孫建勝
(中鐵一局第三工程有限公司,陜西寶雞 721006)
西平鐵路工程是西安至平涼的全國在建重點鐵路線,是連接西北陜、甘兩省集客貨一體的重要運輸干線。新溝特大橋、南石窟寺特大橋為西平鐵路重點控制性工程,其中新溝特大橋為全線最長橋,全長2 028.56 m,共計63個墩臺,鉆孔樁258根,樁徑為125 cm。樁基位于甘肅涇川縣涇河河道內,地質情況復雜,由上至下依次為:第四系全新統沖積物(黏質黃土、細砂、中砂、細圓礫土、粗圓礫土),第三系上新統砂巖,白堊系下統泥巖夾砂巖等。
河灘地質條件差,施工難度大,在旋挖鉆的鉆孔過程中,經常發生擴孔現象,甚至引起塌孔。造成成本的增加。前期旋挖鉆施工鉆孔樁時,該特殊地層通常在深度4~10 m處擴孔或塌孔。該地層為砂質黏土,厚度薄,穩定性差。根據前50根樁成孔混凝土實際用量分析,均有不同程度的擴孔現象,尤其在5~7 m夾砂質黏土處,擴孔現象尤為顯著。擴孔最大時孔徑達1.37 m(設計樁徑為1.25 m),樁孔充盈系數一般都在1.25~1.34左右。經過分析總結,出現上述情況的主要原因是含砂層處旋挖鉆機鉆進參數不合理,一味追求快速成孔,把鉆速調至最高檔鉆孔,易導致擴孔。
針對上述擴孔情況的原因分析,制定出旋挖鉆機鉆進施工技術改進等以下控制技術:
1)每墩臺開鉆第一根樁前應以地質勘測報告為依據,認真做好現場鉆渣取樣并與勘測報告中地質情況的比對工作,以備同墩臺的其他各樁施工作參考。
2)旋挖鉆機鉆孔過程控制:合理調整鉆進參數,開始時輕壓慢轉,鉆進至含砂土層時,勻速穿過,并加大泥漿密度,以穩孔護壁;鉆至淤泥質黏土時,保持中檔鉆速等。根據地質情況及時更換適用于該地層的鉆頭,控制鉆桿的搖晃擺幅在最小范圍內。
3)開鉆前、鉆進中、灌注前泥漿指標的控制:在鉆孔過程中,改善泥漿的性能,有利于在砂土類地層鉆孔中保證孔壁的形狀和穩定性。泥漿在鉆孔中起著懸浮和攜帶鉆渣、清洗孔底,增加孔壁穩定性的作用。泥漿制備采用黏土和膨潤土加火堿結合的方法,達到了泥漿性能穩定,沉渣少,護壁效果好,成孔質量高的要求。還要注意不同地層泥漿主要指標的控制,如旋挖鉆在淤泥層中鉆進時,泥漿指標應控制在:密度1.2~1.3 g/cm3,黏度19~22 s,含砂率 2 ~3%;在砂礫層中鉆進,泥漿指標應控制在:密度1.3~1.4 g/cm3,黏度20~25 s,含砂率3~4%;在水下混凝土灌注前,泥漿指標應控制在:密度1.05 ~1.1 g/cm3,黏度17 ~20 s,含砂率≤2%。
樁基施工自2008年2月15日開始至2008年4月23日完成,歷時67 d。對樁基進行小應變動測,檢測結果:Ⅰ類樁254根,占所測樁數98.4%,Ⅱ類樁4根,占所測樁數1.6%,無 Ⅲ,Ⅳ 類樁出現,承載力均超過設計要求。經過對施工方案的優化,旋挖鉆機鉆孔技術改進后,鉆孔充盈系數基本上降至1.05~1.1范圍內,擴孔現象得到了有效的控制,在含砂層處的擴孔幅度也明顯的降低(擴孔率1.25以下),單根樁基平均節省C35混凝土1.69 m3,如表1所示,全橋樁基共節省約15.3萬元。

表1 新溝特大橋西安臺(橋臺)鉆孔樁施工充盈系數統計
在鉆孔灌注樁施工中,正循環和反循環清孔是常用的兩種清孔方法,不同的清孔方法對鉆孔樁的清孔及成樁質量有著不同的影響。根據樁尖所處的不同地層和孔底沉渣,因地制宜地選擇不同的清孔方法。例如:當樁尖附近為砂層時,正循環清孔比反循環清孔質量要高,這由于反循環清孔排大粒徑的鉆渣(如碎石、卵石等)效率高,較大的抽吸作用致使樁底附近松散的沉渣(微小砂粒)顆粒在孔內反復懸落,另外對樁尖土層擾動大,導致成樁質量(承載力)降低,如表2所示。

表2 新溝特大橋35#墩正、反循環清孔法清孔效果對比
因此,選擇合適的清孔方法要能減少沉渣厚度,同時又不擾動樁尖土層。選擇什么樣的清孔方式提高成樁質量,取決于樁底土層的條件,當樁底為沙、土層時,一般應采用正循環清孔法清孔;當樁底為卵、礫石層時,一般應采用反循環清孔法清孔。這樣會使清孔效率提高,降低孔底沉渣厚度,提高成樁質量。
成孔時間長,孔壁泡水軟化現象嚴重,極限阻力減小,較長的成孔時間會加大泥皮和沉渣厚度,降低樁身混凝土和樁周土之間的摩擦力。
根據相同樁長、樁徑的100根樁各項數據比對(旋挖鉆機和沖擊鉆機成孔各50根),數據顯示:每臺旋挖鉆機鉆進直徑1.25 m的孔,平均每小時進尺8 m,每天成孔2個,用正循環方式清孔,平均每天灌注2根。鉆直徑1.5 m孔,平均每小時進尺5 m,每天成孔1個,用正循環方式清孔,平均1.5 d灌注1根。而每臺沖擊鉆機鉆1.25 m孔,平均每小時進尺0.65 m,每3~4 d成孔1個,用正循環方式清孔,平均4~5 d灌注1根。鉆1.5 m孔,7~8 d成孔1個。用正循環方式清孔平均9~10 d灌注1根。
在同等條件下,旋挖鉆比沖擊鉆工效提高了近10倍,兩者主要區別在于成孔工藝不同。旋挖鉆頭是圓筒狀取土斗,通過鉆頭旋挖鉆孔同時取土裝入斗中。鉆桿提升鉆頭出孔后翻轉倒土,完成鉆孔過程。鉆孔樁終孔時,孔底經鉆頭取土基本無鉆渣,待孔內泥漿沉淀后,用旋挖鉆頭撈鉆渣,經量測校核孔深通常鉆渣都在設計允許值內,一般不需要再進行清孔。此時鉆機可進行下一樁位鉆孔,從而大大提高了成孔速度(如表3所示)。

表3 新溝特大橋鉆孔樁施工鉆機工效對比
比較這兩種鉆機各自施工的50根樁基小應變檢測結果:旋挖鉆施工的Ⅰ類樁50根,占所測樁數100%,Ⅱ類樁0根;沖擊鉆施工的Ⅰ類樁47根,占所測樁數94%,Ⅱ類樁3根,占所測樁數6%。可見,在同等條件下,旋挖鉆機要比沖擊鉆機成樁質量高。另外,旋挖鉆頭的多次上下往復提落,使孔壁變得粗糙,不易產生縮孔。旋挖鉆施工的樁基,成樁后的承載力明顯要高于其他傳統鉆機。
經過對鉆孔樁施工方案的優化,旋挖鉆機鉆孔技術改進后,在復雜地質條件下大直徑鉆孔樁施工順利完成,大大提高了成樁的質量和效率,節約了成本,縮短了工期,更為后續的施工創造了有利的條件。
[1] 中華人民共和國交通部.JTJ 041—2000 公路橋涵施工技術規范[S].北京:人民交通出版社,2000.
[2] 張忠亭.鉆孔灌注樁設計與施工(第一版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2007.
[3] 范立礎.橋梁工程[M].北京:人民交通出版社,2001.
[4] 彭彥彬,屈彥玲.鉆孔灌注樁清孔技術及斷樁的預防和處理[J].鐵道建筑,2006(7):42-44.
[5] 李華.鉆孔灌注樁施工技術[J].山西建筑,2007(10):175-176.