王文學,曹龍濱,牛有江
(中國水利水電第五工程局有限公司第一分局,四川雙流,610225)
兩河口水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內的雅礱江干流上,為雅礱江中下游梯級電站的“龍頭水庫”。壩址位于慶大河河口以下約1.8km河段上,控制流域面積6.57萬km2,壩址處多年平均流量663m3/s,水庫正常蓄水位為2865m,相應庫容101.54億m3,調節庫容65.6億m3,具有多年調節能力。電站總裝機容量276萬kW,多年平均發電量110.59億kW·h。
兩河口水電站人工骨料加工系統,建于兩河口水電站壩址下游約3km的左下溝緩坡地。系統設計生產能力為210t/h,滿足混凝土總量約50萬m3,澆筑高峰期月平均強度約3.2萬m3的要求。系統的生產廢水主要是凈化骨料所需沖洗用水、除塵所需的霧化用水以及其它輔助生產用水,廢水總量約150~190t/h。
根據兩河口水電站人工骨料系統成品骨料的生產能力進行分析,每生產1t成品骨料大約消耗0.5~0.8m3水,計入生產過程中水的損耗,系統廢水處理量約為190 m3/h。
通過對生產廢水現場取樣分析,生產廢水中懸浮物的濃度約為180000 mg/L,故系統廢水處理的主要目標就是降低廢水中的懸浮物濃度。根據兩河口水電站工程相關技術要求,廢水經處理后的出水水質懸浮物濃度應≤200mg/L,回收后的廢水全部回用至骨料系統。
因骨料加工系統生產廢水的泥砂含量較高,結合類似工程實例并綜合考慮場地限制及出水水質要求等實際情況,廢水處理主要采取物理化學處理法——混凝法,然后經平流沉淀池、斜管沉淀池二級沉淀后,流至清水池內,最后由清水泵將處理后的廢水引至高位水池系統循環利用。具體工藝流程見圖1。

圖1 人工骨料加工系統廢水處理工藝流程
兩河口水電站人工骨料加工系統采用半濕法生產,廢水中含砂量較高,造成砂料流失嚴重。而流失砂料的主要成分為細粒料和石粉,故回收砂料可最大限度地回收廢水中的細粒料和石粉,以用于回摻細骨料,提高成品砂的質量,具有一定的經濟效益。同時,可降低下一階段的廢水處理工作量,減少相應的投資。
本著經濟、合理、高效的原則,系統選用1臺XLCS2000砂水分離器,該設備單臺處理水量200L/s;搬運能力6m3/h,功率1.5kW,轉速5.5r/min。其工作原理為:砂水混合液從分離器一端頂部輸入水箱,混合液中較大砂粒將沉積于底部,在螺旋的推動下,砂粒沿斜的U型槽底提升,離開液面后繼續推移一段距離,在砂粒充分脫水后經螺旋輸送機將砂輸送至原系統膠帶輸送機,并與原系統成品砂混合后進入成品料倉。與砂分離后的水則從溢流口流入渠道,進入廢水處理系統。
該設備投入使用后,砂分離率較高,可分離出粒徑較大的顆粒,且采用螺旋輸送方式,設備便于維護,取得了理想效果。
廢水經砂水分離器進入污水池進行二次沉淀之前,采用加藥絮凝法對廢水中的污泥進行預處理。即向廢水中投入絮凝劑聚合氯化鋁(PAC),將廢水中各膠體顆粒的穩定性破壞,在水力條件下,通過膠粒間相互碰撞和聚焦,形成易于從水中分離的絮狀物質。PAC由設立在污水處理廠的加藥間拌制。加藥間最大投加量30mg/L,投加濃度為8%,內設溶液池2個,每個溶液池各安置攪拌機1臺,采用計量泵對藥劑量進行計量。
受骨料系統料源影響,廢水中含泥量較大,廢水經砂水分離器處理后,污泥含量仍然較高,采取何種方法處理廢水污泥,成為廢水處理的一大難題。通過參考近年來國內污水處理的成功經驗并結合現場的實際情況,最終確定采用二級沉淀法。即設置4座平流沉淀池(分2組,每組2座)、1座斜管沉淀池對廢水進行二次沉淀。沉淀池布置見圖2。

圖2 人工骨料加工系統廢水處理廠房結構布置
平流沉淀池是本系統污水處理工藝流程中關鍵的一個工藝單元。污水處理系統設置1#、2#、3#、4#共4座平流沉淀池(分2組,每組2座),單池尺寸13m×7m×4.5m,有效池深4m。池底部設置儲砂梯形槽,槽內設置穿孔排泥管2根(管徑為DN200,兩管外壁間距為0.3m,末端用盲板封堵)。經砂水分離器預處理的廢水進入平流沉淀池,廢水內的污泥已凝聚為絮狀懸浮顆粒,因其與水存在密度差,在重力作用下進行絮凝沉降,其沉降速度隨水深的增加而加快,且大顆粒逐漸追上小顆粒發生碰撞,最后凝聚于池底完成沉淀。沉淀后的處理水進入斜管沉淀池進行二級沉淀,池底污泥通過渣漿泵經DN200穿孔排泥管進入脫水車間進行脫水處理。廢水經過平流沉淀池后,近95%的污泥已去除,此時廢水含干泥量約為0.27t/h,容積約為0.15m3/h。
廢水經平流沉淀池處理后,剩余污泥進入斜管沉淀池進行二次沉淀。斜管沉淀池尺寸13×7×4.5m,斜管內徑φ30mm,斜長1m,傾角60°,共75m2,單池處理能力190m3/h。池底布置穿孔集水槽,孔口直徑20mm,單側開孔21個,均勻布置。出水槽寬度1m,槽高為1.0m。
斜管沉淀池利用淺池理論原理,通過降低池深,增加池內水平流速的原理去除水中懸浮顆粒。本系統斜管沉淀池采用設置在池兩端的XHX-13行走式泵吸吸泥機,對底泥進行抽取。其主要結構由行走工作橋、刮臂、刮泥板、傳動裝置組成。當廢水由進水口進入斜管沉淀池后,廢水內的懸浮顆粒仍靠重力作用在池內淺層中相互運動并分離,完成沉淀。此時啟動吸泥泵,使吸泥機沿設置在沉淀池寬度方向上的軌道向前行走,池底污泥經吸泥喇叭口收集排入污泥溝,吸泥機動行至沉淀池的另一端,當機上的行程開關碰撞到軌道上的限位板后,吸泥機反向行駛,繼續工作,完成池底底泥抽取并將底泥回流至平流沉淀池,如此反復進行。沉淀后的處理水由出水槽進入清水池,最后由清水泵抽至回位水池回收利用。
另外,為了運行管理方便和節約運行成本,在平流沉淀池與清水池之間架設一條管線,廢水經平流沉淀池初級沉淀后,出水若滿足回用水標準,可以直接將其輸送至清水池儲備;出水水質較差時,關閉該管道,使處理水進入斜管沉淀池進行二次沉淀處理,再進入清水池儲備。同時,斜管填料容易堵塞,須定期根據出水水質情況徹底清理池內淤泥。斜管沉淀池在徹底清理池內淤泥時,利用平流池與清水池相連管線,確保廢水處理廠的連續運行。
此工藝主要對由渣漿泵吸收的平流沉淀池底泥進行脫水處理,其產生的泥餅經水平螺旋輸送機輸送至污泥池,最后裝自卸車運至3#渣場。本系統采用ZNDY型帶式壓濾機對污泥進行脫水處理,共分為泥漿濃縮、脫水兩步施工工藝。具體如下:
泥漿濃縮仍然采用混凝法。即向泥漿內投放稀釋的絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM),使之與污泥發生化學反應,并根據污泥性能調節絮凝劑和污泥的混合比,使污泥達到最佳的凝聚狀態。絮凝劑PAM加藥裝置根據所需藥劑濃度在配藥箱內配制,經過攪拌箱攪拌均勻后投入加藥箱,最后由加藥泵將藥劑投入至凝聚攪拌筒內,與泥漿進行濃縮。本廢水處理系統聚丙烯胺投加量,每噸干泥0.3kg,調制濃度為0.2~0.3%。
泥漿濃縮后進入ZNDY帶式壓濾機進行脫水。其工作原理為:在快速排水機構的作用下,泥漿內大量的水快速通過網帶濾除,然后經卸污裝置至脫水機重力脫水段。在重力作用下,泥漿內大部分游離水通過網帶濾除,隨著網帶的動行,污泥被夾在兩條濾帶之間的“楔”形擠壓段,污泥在“楔”型擠壓段中一方面得到平整,另一方面受到輕度擠壓開始進行預壓脫水。接著進入“S”形壓力脫水段被上、下兩層濾帶中間若干個由大到小的輥筒反復擠壓、剪切,逐步脫水而形成濾餅,而后濾餅通過卸料裝置從濾帶上剝離,最后用0.6MPa的清水對各濾帶進行清洗,以達到濾帶再生的目的,泥漿脫水工作結束。ZNDY型帶式壓濾機結構見圖3。

圖3 ZNDY型帶式壓濾機結構
污泥脫水處理系統每天可處理由平流沉淀池產生的污泥漿530m3,處理能力可達到40m3/h。其出水濃度SS≤200mg/L,完全滿足兩河口水電站人工骨料系統廢水處理水質要求。
兩河口水電站在人工骨料廢水處理系統建成投產后,每天運轉12h,可處理2280m3生產廢水,處理后的廢水回送至砂石骨料系統重新利用,達到了施工廢水零排放的目的,得到了業主、監理工程師及環保局的一致好評。
兩河口水電站在人工骨料廢水處理方面雖取得成功,但系統仍采用較為傳統的污水處理設計理念。隨著科學技術的發展,人們對環境保護的要求已逐步增高,這就要求我們不斷地對污水處理新工藝、新方法進行大膽嘗試和探究,總結出一套投資少、廢水處理效果好的科學、先進的設計方案,以達到廢水“零”排放、環境“零污染”的目的。
〔1〕王良均,吳孟周.污水處理技術與工程實例.北京:中國石化出版社.2006.