高艷海,劉勝軍
(1.邢臺(tái)供電公司,河北 邢臺(tái) 054000;2.保定供電公司,河北 保定 071000)
近年來,隨著電網(wǎng)容量的增大,大型變壓器的短路故障所產(chǎn)生的后果越來越嚴(yán)重,對安全發(fā)供電的威脅也越來越大,所以大型變壓器的抗短路能力已引起人們的廣泛關(guān)注。大型變壓器運(yùn)行中發(fā)生的短路故障大多是由于設(shè)計(jì)、制造、安裝中某個(gè)環(huán)節(jié)處理不當(dāng)引起的。
某220kV變電站2號主變壓器為2007年11月出廠的SFSZ10-180000/220型產(chǎn)品,額定容量:180/180/60MVA;額定電壓比:230±8×1.25%/121/38.5kV;額定電流比:451.8/858.9/899.8A;接線 組 別:YNyn0d11;阻 抗 電 壓:高 壓/中 壓14.54%、高壓/低壓24.84%、中壓/低壓7.93%,于2008年10月9日投入運(yùn)行。該主變壓器于2010年3月25日曾進(jìn)行停電例行試驗(yàn),各試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常,且自投運(yùn)以來該主變壓器未遭受過低壓側(cè)短路沖擊。2011年3月26日18:47,該主變壓器在運(yùn)行中差動(dòng)保護(hù)、本體重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,三側(cè)斷路器跳閘。
故障發(fā)生時(shí),當(dāng)?shù)氐奶鞖鉅顩r晴好,該變電站2號、3號主變壓器中、低壓側(cè)均分裂運(yùn)行,2號主變壓器110kV側(cè)帶174、170出線運(yùn)行,35kV側(cè)帶387、388出線和6號、8號電容器組運(yùn)行。該站35 kV備用電源自投裝置處于運(yùn)行狀態(tài)。
對該變電站2號主變壓器進(jìn)行外觀檢查,未見明顯異常,該變電站電纜溝內(nèi)6號電容器組電力電纜中間部位燒斷,如圖1所示。該電力電纜為2010年9月出廠的ZR-YJLV22-26/35型產(chǎn)品,2011年3月3日投入運(yùn)行。

圖1 6號電容器組電力電纜中間部位燒斷情況
2011年3月26日18:47:41,該變電站6號電容器組V相電力電纜在運(yùn)行中發(fā)生對地?fù)舸┕收希?71ms后該處發(fā)展為三相擊穿短路故障,414ms后6號電容器組斷路器過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘成功切除故障電流,最大故障短路電流10.4kA,折算至流經(jīng)低壓繞組的電流約為6kA,475ms后2號主變壓器雙套差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,跳開主變壓器三側(cè)斷路器,650 ms后2號主變壓器重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,繼電保護(hù)動(dòng)作時(shí)序見圖2。分析表明,主變壓器全部繼電保護(hù)動(dòng)作正確。

圖2 繼電保護(hù)動(dòng)作時(shí)序
故障發(fā)生后,取該變電站2號主變壓器油箱內(nèi)變壓器油油樣進(jìn)行氣體色譜檢測,并與故障前的最近一次檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,油氣相色譜檢測數(shù)據(jù)見表1。

表1 油氣色相譜檢測數(shù)據(jù) μL/L
由表1可以得出如下結(jié)論:H2含量較高,說明油箱內(nèi)部存在高溫或中溫過熱;C2H2約占總烴的70%,為主要成分,說明油箱內(nèi)部發(fā)生了放電性故障;CH4和C2H4含量較高,說明油箱內(nèi)部存在過熱性故障;CO和CO2含量有一定程度增長,說明油箱內(nèi)部固體絕緣可能受到一定損壞。
綜上所述,利用改良三比值法編碼規(guī)則,得出此次故障的編碼為202,結(jié)論為油箱內(nèi)部存在電弧放電故障[1]。
2.4.1 繞組直流電阻
在現(xiàn)場,對該變電站2號主變壓器進(jìn)行電氣試驗(yàn),結(jié)果表明高、中、低壓繞組的絕緣電阻測試結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。高、中、低壓繞組的直流電阻試驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 高、中壓繞組的直流電阻
由表2可以看出,高、中壓繞組的直流電阻測試結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求[2],低壓繞組Ruv、Rvw、Rwu均有不同程度增長,其中Ruv、Rvw、Rwu分別增長21.98%、72.68%和50.95%(折算到75℃),線電阻折算到相電阻,Ru增長47.39%,Rv增長5.28%,Rw增長111.7%,判斷低壓繞組u、v、w相的導(dǎo)線內(nèi)部可能存在斷股。
2.4.2 介質(zhì)損耗及電容
現(xiàn)場對2號主變壓器進(jìn)行繞組連同套管介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。由表3可以看出,高壓對中、低壓及地的電容量增大0.40%,中壓對高、低壓及地的電容量增大0.88%,低壓對高壓、中壓及地的電容量增大3.89%,高、中壓對低壓及地的電容量增大1.08%,高、中、低壓對地的電容量增大1.08%,可見低壓對高壓、中壓及地的電容量變化超過規(guī)程要求[3]。采用圖3所示的繞組電容量分解模型,對測試電容量進(jìn)行分解發(fā)現(xiàn),低壓繞組對鐵心電容量(CL)增大5.27%,其他繞組電容量未見異常。

圖3 繞組電容量分解示意

表3 高、中壓繞組的介質(zhì)損耗角正切值和電容量
由此可判斷,低壓繞組距鐵心距離與出廠安裝時(shí)所縮小。由繞組的直流電阻、介質(zhì)損耗角正切值和電容量測量結(jié)果可以初步確定該主變壓器的高、中壓繞組發(fā)生損壞的可能性較小。
2.4.3 頻率響應(yīng)特性
2號主變壓器高、中、低壓繞組的三相頻率響應(yīng)特性曲線分別見圖4、圖5和圖6。從圖4可以看出,高壓繞組各頻段相關(guān)性基本良好,諧振峰值位置和大小沒有明顯變化。從圖5可以看出,中壓繞組低頻段相關(guān)性基本良好,諧振峰的位置和大小沒有明顯變化,中、高頻段相關(guān)性較差,可能是對地雜散電容和外界環(huán)境干擾造成[4]。從圖6可以看出,低壓繞組各頻段尤其中、高頻段相關(guān)性較差,中頻段w相繞組出現(xiàn)陡峭波谷值。結(jié)合2號主變壓器直流電阻、繞組電容量等試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析判斷,初步認(rèn)為高壓、中壓繞組發(fā)生損壞的可能性較小,但低壓繞組已發(fā)生變形,且w相繞組變形情況更加明顯。

圖4 高壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線

圖5 中壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線

圖6 低壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線
2011年4月2日對該變電站2號主變壓器進(jìn)行解體檢查,具體情況如下。
a.高、中壓繞組及調(diào)壓繞組外觀無異常,中、低壓繞組“S彎”處楔形墊塊跨2根撐條固定。
b.u相、w相低壓繞組發(fā)生軸向失穩(wěn),其中u相低壓繞組發(fā)現(xiàn)6處匝間短路、w相低壓繞組發(fā)現(xiàn)8處匝間短路,短路點(diǎn)集中在低壓繞組中間部位換位“S”彎處。短路部位導(dǎo)線出現(xiàn)斷股、翻轉(zhuǎn)、散股現(xiàn)象。每個(gè)低壓繞組共計(jì)92線餅,自繞組底部向頂部數(shù),u相低壓繞組46-48、53-54線餅之間導(dǎo)線明顯外翻散股,且50-51線餅之間導(dǎo)線出現(xiàn)斷股,w相低壓繞組45-47、56-59線餅之間導(dǎo)線明顯外翻散股。
c.u相、w相低壓繞組中部局部區(qū)域存在輻向失穩(wěn),起支撐作用的部分撐條出現(xiàn)折斷現(xiàn)象,且撐條折斷部位絕緣紙筒凹陷破裂。
d.u相、w相低壓繞組短路部位的線餅間墊塊及“S”彎處楔形墊塊散亂松動(dòng),且線餅間采用的層壓木出現(xiàn)折斷、分層現(xiàn)象。
e.v相低壓繞組外觀基本完好,但部分“S”彎處的楔形墊塊松動(dòng)。
根據(jù)該站2號主變壓器的檢查及試驗(yàn)情況分析,得出該主變壓器故障的原因如下:
a.6號電容器組電力電纜短路故障是該主變壓器故障損壞誘因,對該電力電纜進(jìn)行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)參數(shù)不符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;
b.安裝時(shí),該主變壓器未采用整體套裝工藝,導(dǎo)致繞組軸向壓力不均,在短路電流電動(dòng)力的作用下,繞組導(dǎo)線易發(fā)生軸向翻轉(zhuǎn);
c.該主變壓器低壓繞組所采用的半硬自粘導(dǎo)線承受短路電流電動(dòng)力作用后,導(dǎo)線出現(xiàn)散股現(xiàn)象,未起到應(yīng)有的自粘作用,從而大大降低了低壓繞組的動(dòng)穩(wěn)定能力,說明該主變壓器導(dǎo)線材質(zhì)或選材方面控制不嚴(yán);
d.該主變壓器換位“S”彎處的楔形墊塊較短、松動(dòng),在短路電流電動(dòng)力作用下易發(fā)生脫落、移位、分層現(xiàn)象,未能起到防換位處導(dǎo)線軸向竄位的支撐作用;
e.該主變壓器線餅間采用層壓木墊塊,在短路電流電動(dòng)力作用下出現(xiàn)分層,降低了繞組承受軸向電動(dòng)力能力,層壓木墊塊折斷后,線餅間絕緣距離減小,導(dǎo)致線餅間匝間擊穿短路。
在對該主變壓器損壞情況經(jīng)過仔細(xì)檢查和故障原因分析后,進(jìn)行了返廠修復(fù):更換該主變壓器中、低壓繞組,導(dǎo)線全部采用半硬自粘換位銅導(dǎo)線,提高低壓繞組導(dǎo)線屈服強(qiáng)度,降低低壓繞組電流密度;在滿足主變壓器并列運(yùn)行條件的前提下,盡量提高該主變壓器高低壓間短路阻抗值,以降低短路電流對低壓繞組的沖擊;更換變壓器內(nèi)非結(jié)構(gòu)性絕緣件及層壓紙板,改進(jìn)楔形墊塊的形狀及尺寸,保證楔形墊塊與導(dǎo)線“S”彎面良好接觸;采取有效措施控制好安匝平衡;控制低壓繞組的輻向裕度及軸向壓縮率;加強(qiáng)低壓繞組“S”彎換位處絕緣,并在其上下2個(gè)油道位置增設(shè)扇形板來加強(qiáng)線餅間的絕緣等。將該主變壓器進(jìn)行返廠修復(fù)后,重新投入運(yùn)行,運(yùn)行狀況良好。
許多故障表明,大型變壓器本身抗短路能力不足是引起短路損壞的主要原因,而外部運(yùn)行環(huán)境不良也是一個(gè)重要的因素。為防止大型變壓器發(fā)生短路損壞故障,應(yīng)在產(chǎn)品制造和運(yùn)行管理兩方面采取綜合措施。生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)和制造大型變壓器時(shí),應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造工藝,嚴(yán)格控制原材料及組部件的質(zhì)量,并嚴(yán)格按照主變壓器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展型式試驗(yàn)、出廠試驗(yàn)等。運(yùn)行單位應(yīng)采取措施改善變壓器運(yùn)行環(huán)境,避免變壓器低壓側(cè)遭受外部短路故障沖擊。
[1] 閻春雨.采用油中溶解氣體分析法判斷變壓器故障應(yīng)注意的事項(xiàng)[J].變壓器,2006,43(9):38-41.
[2] GB 50150-2006,電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)[S].
[3] DL/T 393-2010,輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程[S].
[4] 陳天翔,王寅仲.電氣試驗(yàn)[M].北京:中國電力出版社,2008.