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新型高溫蓄熱燃燒煤渣焚燒爐的設(shè)計

2012-07-02 12:47:24劉效洲
節(jié)能技術(shù) 2012年5期
關(guān)鍵詞:煙氣

劉效洲

(廣東工業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院,廣東 廣州 510006)

0 引言

據(jù)統(tǒng)計,全國在用的工業(yè)鍋爐有50多萬臺,絕大多數(shù)采用鏈條爐排[1]的燃燒方式,設(shè)計熱效率為72% ~80%,實際運行熱效率60%以下。由于近些年來煤炭價格飛長,許多單位被迫燃用價格便宜的劣質(zhì)煤,結(jié)果導(dǎo)致鏈條鍋爐排出煤渣的含碳量一般都在20%左右[2],大量的殘余熱值被白白丟棄,甚為可惜。因此,開發(fā)出一種適合我國國情的煤渣焚燒技術(shù)是十分必要的。

煤渣焚燒處理的難點在于煤渣熱值相對較低,一般在5 024~8 374 kJ/kg之間,如此低的熱值難以滿足鏈條鍋爐的燃燒需求。而高溫蓄熱燃燒技術(shù)[3]的出現(xiàn)為煤渣焚燒處理帶來了福音。它采用蓄熱體極限回收煙氣余熱并將助燃空氣預(yù)熱到800~1 000℃。這樣,即使是熱值很低的煤渣也能實現(xiàn)穩(wěn)定著火和高效燃燒。同時由于與煤渣接觸的空氣溫度較高,使得煤渣的燃燒全過程都得以加速進行,減少了不完全燃燒損失,保證了燃燒效率,確保煤渣熱值可以充分回收。

1 新型高溫蓄熱燃燒煤渣焚燒爐結(jié)構(gòu)簡介

本文設(shè)計了一種新爐型:即旋風(fēng)爐與鏈條爐排相結(jié)合的兩段式煤渣焚燒爐,爐體基本結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 高溫蓄熱燃燒煤渣焚燒爐結(jié)構(gòu)簡圖

本焚燒爐分為兩部分。第一部分為鏈條爐排(采用高鉻耐熱鑄鐵制造)焚燒爐,也叫主燃燒室。高溫空氣由下部風(fēng)箱進入爐排爐,與煤渣接觸后高溫燃燒,燃燒后的煙氣切向高速進入副燃燒室(旋風(fēng)爐)。在旋風(fēng)爐中補充部分高溫空氣和煤粉,使副燃燒室的溫度維持在1 300℃以上,確保有害物質(zhì)分解,并將飛灰徹底熔化,實現(xiàn)液態(tài)排渣[4]。從旋風(fēng)爐中出來的高溫?zé)煔饨?jīng)過余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽降溫后進入旋轉(zhuǎn)蓄熱室產(chǎn)生800℃以上的高溫空氣供燃燒之用。目前小型風(fēng)扇磨直吹式制粉系統(tǒng)已經(jīng)在鏈條鍋爐節(jié)能改造中獲得了廣泛應(yīng)用,造價極低,有興趣的讀者可參閱文獻[5-7]。本焚燒爐各部分具體設(shè)計詳述如下。

1.1 主燃燒室

主燃燒室四壁和頂部由耐火磚砌筑而成,底部運行鏈條爐排。爐排作用有二:一是利用800℃以上的熱空氣使煤渣在爐排上快速燃盡;二是順利排出爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生的灰渣。爐排采用高鉻耐熱鑄鐵制造的鏈條爐排,使其可以在800℃以上熱空氣助燃的情況下不至于燒壞。爐排下鼓入800℃以上的熱空氣,確保煤渣快速著火,燃盡。燃盡后的灰渣落入水封渣坑,再由除渣機撈出。

1.2 副燃燒室

如圖1所示,副燃燒室呈圓筒狀,助燃空氣(800℃以上)高速切向供入,供風(fēng)口在圓筒中上部,沿爐壁圓周有4~8個供風(fēng)口,切向風(fēng)速在100 m/s以上。由主燃燒室流出的煙氣由副燃燒室上部進入副燃燒室,在爐內(nèi)強烈的旋轉(zhuǎn)燃燒。停留相對較長的時間。在此期間,由副燃燒室頂部噴入煤粉助燃,使副燃燒室的溫度始終保持在1 300℃以上。不但可以使煙氣中的殘余可燃物完全燃盡,還可以使煙氣中的有害氣體完全分解,滿足環(huán)保要求。煙氣中的飛灰在高溫下熔化,其有害成分被分解,最后形成液態(tài)渣流入渣坑。液態(tài)排渣是十分成熟的技術(shù),已在旋風(fēng)爐上獲得了廣泛應(yīng)用,有興趣的讀者可參閱文獻[8]。

1.3 空氣預(yù)熱系統(tǒng)

普通蓄熱燃燒技術(shù)通過兩個蓄熱室交替切換工作狀態(tài)來回收煙氣中的余熱。工作狀態(tài)是左(右)側(cè)蓄熱體放熱,加熱通過左(右)側(cè)蓄熱體的空氣;右(左)側(cè)蓄熱體吸熱,回收通過右(左)側(cè)蓄熱體的煙氣的顯熱。通過不斷地切換工作狀態(tài),左右兩側(cè)的蓄熱體可以把煙氣中的顯熱傳遞給空氣,使進入爐內(nèi)的助燃空氣達(dá)到很高溫度,創(chuàng)造了一個良好的燃燒環(huán)境,使熱值很低的燃料也很容易著火和穩(wěn)定燃燒。

但是這種產(chǎn)生高溫空氣的方法不適用于煤渣焚燒爐。如果使用常規(guī)的兩個蓄熱室分置就需要多個換向閥。但是,換向閥動作頻繁,極易損壞,而且換向閥不允許高溫空氣或煙氣通過,無法完成余熱回收。

本文采用回轉(zhuǎn)式蓄熱室[9]來產(chǎn)生高溫空氣。在這種蓄熱器中,空氣與煙氣都有單一的通道,無需換向閥,換向過程通過蓄熱體的旋轉(zhuǎn)完成,無停火現(xiàn)象發(fā)生。這種空氣蓄熱器由轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)子蓄熱體(陶瓷蜂窩體)和固定的外殼組成。工作時轉(zhuǎn)子不停地轉(zhuǎn)動,大約1.5 r/min。固定在外殼上的扇形頂板及底板把轉(zhuǎn)子的流通截面分隔成兩部分。一部分讓煙氣自上而下地流過,一部分讓空氣自下而上地流過。扇形頂板及底板分別與外殼上部及下部的煙道及風(fēng)道相接。這樣煙氣流過時把蓄熱體加熱,轉(zhuǎn)子蓄熱體轉(zhuǎn)到空氣流通部分時,蓄熱體被空氣冷卻,同時把空氣加熱。因此轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一周完成一個傳熱過程。

轉(zhuǎn)子截面共分為三個部分:一是煙氣流通部分,二是空氣流通部分,另一個是由兩個扇形板封閉起來的密封區(qū)。由于設(shè)計中煙氣的體積比空氣的體積大,因而轉(zhuǎn)子中煙氣的流動面積應(yīng)大于空氣的流動面積。實際中煙氣的流通面積約占轉(zhuǎn)子流動面積的50%,空氣流通面積約占40%,密封區(qū)占10%左右。

轉(zhuǎn)子蓄熱體中空氣側(cè)的壓力大于煙氣側(cè)壓力,兩側(cè)的壓差可高達(dá)2~3 kPa。轉(zhuǎn)子又要不斷地轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)子與外殼間必然有間隙。為了防止漏風(fēng),在轉(zhuǎn)與不轉(zhuǎn)的交界部分采用壓縮空氣產(chǎn)生風(fēng)簾進行密封。煙氣經(jīng)過余熱鍋爐放熱降溫到1000℃左右進入回轉(zhuǎn)式蓄熱室,溫度下降到150℃后排出;空氣由20℃加熱到800℃后進入焚燒爐助燃。

2 試驗結(jié)果

在廣東茂名搭建了小型熱態(tài)試驗爐,測試結(jié)果如下[10]:燃用煤渣:熱值 1 450 kJ/kg,含水量 <20%,固體物尺寸 <50 mm,余熱鍋爐蒸發(fā)量0.8 t/h,蒸汽壓力 1.25 MPa,蒸汽溫度 180℃,鍋爐效率72%,熱風(fēng)溫度820℃,排煙溫度170℃,爐排面積 2.4 m2,尾氣中:NOx:<140 mg/m3,CO:<150 mg/m3,滿足國家排放要求。

3 結(jié)論

(1)在高溫空氣助燃的環(huán)境下,低熱值、低揮發(fā)分的煤渣可以實現(xiàn)順利點火和穩(wěn)定燃燒。

(2)采用兩級燃燒方式,爐內(nèi)燃燒溫度高,可以有效地分解煙氣中的有害成分,這將大大減輕對周圍環(huán)境的二次污染。

(3)高溫焚燒后的灰渣是很好的建筑材料,煤渣焚燒后的熱量可以產(chǎn)生蒸汽供生產(chǎn),能得到可觀的經(jīng)濟效益。

(4)蓄熱燃燒技術(shù)具有眾多常溫空氣燃燒所不具備的優(yōu)點:燃料適應(yīng)性廣,燃燒穩(wěn)定,燃燒速度快,爐內(nèi)溫度分布均勻,可極大地降低NOx排放,并可方便地采用灰渣熔融技術(shù)。

(5)此種焚燒可以燃用極低熱值的煤渣,還可以進行余熱利用產(chǎn)生蒸汽,因此在煤渣焚燒爐上應(yīng)用蓄熱燃燒技術(shù)值得開發(fā)、利用和推廣。

(6)本焚燒爐雖然造價較高,但是煤渣是一種幾乎沒有成本的燃料,投資回收期不會超過一年,而且是循環(huán)經(jīng)濟的典范。

[1]馬利林.談鏈條鍋爐的節(jié)能改造[J].節(jié)能技術(shù),1996(5):34-35.

[2]楊渝蘭.鏈條鍋爐存在的主要問題與節(jié)能技術(shù)改造[J].節(jié)能技術(shù),2002,20(3):22 -23.

[3]蔣紹堅,等.高溫低氧燃燒技術(shù)與應(yīng)用[M].武漢:中南大學(xué)出版社,2010.

[4]王茂剛編.旋風(fēng)爐設(shè)計與運行[M].北京:機械工業(yè)出版社,1980.

[5]許忠春,等.采用“復(fù)合燃燒裝置”改造舊鍋爐[J].節(jié)能技術(shù),1999,17(5):29 -30.

[6]韓中合,等.拋煤機鏈條爐節(jié)能改造[J].節(jié)能技術(shù),1994(2):32-33.

[7]王寶柱,等.拋煤機鏈條爐環(huán)保與節(jié)能綜合治理[J].節(jié)能技術(shù),2001,19(5):32 -33,40.

[8]高俊如,等.立式旋風(fēng)爐三次風(fēng)口治理的研究[J].節(jié)能技術(shù),2004,22(4):59 -60.

[9]沙拉,塞庫利克著.換熱器設(shè)計技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

[10]西安熱工研究所,東北電力局技術(shù)改進局.燃煤鍋爐燃燒調(diào)整試驗方法[R].1974.

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