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大體積抗滲混凝土在雙擁大橋中的應用

2012-05-22 02:57:30梁海區李青川黃崇奕劉鑫李紹新陳向榮
商品混凝土 2012年9期
關鍵詞:混凝土施工設計

梁海區,李青川,黃崇奕,劉鑫,李紹新,陳向榮

(1. 廣西魚峰混凝土有限公司,廣西 柳州 545008;2. 廣西建材科研設計研究院,廣西 南寧 530022)

1 工程概況

柳州雙擁大橋位于柳州市城中區河東新村下茅洲屯附近,大橋呈西北—東南走向,北岸位于鷓鴣江舊碼頭,連接北外環路;南岸位于下茅洲屯以北,連接雙擁大道,是國內首座單主纜斜吊桿地錨式懸索橋。全橋總長 1937m,其中主橋長 510m,為鋼箱結構,主跨 430m,一跨過江;主塔為 A型三維變截面鋼箱結構,高達 105m,垂跨比為 1/9,主橋面重量 9000 多噸,南北岸的兩個重力式錨碇承載著橋面的重量。錨碇是該工程的核心部分和技術難度系數最大的部分,每個錨碇需澆筑 3 萬方的混凝土,每次連續澆筑 2~3 千方,設計使用 C30P10 的大體積抗滲混凝土,對混凝土的各項指標要求極高。

2 原材料

(1)水泥:實驗和施工過程中采用廣西魚峰水泥集團生產的魚峰牌 P·Ⅱ42.5 水泥,其技術性能指標見表 1 所示。

表1 水泥的技術性能指標

(2)粗骨料:粒徑為 5~3.15mm 級配的碎石,緊密堆積密度 1480kg/m3,表觀密度 2650kg/m3,含泥量 0.8%,泥塊含量為 0。

(3)細骨料:融安中砂,細度模數 M=2.8,緊密堆積密度 1520kg/m3,表觀密度 2700kg/m3,含泥量 1.5%,泥塊含量為 0,有機物含量合格。

(4)礦物摻合料:柳州臺泥新型建材有限公司出品的S95 級粒化高爐礦渣粉,粉煤灰來自來賓 B 電廠,達到 Ⅱ 級指標。礦渣和粉煤灰的技術指標分別見表 2 和表 3。

表2 礦渣粉的技術指標 %

表3 粉煤灰的技術指標 %

(5)外加劑:減水劑采用山西黃騰(HTHPC)聚羧酸系緩凝高性能減水劑,減水率為 27.8%;混凝土增效劑采用廣州市三駿建材科技有限公司生產的 CTF 增效劑,摻量為膠凝材料用量的 0.6%;膨脹劑使用武漢三源特種建材有限公司生產的 SY-G 系列高性能抗裂膨脹劑,摻量為 6%~8%。

(6)纖維:采用摻聚乙烯纖維,摻量為水泥用量的0.3%~0.5%。

3 實驗分析

3.1 配合比設計

3.1.1 配合比設計的要求

在進行混凝土配合比設計時,根據雙擁大橋地下錨碇結構混凝土的使用環境,設計的混凝土應具有抗滲性及抗侵蝕性。大橋下部構造承接著整個大橋的重量,混凝土體積巨大,施工時需采用泵送混凝土,并且整個工期歷時較長(跨 4個季度),綜合以上幾方面考慮,本文根據工程項目部提出的 C30P10 大體積抗滲混凝土的技術要求進行針對性實驗,只要實驗結果能夠同時滿足技術要求,即滿足工程需要,可確定配合比進行量化生產。

根據大體積混凝土的特點,在滿足工程要求的基礎上,設計配合比時考慮采用 CTF 混凝土增效劑,可減少一定的水泥用量,而達到滿足“低水泥用量”的設計理念。按照GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》[1]關于粉煤灰混凝土驗收的規定,混凝土強度的驗收期定為 60d。其技術指標要求如表 4 所示。

表4 大體積抗滲混凝土的技術指標

3.1.2 試驗配合比的確定

根據 JGJ 55-2011 《普通混凝土配合比設計規程》[2],以 W/C=0.47 為中間值增減 0.05,采用水灰比為 0.42、0.47、0.52 進行試驗。在溫度(20±2)℃、相對濕度大于 95% 的條件下經過養護 28d,經調整,其試配的配合比用量見表 5。經試驗測得新拌混凝土粘聚性、保水性均良好,坍落度見表 5。

表5 C30P10混凝土試配各材料用量 kg/m3

3.2 試驗結果及生產配合比的確定

3.2.1 凝結時間的測定

根據 JIS A 1147-2007《混凝土凝結時間試驗方法》[3],本實驗用 SGO—2000 型混凝土貫入阻力儀進行凝結時間的測定。實驗結果如表 6 和圖 1 所示。0.2MPa。因此,設計值為 P10,試驗結果應該≥P12,從表 8和圖 3 可以得出,A、B 配合比都達到設計要求,考慮大體積混凝土,B 更加合理。

表6 混凝土凝結時間試驗記錄表

圖1 三種配合比凝結時間曲線圖

表7 混凝土抗壓試驗對比表

圖2 三種配合比的抗壓強度折線圖

表8 混凝土抗滲試驗記錄表 MPa

圖3 三種配合比的抗滲試驗結果直方圖

3.2.4 生產配合比的確定

根據以上凝結時間、抗壓強度和抗滲等級的試驗結果可以看出,配合比 A 和配合比 B 都能滿足設計的要求,由于本工程配合比設計的指導思想是在滿足規范的前提下,采取低水泥用量的方式,盡量降低大體積混凝土的水化熱,在摻加CTF 混凝土增效劑的基礎上,B 水泥用量少于 A,因此確定B 為最佳配合比,確定其為生產配合比。

4 大體積抗滲混凝土的施工

4.1 冷卻管

在高溫條件下,大體積混凝土不易散熱,混凝土內部最高溫度一般可達 50~55℃,且有較長的延續時間。應采取溫度控制措施,防止混凝土內外溫差引起溫度應力[4]。施工時,采用循環冷卻水的方式進行降溫,冷卻管采用具有一定強度、導熱性能好的 40×2mm 電焊鋼管。安裝時應保證管道暢通、絲口連接可靠,并經通水實驗,防止管道漏水、阻水。

4.2 混凝土的澆筑

混凝土被運送到現場,采用兩臺汽車泵同時泵送澆筑。澆筑前應將前一層混凝土面用水清理干凈,并保持濕潤,然后涂刷界面處理劑,保證新老混凝土結合得更好。

混凝土澆筑層的厚度,應不大于振搗棒作用部分長度的1.25 倍。澆筑混凝土應連續進行,當必須間歇時,其間歇時間宜盡量縮短,并應在前層混凝土凝結之前,將次層混凝土澆筑完畢[5]。確保每層混凝土之間的澆筑間歇時間不超過混凝土初凝時間。為了防止出現裂縫,在混凝土初凝前和混凝土預沉后采取二次抹面壓實措施。其施工現場圖如圖 4 所示。

圖4 雙擁大橋錨碇施工現場圖

4.3 混凝土的測溫

混凝土澆筑前應預埋好測溫管,布置圖見圖 5。由于建筑體積大,混凝土內部裝有三層冷卻循環水管,施工時,當混凝土把冷卻水管完全埋好之后,即可開通水閥,進行冷卻。如果溫差異常,接近或者超過 25℃,則將加快循環水流速,做好表面保溫措施,使整個過程在可控范圍內。

以圖 5 中點 E 軸為例,將 E 測軸監測所得數據繪成混凝土最高溫度及內外溫差曲線(以時間為 X 軸,最高溫度及里外溫差為 Y 軸),見圖 6。

從圖 6 可以看出,E 軸線內部最高溫度為 52.0℃,出現在澆筑后 48h;表面最高溫度出現在澆筑后 64h,為 29℃;溫差最高峰值出現在澆筑之后 48h,為 24.4℃,符合小于 25℃的要求,整個過程屬于可控范圍。

混凝土測溫時配備專職測溫人員,按時按孔測溫,不得遺漏或弄虛作假。測溫記錄要填寫清楚、整潔。測溫工作應連續進行,升溫時每 2h 測一次,降溫時每隔 6h 測一次,做好記錄后對比分析是否正常并及時向負責人匯報。直至混凝土表面與環境溫差小于 20℃ 并達到穩定方可停止測溫。測溫時發現混凝土內部最高溫度與表面溫差達到 25℃ 或溫度異常,應及時通知技術部門和項目技術負責人采取措施控制。

圖5 錨碇內部測溫管布置及本次施工測溫區

圖6 E 軸線測溫點內部溫度—內外溫差曲線圖

4.4 混凝土的養護

工程施工采用循環冷卻水的方式降低混凝土的芯部溫度,一般情況下,循環冷卻水的流量應控制在 2.2~2.8m3/h 之間[6],從冷卻管出來的水蓄養在大體積混凝土表面,出管水溫一般在 50℃ 左右,可以很好降低芯表溫差和表環溫差。當混凝土溫度穩定后,在混凝土表面處于潮濕狀態時,迅速采用麻布、草簾等材料將暴露面混凝土覆蓋或包裹,再用塑料布或帆布等將麻布、草簾等保濕材料包覆。包覆期間,包覆物應完好無損,彼此搭接完整,內表面應具有凝結水珠。有條件地段應盡量延長混凝土的包覆保濕養護時間,最短養護時間不小于 14d。

5 結語

雙擁大橋錨碇施工歷時一年,圖 7 所示為竣工后實際效果圖。大橋南北岸錨碇共用約 6萬方 C30P10 混凝土,對 600余組混凝土抗壓試塊、150 余組混凝土抗滲試塊進行試驗,合格率達 100%;經對現場各個控溫點的監控,混凝土的芯表溫差小于 25℃,表環溫差都未超過 20℃,完全達到設計要求。通過實體檢測,一次性通過驗收。由此可以得出以下結論:

(1)對配合比進行大膽的調整,采用“低水泥用量”的指導思想,通過使用 CTF 混凝土增效劑成功實現 C30P10 大體積混凝土單方水泥用量降低 15% 左右,并在重要工程的核心部位中運用而滿足設計要求,同時也一定程度上降低了生產成本。

圖7 雙擁大橋竣工后實際效果圖

(2)采用了礦物摻合料大摻量的方式,本試驗實現了40%(粉煤灰+礦粉)的替代率,很好的解決了大體積混凝土水化熱、坍落度損失和成本等一系列問題,大大提高了后期強度,改變了現有的設計理念。

(3)通過添加纖維和膨脹劑,可以大大提高混凝土的抗滲和抗裂性能,同時可以消除因水化熱而引起的應力裂縫。

(4)在整個施工過程中,測溫點內外溫差均在 25℃ 的設計范圍內,說明配合比設計和施工方案合理。

[1]GB 50204-2002. 混凝土結構工程施工質量驗收規范[S].

[2]JGJ 55-2011,普通混凝土配合比設計規程[S].

[3]JIS A 1147-2007. 混凝土凝結時間試驗方法[S].

[4]吳立業,高玉良.論大體積混凝土的施工[J].赤峰教育學院學報,2011(1): 71-72.

[5]王廣州,葉柏龍.大體積混凝土施工技術及其應用[J].科技咨詢導報,2007(22): 193-195.

[6]周凱華,趙菁.論橋梁大體積混凝土施工技術[J].民營科技,2011(4): 229.

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