壓機(jī)的上工作臺與下工作臺在壓制過程中必須保持一定的平行度。以往大型液壓機(jī)采用滑塊控制上工作臺與下工作臺的平行度,由于滑塊存在研磨現(xiàn)象,工作一段時(shí)間后,加工的扳片溝槽即出現(xiàn)深淺不一、超過公差要求的情況。為了改變這種狀況,需要對液壓機(jī)的結(jié)構(gòu)及控制方式進(jìn)行改造以實(shí)現(xiàn)扳片高精度加工的要求。

1 液壓機(jī)的工作過程及磁致伸縮傳感器的應(yīng)用

1.1 液壓機(jī)的工作過程及其控制方式

板片加工一般采用框板式液壓機(jī)。框板式液壓機(jī)主要由主機(jī)及動(dòng)力機(jī)構(gòu)兩大部分組成。其中主機(jī)部分包括機(jī)身、框板、上工作臺、下工作臺、主缸和充液裝置等;動(dòng)力機(jī)構(gòu)由油箱、高壓泵、低壓控制系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)及各種壓力閥和方向閥等組成。液壓機(jī)一個(gè)工作過程由六個(gè)部分組成,即主缸快速下行、主缸慢下加壓、壓制、保壓延時(shí)、主缸卸壓和主缸回程。其控制系統(tǒng)采用按鈕集中控制,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動(dòng)及半自動(dòng)三種工作方式。

圖1 液壓機(jī)的結(jié)構(gòu)

框式液壓機(jī)一般由兩個(gè)主油缸組成,兩個(gè)主油缸在驅(qū)動(dòng)上工作臺上下移動(dòng)的過程中很難保持同步運(yùn)行。以往采用滑塊控制上工作臺在整個(gè)加工壓制過程中與下工作臺的平行度,這種方式在應(yīng)用一段時(shí)間后,上工作臺與板框間的滑塊在一側(cè)會產(chǎn)生研磨現(xiàn)象,而在另一側(cè)出現(xiàn)較大的間隙,這時(shí)液壓機(jī)的上工作臺與框板間就不能保持垂直,壓制后的扳片溝槽公差超過允許值。

磁致伸縮傳感器是應(yīng)用磁致伸縮原理研制而成的新一代測量傳感器,其測量能達(dá)到計(jì)量級精度。在液壓機(jī)的上導(dǎo)柱上安裝四個(gè)磁致伸縮傳感器,結(jié)構(gòu)如圖1所示。由磁致伸縮傳感器檢測液壓機(jī)在加工過程中上工作臺的運(yùn)動(dòng)位移,通過PLC控制上工作臺上的四個(gè)方向閥,根據(jù)量測的數(shù)據(jù),方向閥隨時(shí)調(diào)整液壓機(jī)上工作臺與下工作臺的平行度,從而保證扳片加工的要求。液壓機(jī)控制系統(tǒng)如圖2所示。PLC采用西門子的S7-300,比例方向閥采用力士樂的4WREE二位四通閥控制,磁致伸縮傳感器采用康宇公司生產(chǎn)的KYDM系列。

圖2 液壓機(jī)測控系統(tǒng)

1.2 磁致伸縮傳感器的工作原理

磁致伸縮傳感器是基于磁致伸縮和逆磁致伸縮效應(yīng)而檢測位移量的傳感器。磁致伸縮傳感器主要有波導(dǎo)絲、測桿、電子倉和套在測桿上的非接觸磁環(huán)(內(nèi)有永久磁鐵)組成。當(dāng)傳感器工作時(shí),電子倉內(nèi)的電子電路產(chǎn)生一“起始脈沖”,此起始脈沖沿磁致伸縮線(波導(dǎo)絲)以恒速傳輸,同時(shí)產(chǎn)生一沿著波導(dǎo)絲跟隨脈沖前進(jìn)的旋轉(zhuǎn)磁場,當(dāng)該磁場與定位裝置中的永久磁場相遇時(shí),產(chǎn)生磁致伸縮效應(yīng),使波導(dǎo)絲發(fā)生扭動(dòng)。這一扭動(dòng)被安裝在電子倉內(nèi)的信號處理機(jī)構(gòu)感知并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的“終止脈沖”,通過計(jì)算“起始脈沖”與相應(yīng)“終止脈沖”之間的時(shí)間差,即可精確測出其位移量。磁致伸縮傳感器在讀出活動(dòng)磁鐵的位置后,經(jīng)內(nèi)部電路轉(zhuǎn)換成一個(gè)242526位格雷碼或二進(jìn)制的串行數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)可直接傳送到PLC。

由于磁致伸縮位移傳感器的磁致伸縮波導(dǎo)管與活動(dòng)磁環(huán)不直接接觸,因此在高溫、高壓和高電磁干擾等惡劣環(huán)境下也能正常工作。磁致伸縮傳感器的輸出是真正的絕對位置,不需要定期重新標(biāo)定和維護(hù),測量過程中也無需重歸回零位。

2 基于磁致伸縮傳感器測量的液壓機(jī)控制原理

液壓機(jī)壓制板片的一個(gè)工作循環(huán)由六個(gè)部分組成,即主缸快速下行、主缸慢下加壓、壓制、保壓延時(shí)、主缸卸壓和主缸回程。為了保證板片的壓制精度,加工過程的控制要求如下:

1)液壓機(jī)充液裝置打開主缸靠自重快速下行,4個(gè)磁致伸縮傳感器測量下行位移量,通過PLC分別調(diào)整4比例方向閥,以達(dá)到上下工作臺的平行度要求。

2)液壓機(jī)滑塊慢下加壓,磁致伸縮傳感器測量,方向閥繼續(xù)調(diào)整臺面,以保證接觸工件時(shí)的平行度。

3)接觸工件進(jìn)行壓制,因主缸壓力大,磁致伸縮傳感器停止工作。

4)達(dá)到設(shè)定壓力開始保壓。

5)保壓延時(shí)到卸壓回程,磁致伸縮傳感器測量,方向閥繼續(xù)調(diào)整臺面,以防止上工作臺在抬起時(shí)橫向搓工件。

6)回程到位后停止工作。

圖3 液壓機(jī)工作過程控制程序

其控制程序如圖3所示。用M5.1表示液壓機(jī)工作在手動(dòng)狀態(tài);Ⅰ1.0、Ⅰ1.1、Ⅰ1.2、Ⅰ1.3分別為液壓機(jī)快下、慢下、壓制和回程過程的輸入;輔助繼電器M20.1、M20.2、M20.3、M20.4接通分別表示上工作臺在工作過程中的位移區(qū)段,即主缸超上限區(qū)、快速區(qū)、慢速區(qū)、壓制區(qū);M1.0、M1.1、M3.1、M1.3、M1.6分別為液壓機(jī)的工作狀態(tài)控制,即快下動(dòng)作、慢下動(dòng)作、常壓、保壓和回程。

根據(jù)控制要求上工作臺在快下動(dòng)作、慢下動(dòng)作、保壓和回程四個(gè)動(dòng)作過程中要隨即調(diào)整比例閥,以保持上工作臺與下工作臺的平行。采用FC11、FC12位移功能塊指令完成比例閥的調(diào)整,且以比例閥1的輸出作為基準(zhǔn),分別調(diào)整比例閥2、3、4的輸出。比例閥1的控制程序如圖4所示;比例閥2、3、4的控制程序如圖5所示。程序中ⅠN-PQW、ⅠN1為磁致伸縮傳感器1的實(shí)測值,ⅠN2分別為磁致伸縮傳感器2、或3、或4的實(shí)測值;OUT-V為比例閥的輸出。MOVE為數(shù)據(jù)傳輸指令;I-DI為整數(shù)變換為長整數(shù)指令;DI-R將整數(shù)變換為浮點(diǎn)數(shù)指令;DIV-R為將浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為0~10V的實(shí)數(shù)輸出指令。

FC11位移功能塊程序功能:根據(jù)磁致伸縮傳感器1的測量值控制比例閥1的輸出。

圖4 FC11位移功能塊程序

FC12位移功能塊程序功能:磁滯傳感器2(或3、或4)的測量值減去磁滯傳感器1的測量值作為檢測時(shí)的偏差值,若偏差大于20mm,則輸出超差指示,液壓機(jī)停止工作。

將磁致伸縮傳感器1的實(shí)測值加上其他各傳感器與傳感器1的偏差值作為相應(yīng)比例閥調(diào)整的對應(yīng)值。若磁致傳感器2(或3、或4)比磁致傳感器1下落的慢,就將比例閥2(或3、或4)開大一點(diǎn),下落行程加快;反之則開小一點(diǎn),行程減緩。

超差指示

圖5 FC12位移功能塊程序

3 結(jié)束語

改造后的液壓機(jī)控制系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠、監(jiān)測精度高和維護(hù)簡單。一年多的實(shí)際運(yùn)行表明基于磁致伸縮傳感器檢測的液壓機(jī)控制系統(tǒng),能夠精確測量工作臺在運(yùn)動(dòng)過程中的位移,準(zhǔn)確調(diào)整上工作臺與下工作臺的平行度,保證板片加工的精度,具有行業(yè)推廣價(jià)值。

[1] 劉振東,梁秀滿.磁致伸縮位移傳感器在鋼絲繩拉力機(jī)測控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].河北理工大學(xué)學(xué)報(bào)自然科學(xué)版,2007,29 (3):64-68.

[2] 王智強(qiáng).彭勇剛.韋巍.磁致伸縮位移傳感器在精密注塑機(jī)上的應(yīng)用[J].傳感器與微系統(tǒng),2010,29(9):138-144.

[3] 楊雅潔,周麗.基于磁致伸縮效應(yīng)的超聲應(yīng)力波傳感器設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J] 儀器儀表學(xué)報(bào),2010,31(11):2474-2479.

[4] 劉燕,劉志.大型板料加工自動(dòng)送料控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與改進(jìn)[J].組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù).2010(11).

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