999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

發(fā)電廠鍋爐引風機節(jié)能改造

2012-06-19 11:45:10李成喜王煥新陳國艷
節(jié)能技術 2012年1期

李成喜,王煥新,陳國艷

(1.武漢凱迪控股投資有限公司,湖北 武漢 430223;2.清華大學熱能系,北京 100084)

0 引言

風機節(jié)能在國民經(jīng)濟各部門中的地位和作用是舉足輕重的。因而風機的節(jié)能具有十分重要的意義[1]。造成風機能耗較高的原因有多種。例如,由于通風工程設計者對管網(wǎng)阻力計算不準確,選用風機的人員又擔心計算壓力和流量不能滿足工況需要,故選用過大的安全裕量,或者無適宜性能的風機規(guī)格可選而選用風機的高檔性能或高壓區(qū)。結果,由于層層加碼,造成所選用風機的額定風量遠遠超過工況實需風量。這時風機操作者只好采用插板或調節(jié)門節(jié)流來增加阻力,以求減少風量,使之符合工況要求。

風機的配套電動機容量選取偏大。由于國產(chǎn)電動機的規(guī)格難以完全滿足風機的配套,采購時往往選取高檔額定功率的電動機,造成大馬拉小車,降低了電動機的負荷率,浪費了電能。風機使用中采用了不適宜的或效率低的調節(jié)方法,降低了風機的調節(jié)效率[2-4]。

據(jù)某煤炭公司對148臺礦井主通風機的調查,運行效率在70%以上的占10%左右;運行效率低于55%的竟達59%。據(jù)某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的調查,通風機的平均運行效率只有40%左右。某發(fā)電廠鍋爐鼓引風機的最高運行效率只有67.5%,最低僅為45.2%[5-7]。

因此,本文充分利用凱迪公司現(xiàn)有的設備進行研究改造,以期取得良好的效果,為推廣風機節(jié)能工作提供基礎試驗數(shù)據(jù)。

1 引風機性能

本試驗引風機選用兩臺電機功率800 kW的型號為Y6-40-26F引風機,參數(shù)如表1所示。

2 試驗工況

為了準確掌握目前引風機及其相關煙道的特性,為引風機改型提供準確的數(shù)據(jù),進行引風機性能試驗,并根據(jù)試驗結果計算引風機改型設計參數(shù)。通過鍋爐負荷分別在不同工況條件下,對兩臺引風機進行試驗,獲得其性能參數(shù)。

#1爐兩臺引風機甲和乙進行試驗,每次試驗選擇8個工況,各個工況的試驗內(nèi)容如下:

(1)工況1:甲引風機單獨運行,乙引風機停用,鍋爐負荷為經(jīng)常出現(xiàn)的低負荷。

(2)工況2:甲引風機單獨運行,乙引風機停用,甲引風機進口風門開度為100%,鍋爐負荷調整至相應引風量下的負荷。

(3)工況3:啟動乙引風機,甲引風機仍保持運行,且它的進口風門開度仍保持100%,調整乙引風機進口風門,使得鍋爐負荷達到額定值,且此時總引風量為額定鍋爐負荷下的可能的最大值。

(4)工況4:兩臺引風機投用,鍋爐負荷、總引風量維持在工況3下的數(shù)值,將兩臺引風機調整至相同電流。

(5)工況5:兩臺引風機投用,將鍋爐負荷調整至經(jīng)常運行的高負荷,相應調整兩臺引風機使得兩臺引風機保持相同的電流。

(6)工況6:兩臺引風機投用,將鍋爐負荷、總引風量恢復到工況3下的數(shù)值,乙引風機進口風門開度調整至100%,而甲引風機進口風門開度調整至合適的數(shù)值。

(7)工況7:甲引風機停用,乙引風機單獨運行,乙引風機進口風門開度為100%,鍋爐負荷調整至相應引風量下的負荷。

(8)工況8:甲引風機停用,乙引風機單獨運行,鍋爐負荷為經(jīng)常出現(xiàn)的低負荷。

由于工況3、工況6的一側引風機進口風門全開、另一側引風機進口風門開度較小,以致除塵器后的兩側煙道的煙氣量相差很大,使得煙氣量小的一側煙氣速度較低,部分測點速度接近于零甚至有回流,存在較大的煙氣量測量誤差,因此,對工況3、工況6的試驗數(shù)據(jù)不作分析計算。

3 試驗結果與分析

3.1 不同試驗工況下煙氣量特性

本試驗分別對六種工況進行試驗,并對各個工況下的參數(shù)在不同氧量和不同轉速的條件下進行了修正,如表2所示。關于表中的文字內(nèi)容在表后做了相應注釋。

3.2 #1爐引風量選型分析

由表2可以看出,在同等開度下,#1爐引風機甲各項指標、出力不及引風機乙,故#1爐選擇引風機甲改造,引風機乙備用。將工況4煙氣量修正至常態(tài)、設計轉速、高氧量時的數(shù)值為105.93 m3/s,即在上述狀態(tài)下,鍋爐所需的總引風量為105.93 m3/s,單臺引風量為52.96 m3/s,取53 m3/s作為改型設計工況1的風量用于#1爐風機選型。

根據(jù)表2中試驗結果,擬合出常態(tài)、設計轉速、高氧量時鍋爐負荷與引風量的關系曲線與表格,#1爐如圖1所示。

圖1 #1爐引風量與負荷關系圖

高負荷220 t/h、高氧量5.0%、引風機進口密度為0.87 kg/m3、引風機轉速為960 r/min時,鍋爐總引風量為98.44 m3/s,單臺引風機的引風量為49.22 m3/s,取該值作為改型設計工況2的風量用于#1爐風機選型。

高負荷220 t/h、正常氧量3.5%、引風機進口密度為0.87 kg/m3、引風機轉速為960 r/min時,鍋爐總引風量為90.00 m3/s,因此初步?jīng)Q定此時采用單側運行,所以取該值作為改型設計工況3的風量用于風機選型完全滿足要求[8-10]。

3.3 不同試驗工況下引風機風壓試驗

由表3可見:將滿負荷試驗工況4的引風機風壓修正至常態(tài)、設計轉速、高氧量時,此數(shù)值為:甲側6147 Pa,乙側6042 Pa,為了安全起見,加之乙側風壓可能不可靠,取兩側中的較大值并近似至6150 Pa,作為改型設計工況1的風壓用于風機選型。該取值對應的風門開度仍為工況4的風門開度72% ~81%,即按6150 Pa取值,引風機仍有較大的風壓富裕量。

高負荷220 t/h、高氧量5.0%、引風機進口密度為 0.87 kg/m3、引風機轉速為 960 r/min、鍋爐總引風量為 98.44 m3/s、單臺引風機的引風量為49.22 m3/s時,所 需風壓為 5308.5 Pa,近似 取5310 Pa作為改型設計工況2的風壓用于風機選型。

3.4 引風機改型設計參數(shù)匯總確定

根據(jù)前面對幾種改型設計工況風量、風壓的推算,得出改型設計參數(shù)匯總如表4所示,按鍋爐負荷為220 t/h,引風機投入運行的是甲引風機,電機功率800 kW容量。

經(jīng)過對鍋爐不同工況、不同煤種引風機的引風量、風壓等所有相關數(shù)據(jù)進行測試、試驗,經(jīng)過調研、技術論證和立項批準,決定引風機重新選型改造;對主要部件葉輪、集流器、機殼蝸舌、出口煙道流線重新設計,原出口煙道擴散角度約19°,不符合風機設計規(guī)范要求,規(guī)范要求出口煙道擴散角度不大于12°,此次改造一并設計,重新制作。為了節(jié)省費用,保留原風機電機、風箱、軸、軸承座等。根據(jù)性能試驗結果,選取#1爐引風機甲改造。

根據(jù)前面性能試驗,對設計工況風量、風壓進行推算,得出改型設計參數(shù)匯總,選擇國內(nèi)業(yè)績較好的引風機專業(yè)制造廠家作為引風機改造單位。

表2 #1爐引風機風量試驗

表3 #1爐引風機風壓試驗

表4 #1爐引風機改型參數(shù)匯總

參照改型設計參數(shù),根據(jù)本廠引風機生產(chǎn)系列,最終確定選擇 Y4-60-14No.25.5F型引風機,葉輪(包括防磨處理)、集流器,機殼等主要部件由成都電力機械廠制作,出口煙道由我公司自行按規(guī)范設計,設備安裝包括出口煙道安裝由我公司生產(chǎn)部承擔,改造后在現(xiàn)場進行動平衡調整試驗。風機改型后的性能參數(shù)如表5所示[11]。

表5 #1爐甲引風機改型后參數(shù)

#1爐引風機甲于#1機組大修期間開始施工,改型后投用前,甲風機現(xiàn)場進行了動平衡調整,軸承振動都不超過0.03 mm,機械性能符合規(guī)范。#1爐引風機甲滿載運行鍋爐平均負荷195 t/h左右,比改造前負荷平均上升25 t/h,單引風機運行基本能滿足當前負荷要求,對風機性能進行了測試,數(shù)據(jù)表明,#1 爐引風機效率為76.2%[12]。

3.5 經(jīng)濟性能分析

對電力市場和供熱市場按年發(fā)電利用小時6300 h、年供熱 210000 t,預測鍋爐年產(chǎn)汽3250000 t,機組的引風機單耗比改造前平均下降1.44 kWh/t汽,則:

年節(jié)約廠用電:

3250000 t×1.44kW/t汽=468000 kWh

年實現(xiàn)凈效益:

4680000kWh× 0.469元/kWh=2194920元

項目改造后實現(xiàn)效益約219.5萬元/年。

4 結論

經(jīng)過對鍋爐不同工況、不同煤種引風機的引風量、風壓等所有相關數(shù)據(jù)進行測試、試驗,決定對引風機重新選型改造。參照改型設計參數(shù),根據(jù)本廠引風機生產(chǎn)系列,最終確定選擇 Y4-60-14No.25.5F型引風機。另外對改型后的經(jīng)濟性能分析,可節(jié)約成本219.5萬元/年,效益可觀。

[1]龐海宇,李嵩,沈炳耘.G4-73型離心風機改用單板葉片的數(shù)值模擬[J].節(jié)能技術,2011,29(1):52-56.

[2]李福河,戴守恒.黃色秸稈發(fā)電鍋爐給料系統(tǒng)安裝調試及問題分析[J].吉林電力,2009,37(2):33-35.

[3]丁淑芳.流化床內(nèi)介質主要流化特性參數(shù)的研究[J].潔凈煤技術,2008,14(1):24 -28.

[4]衡麗君,段坤杰,何長征.某電廠引風機改型方案研究[J].節(jié)能技術,2010,28(2):187 -189.

[5]于漢啟.風電技術的發(fā)展及風機選型[J].電網(wǎng)與清潔能源,2009(12):84-86.

[6]宋懷俊,張彩云,韓綠霞.離心泵高效率運行的方法與措施[J].節(jié)能技術,2005,23(3):247 -250.

[7]張衍國,李清海,王連聲.燃用生物質的循環(huán)流化床熱風系統(tǒng)結構與運行[J].節(jié)能技術,2005,23(4):291 -294.

[8]陳國艷,張忠孝,黃志強.納米級石灰石鈣基脫硫試驗研究[J].潔凈煤技術,2007,13(2):73 -76.

[9]Tree D R,Clark A W.Advancedreburning measurements of temperature and species in a pulverized coal flame.Fuel,2000,79(13):1687 -1695.

[10]高春萍,李祥華,黃偉為,王婷.淺析燃煤小火電機組的生物質能技術改造[J].中國資源綜合利用,2007,25(8):31-33.

[11]莫曉聃,李濤.垂直軸風力機概述及發(fā)展優(yōu)勢剖析[J].節(jié)能技術,2010,28(5):450 -453.

[12]于希寧.保定熱電廠450 t/h CFB鍋爐床溫控制系統(tǒng)改造[J].中國電力,2007,40(2):51-54.

主站蜘蛛池模板: 午夜福利在线观看成人| 日韩成人在线网站| 午夜影院a级片| 亚洲国产日韩视频观看| 精品国产亚洲人成在线| 女同久久精品国产99国| 成人福利免费在线观看| 在线观看精品自拍视频| 色哟哟色院91精品网站| 精品久久国产综合精麻豆| 99久久精品国产精品亚洲| 欧美日韩亚洲国产| 国禁国产you女视频网站| 国产精品视频猛进猛出| 亚洲一区波多野结衣二区三区| 国产丝袜无码精品| 黄片在线永久| 丰满少妇αⅴ无码区| 国产国产人免费视频成18| 97se亚洲综合不卡 | 在线色国产| 黄网站欧美内射| 亚洲激情99| 欧美自拍另类欧美综合图区| P尤物久久99国产综合精品| 香蕉伊思人视频| 欧美一级高清片久久99| 日本www色视频| 在线国产资源| 欧美精品H在线播放| 免费在线色| 欧美特级AAAAAA视频免费观看| 最新加勒比隔壁人妻| 成年人国产视频| 真实国产乱子伦视频| a级毛片免费看| AV在线麻免费观看网站| 四虎永久在线视频| 精品国产福利在线| 亚洲第一区欧美国产综合| 亚洲无码高清一区二区| 91精品免费高清在线| a亚洲视频| 亚洲欧美h| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 丝袜国产一区| 欧美亚洲国产精品第一页| 国产精品久久久久久搜索| 91啦中文字幕| 成人精品视频一区二区在线| 久久香蕉国产线看精品| 亚洲色婷婷一区二区| 国产精品短篇二区| 无码专区国产精品第一页| 在线国产综合一区二区三区 | 精品一区二区三区视频免费观看| 成人av专区精品无码国产| www.youjizz.com久久| 欧美激情,国产精品| 一区二区三区四区在线| 99热这里只有免费国产精品| 五月激情婷婷综合| 久草青青在线视频| 精品少妇人妻av无码久久| 国产免费高清无需播放器 | 亚洲首页在线观看| 99久久性生片| 亚洲午夜综合网| 国产精品xxx| 亚洲三级色| 无码久看视频| 亚洲欧美日韩天堂| 国产免费福利网站| 天堂在线视频精品| 国产黑丝一区| 亚洲国模精品一区| 久久久国产精品免费视频| 国产打屁股免费区网站| 亚洲美女视频一区| 国产亚洲视频免费播放| 久久婷婷五月综合97色| 精品三级网站|