李樹勇,趙媛媛,朱 光
(山東兗礦集團鐵路運輸處,1.工程師;2.助理工程師,山東 兗州 273500)
兗礦鐵路位于孔孟之鄉鄒城市境內,跨越兗州、曲阜、濟寧和鄒城等5個市區,形成了以大東章集配站為中心,輻射13個車站,連接7礦、2廠、1庫,北進鳧村站與國鐵兗石線接軌,東入鄒城站與京滬干線相連的220 km鐵路運營線路。自1983年正式運營以來,主要承擔礦區煤炭的外運、礦井生產用材料及國宏化工、國際焦化、鄒城電廠的煤炭及產品的運輸,年運量在2 000萬t左右。由于地質自然環境影響及線路等級低等因素,制約了鐵路道岔列車通過速度,降低行車安全性能且養護維修投入費用大,以致道岔與曲線、接頭并稱為礦區軌道的三大薄弱環節。特別是因線路下沉、咽喉道岔病害等多發故障的整治,使道岔潤滑問題變得更為突出,道岔的整體技術狀態已不能滿足運輸的要求。為此,逐站推廣自潤滑道岔設備,加強設備保安基礎建設就顯得十分必要。
道岔是鐵路線路上的重要部件,它的正常運轉對行車安全起著至關重要的基本保證作用。礦區鐵路自運營以來,一直沿襲使用傳統道岔裝置,隨著運輸作業運量的增加,站場周邊環境污染加劇以及使用周期的延長,道岔運用故障頻發,中斷行車的鐵路交通事故和道岔維護成本費用逐年增加,被集團公司列為制約自營鐵路發展的因素之一。目前,礦區鐵路按照技術作業性質及業務分工,計有集配站、裝卸站及通過站共13個,道岔290組,分布情況見圖1。

圖1 礦區鐵路車站道岔分布圖
1.1 煤炭鐵路環境污染嚴重 礦區鐵路線路屬專用線運輸,車站大多設置于煤礦、廠庫駐地。車站咽喉道岔地處廠礦煤場、洗運生產交匯的工業區域,由于在煤炭加工、周轉、汽運過程中,揚塵煤灰及列車上散落物多,以及近年來在鐵路線下方開采煤炭,造成線路下沉,在道岔下沉區治理過程中,頻繁的道岔石渣填充、起道、撥道等作業,使道岔滑床板受到嚴重污染和侵蝕。且粉塵與潤滑涂油結淤積泥后,導致道岔的轉動阻力增加,電動轉轍機使用壽命與國鐵相比減少1~2年。因潤滑故障問題導致道岔停用、中斷行車作業的事件時有發生,道岔護維修問題十分突出。
1.2 道岔運用故障率高 通過對2年來鐵路設備故障率的統計分析可知,道岔故障共發生106件,占行車設備故障的48%以上。在引發106件道岔故障的原因中,因道岔滑床板涂油不及時有38件,尖軌與尖軌不密貼有27件,尖軌跳動或爬行有22件,其它原因19件,其中道岔滑床板涂油不及時引發的故障呈逐年上升的趨勢。
1.3 嚴重干擾行車秩序 2年來因道岔故障引發構成行車事故6起,其中2010年5月份濟三站2#道岔故障影響行車作業28 h,8月份南屯站4#道岔故障無顯示中斷行車作業17 h;2011年9月份鮑店站的11#和5#道岔故障中斷行車作業7 h。2年累計影響到發列車21列,直接經損失40萬元,行車設備受到一定程度的損傷,對行車安全構成威脅。
1.4 維修維護費用大 車站道岔清掃需要安排專人全天候涂油養護,不僅造成線路環境污染,而且增加養護工作量。每年養護維修更新部件數量大,人工維護費用較高。如2011年僅道岔日常部件更換成本就達1萬元/組,現有290組道岔花費290萬元;同時在13個車站中,大站每站每班配備2名、小站每站每班配備1名道岔清掃維護人員,實行四班工作制,僅現場清掃員就有78人,按年人均工資4萬元計算,工資支出就達312萬元。如因道岔故障中斷行車,其間接經濟損失和造成的影響更難以估算。
礦區鐵路道岔因其工業環境要求,要滿足道岔工作條件,這就需要具有優良的力學性能,能夠承受列車運行時產生的壓力和沖擊,以及良好的自潤滑裝置。
2.1 自潤滑道岔工作原理 傳統道岔采用在尖軌和滑床板間涂油潤滑的方法,來減小尖軌和滑床板間的摩擦力。由于缺油或粉塵及各種雜物粘附在滑床板上,會使轉換阻力增大,從而導致轉換不良的情況時有發生。由榆次工務器材廠研制的“GPA—C型道岔自潤滑滑床板”道岔,針對傳統鐵路滑床板在應用過程中存在的浪費和污染問題,利用環氧樹脂基減摩復合材料涂層替代潤滑油層,改善滑床板的性能。在復合材料中加入石墨,MoS2在摩擦過程中發生氧化轉變為MoO3后便失去了層狀結構,因而不但能降低摩擦系數,同時因MoS2抑制了樹脂向鋼試樣表面的轉移,還可有效提高復合材料的耐磨性,從而大幅度提高了滑床板的耐磨性。通過北京鐵路局組織的技術簽定認為,該結構設計較為科學合理,通用性好,更換操作方便。而且其力學性能、溫度適用性、耐久性、道岔的轉換可靠性,達到鐵路使用要求[1]。
2.2 礦區鐵路的適用性 進行自潤滑滑床板更換改性比較容易,其成本較低,工藝簡單,道岔綜合性能較好;具有運行穩定可靠,拆裝方便,不影響原道岔結構,可利用行車間隙,對現有運行道岔逐組更換,對運輸作業的影響較小;自潤滑道岔的開發應用尤其符合煤礦生產作業區域的環境需要,適用于礦區鐵路各種速度和軸重列車運行,滿足礦區鐵路線路狀況及運行列車技術要求。更新油潤裝置道岔后,可減少清掃工作量,對現有清掃人員撤并減少1/2以上,每年減少人工經費支出150萬元;同時能改善清掃人員勞動工作條件,改善站場因清掃導致的線路污染。
2.3 技術性能優越 自潤滑道岔結構設計較為科學合理,通用性好,具有較高的耐磨性和較低的摩擦系數等優良性能指標,道岔使用壽命延長3~5年;動靜摩擦系數相近,低速時無“爬行”現象,運動平穩;耐腐蝕性能好,適用溫度為-40℃~﹢100℃,熱膨脹系數小,散熱性好。經沈陽局大成站運行測試,轉轍機機在較低轉換電流水平下工作,自潤滑滑床板尖軌轉換阻力的測試結果,它比電務要求的6 kN轉換阻力低12.9%,而且大大低于轉換阻力置信上限值,受到現場歡迎[2]。
自潤滑道岔其特有的技術先進性,可以減少道岔的養護工作量,消除道床污染,延長轉轍機內轉換部件的使用壽命,降低綜合能耗;消除道岔安全隱患,保障道岔安全運行及行車安全。恰逢兗州礦區“十二五”期間鐵路站場改造計劃的需要,計劃對現有13個車站按照先集配站、交接站,次裝卸站,后運量相對較小車站的順序,逐步更換自潤滑道岔滑床板。每年更新4個車站96組道岔,利用3年的時間完成290組道岔全部更新,預計投資費用按3萬元/組計算,年均投資計劃290萬元,共計870萬元。同時將逐年減少道岔維修維護費用1萬元/組,直接經濟效益較好的同時,提高了道岔運輸設備的安全性能,保障正常行車作業安全。
[1]周建國.GPA—C型道岔自潤滑滑床板通過北京鐵路局組織的技術鑒定[J].京鐵科技通信(太原刊),2002,01
[2]沈巍,崔冬芳.自滋潤道岔滑床板的研制[J].中國鐵道科學,1998,19(4):103~110.