趙榮華
安鋼集團冶金爐料公司(455004)
兩段閥是安鋼500 m3白灰豎爐的重要設備,在不停風、不停爐的情況下,與園盤機配合,完成出灰過程。兩段閥的動作共有四個步驟,在以前的PLC程序中,程序繁冗復雜,調試過程中容易出現兩段同時開的錯誤狀態。為了簡化程序,并增強可靠性,我們在安鋼集團冶金爐料公司5#豎爐的PLC程序設計中采用狀態分析法,取得了理想的效果。
兩段閥由兩段密封的閥體構成。在出灰過程中,先開1段,物料由1段下落到2段,而此時2段是密封的,保證不漏風。延時5S后關閉1段。1段關到位延時1S后再開2段。2段開后,物料由2段下落到出灰皮帶,此時1段是密封的,不漏風。延時5S然后關2段。2段關閉延時1S后再開1段。如此循環,完成連續送風、同時出灰的功能,保證了豎爐的連續作業。
兩段閥的控制系統由限位開關、PLC、電磁換向閥、氣缸組成。兩段閥的動作由氣缸驅動,氣流的方向由電磁換向閥控制,氣流方向的改變實現兩段閥每段的開、閉動作。PLC依據安裝在兩段閥氣缸臂上的限位開關確定閥的位置,并按順序啟停各段。
兩段閥共裝有四個限位開關∶1段開限位、1段關限位、2段開限位、2段關限位。兩個氣缸裝四個進氣通道,對應四個電磁閥線圈,分別是∶開1段、關1段、開2段、關2段。
根據兩段閥的功能要求,1段和2段交替開、閉,相應地1段開限位、1段關限位、2段開限位、2段關限位均觸發一個定時器,定時器動作,觸發系統狀態的轉換。狀態轉換圖如下∶

S1狀態∶T4動作后進入此狀態,1、3段關閉后啟動定時器T1,當T1延時1S后,開啟2段,轉入S2狀態。
S2狀態∶T1動作后進入此狀態,2段開后啟動定時器T2,當T2延時5S后,關閉2段,轉入S3狀態。
S3狀態∶T2動作后進入此狀態,2段關后啟動定時器T3,當T3延時1S后,開啟1、3段,轉入 S4狀態。
S4狀態∶T3動作后開轉入此狀態,1、3段開后啟動定時器T4,當T4延時 5S后,關閉1、3段,轉入S1狀態。
由以上的狀態轉換關系,可知各狀態下限位開關的位置及定時器狀態見表1。

表1 各狀態下變量的變化
由表1可知,T1由1段關限位觸發,T2由2段開限位觸發,T3由2段關限位觸發,T4由1段開限位觸發。
表1可知,S1和S3狀態下各限位開關的狀態可能是完全一致的,因此,僅由限位開關并不能確定四個狀態。根據需要,我們采用一個中間標志位,結合定時器狀態來確定四個狀態。程序中用一個RS觸發器M0.0,用 T2為M0.0置位,用T4為M0.0復位。由于T1和T3是相反的,這樣,當M0.0為0時,T3為1(T1為0)時為 S1狀態,T3為 0(T1為 1)時為S2狀態;當M0.0為1時,當T3為0(T1為1)時為S3狀態,當T3為1(T1為0)時為S4狀態。

根據各狀態的輸出關系,得到表2。

表2 各狀態下中間標志位的變化及輸出變化
采用狀態分析法進行PLC程序設計,可以將較復雜的順序控制的邏輯關系清晰地表現出來,使得程序進一步簡化,增強了程序的易讀性、可靠性和可維護性。在安鋼500 m3豎爐兩段閥的程序設計中取得了良好的效果。