相 峰
(北京鐵路安全監督管理辦公室駐豐臺車輛段 驗收室,北京100070)
中國鐵路重載貨運技術得到了快速發展,提速貨車技術得到了全面推廣應用。目前,中國80%以上貨車具備了時速120km技術基礎,新造貨車實現了載重由60t級向70t級全面升級換代,大秦線80t級運煤專用貨車2萬t重載列車的順利開行,實現了重載運輸的新跨越。
行車設備故障會造成列車停車、晚點、設備損壞,影響正常的鐵路運輸秩序,影響鐵路運輸效率,影響鐵路部門運輸效益。制動抱閘故障是僅次于熱軸故障的問題,是運用部門關注和著力解決的重點之一。
為了解制動抱閘故障的具體情況,對2011-05—2012-01鐵道部公布的《鐵路貨車責任行車設備故障明細》進行統計。共發生D類以上事故54起,其中抱閘8起,抱閘占總數的14.8%,共發生行車設備故障383起,其中抱閘61起,抱閘占總數的15.9%。
導致抱閘的原因有120閥、閘調器、基礎制動、閘瓦、空重車閥、密封墊等,其中120閥48起,閘調器4起,基礎制動4起,閘瓦6起,空重車閥2起,密封墊2起,其他3起。具體情況見表1。
其中120閥導致的抱閘數量48起,占整個抱閘數量的69%。具體情況見表1。120主閥主活塞膜板穿孔25起,是120閥抱閘故障的一半以上。因此,120閥是造成抱閘故障的主要原因,而主活塞橡膠膜板穿孔是其中的重要因素。
對120閥造成抱閘故障的原因進行分析、制定糾正預防措施,對于降低制動抱閘故障有重要意義。
表1中120主閥主活塞膜板穿孔25起,加速緩解膜板穿孔1起,橡膠膜板穿孔占120閥故障一半以上。120閥有主閥膜板、加速緩解閥膜板、局減閥膜板、緊急閥膜板、緩解閥膜板共5種。其中主閥膜板和緊急閥膜板雙側受力,最大壓差達到600kPa,同時還要滿足-50℃的低溫要求,這對橡膠生產提出了較高的要求。橡膠膜板是120閥的關鍵零件,鐵道部定點生產。隨著我國橡膠工業的發展,橡膠膜板的壽命已經大大提高,基本能夠滿足貨車2年段修期的要求。同國外同類產品相比,橡膠件的壽命還需繼續研究提高。

表1 抱閘故障原因統計
近期有運用現場反饋橡膠膜板老化嚴重。圖1是投入運用不到3個月緊急閥橡膠膜板老化嚴重的照片,膜板四周的“R形圓弧”已經變成“方形”。橡膠膜板穿孔和橡膠膜板老化有直接的原因。
橡膠件老化嚴重的原因,和解凍庫溫度過高、時間過長有關系,高溫解凍庫的溫度和時間與鐵道部標準不符。

圖1 緊急閥橡膠膜板老化嚴重
表1中120主閥作用不良的有9起,120主閥閥面缺油、劃傷、有異物的有7起,120主閥主活塞螺母松動的1起。
金屬滑閥結構是120閥主控機構,如圖2所示?;y底面與滑閥座面、滑閥上面與節制閥的配合研磨面靠金屬研磨面密封。當金屬研磨面上油膜破壞時滑閥易漏泄,當壓力空氣中含有雜質時容易拉傷金屬研磨面造成滑閥漏泄,當金屬研磨面磨損時也會造成滑閥漏泄。而且,滑閥底面和滑閥座面是研磨平面配合,配合平面沒有存油結構,加之研磨平面使用時處于垂直狀態,該表面只能存在很薄的油膜,起潤滑和密封作用。如果加大滑閥面涂抹硅油量,組裝后閥面油膜較厚,120主閥性能試驗時會掩蓋閥面研磨不合格導致的漏泄問題。主閥動作一定次數或使用一段時間后,研磨平面油膜變薄,閥面研磨不合格導致的漏泄問題就會顯現出來。

圖2 120閥主控機構組成圖
120主閥閥面缺油、劃傷,以及由此造成的漏泄超標、作用不良,是120閥的金屬滑閥結構決定的。加強組裝清潔度控制,提高車輛風源質量,提升研磨水平,有利于延長120閥滑閥機構的使用時間。
120閥主活塞緊固螺母的擰緊力矩是60~80Nm,嚴格按此技術要求執行可有效防止主活塞緊固螺母的松動問題。
表1中120緊急閥放風閥蓋鑲套竄出的2起,120緊急閥活塞桿內異物的2起。

圖3 120緊急閥組成圖
如圖3所示。緊急閥放風閥蓋鑲套竄出時,導致放風閥下側壓力降低、放風閥上下側壓力不平衡、放風閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。120緊急閥活塞桿內有異物時,活塞桿內的安定孔被堵塞、常用制動時緊急室向列車管逆流的通路不暢、緊急活塞下移頂開先導閥、放風閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。
加強組裝清潔度控制,提高車輛風源質量,有利于防止異物進入緊急活塞桿堵塞安定孔。應對放風閥蓋壓套工藝進行控制,對壓套時的“壓噸”力曲線進行研究,防止放風閥蓋鑲套竄出。
120閥出廠前要逐一在120閥試驗臺上進行性能試驗,裝車前車輛制造(檢修)單位在120閥試驗臺上還要逐一進行性能試驗,裝車后整車要進行單車制動試驗,車輛編組后要進行列車編組試驗。120閥要經過“層層關口”才能投入運用。
出現抱閘故障后,單車制動試驗合格、車輛基礎制動裝置正常、手制動機在緩解位,抱閘原因無法確認。120閥在試驗臺試驗時某些指標超標,如制動位局減排氣口漏泄超標,緩解位主閥排氣口漏泄超標,主閥性能試驗中保壓穩定孔試驗不合格,但此類超標不是導致抱閘的直接原因。分解后發現主閥閥面缺油、劃傷、有異物、主活塞螺母松動等問題,最后定責120閥。
應對單車試驗方法、120閥試驗方法進行研究,通過試驗就能確定120閥是否是導致抱閘直接原因。在120閥性能試驗、裝車后單車試驗時就能及時發現有故障隱患的閥,防止投入運用后產生抱閘故障。
加強對高溫解凍庫的溫度和時間進行控制,使之符合鐵道部標準,防止對橡膠件造成損害。同時,繼續進行提高橡膠件適應高低溫環境的研究。
加強組裝清潔度控制,提高車輛風源質量,提升研磨水平,延長120閥滑閥機構的使用時間。同時,研究滑閥機構的儲油結構。
對單車試驗方法、120閥試驗方法進行研究,在120閥性能試驗、裝車后單車試驗時就能及時發現有故障隱患的閥,防止投入運用后產生抱閘故障。