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平煤十二礦己15—17200底抽巷水力沖孔技術實踐

2012-04-29 00:00:00劉慶軍
科技創新導報 2012年26期

摘 要:介紹了底板巖巷穿層鉆孔和水力沖孔消突技術的施工工藝、分析研究了水力沖孔消突技術的效果,采用水力沖孔區域消突措施,可有效的消除突出應力,大幅度的增加煤層的透氣性,提高煤層的瓦斯抽放效果,保障了工作面的安全高效回采。

關鍵詞:水力沖孔 消突 抽放效果

中圖分類號:TD712文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(b)-0107-02

平煤股份十二礦為嚴重的煤與瓦斯突出礦井,目前主采己15煤層,煤層瓦斯含量大,透氣性低。深孔預裂爆破、邊采邊抽、高抽巷抽采、底板鉆孔抽采等瓦斯治理技術是十二礦的主要區域瓦斯治理措施。但由于煤層透氣性低,抽放濃度低、持續時間短、有效鉆孔率低,使煤層瓦斯區域預抽效果不理想。水力沖孔是一種有效的煤層增透技術,它是使用高壓水沖擊煤體誘導可控的突出并沖出大量煤體,從而有效地消除突出應力、釋放大量瓦斯,大幅度提高煤層透氣性[1]。

1 水力沖孔的機理

水力沖孔是利用噴孔作用,人為控制噴孔強度的一種突出潛能可控的方法,其主要的核心技術在于鉆孔的位置和影響范圍[2]。水力沖孔的作用主要體現在以下三方面:利用高壓水的沖擊能力,沖出大量煤體,形成一大直徑的孔洞,與此同時,孔道周圍煤體向孔道方向發生大幅度的移動,造成煤體的膨脹變形和頂底板間的相向位移,引起在孔道影響范圍內地應力降低、煤層得到充分卸壓和排放,大幅度的釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,提高了抽放效果,濕潤煤體,使煤體減少脆性,增加了煤體塑性,降低煤體彈性勢能。另外,濕潤煤體后,可降低煤體中瓦斯的解吸速度,減小瓦斯膨脹能[3][4]。

2 工作面概況

己15-17200采面位于十二礦己七采區下部,走向長920m,切眼斜長225m,煤厚3~3.5m,煤層傾角10~40°。標高-505~-595m,垂深675~785m。

己15—17200L1灰底板抽采巷走向長度1037.2m,垂深723~755m,該巷道為矩形斷面,采用“錨網索﹢M鋼帶”聯合支護,規格:凈寬×凈高=4.6m×3.2m。己15-17200回風巷施工本煤層鉆孔70m、己15-17200進風巷施工本煤層鉆孔120m,中間還剩余36米空白帶沒有治理。在己15-17200采面投產前,為保證有足夠的抽采時間和瓦斯治理不留有空白帶,從己15-17200L1灰底板抽采巷向己15-17200采面空白帶施工穿層抽放鉆孔。2012年2月在十二礦己15—17200L1灰底板抽采巷進行了水力沖孔增透消突實驗,結果表明:水力沖孔過后有效提高了煤層的透氣性,提高了鉆孔瓦斯抽采濃度和抽放量,達到了區域消突的目的。

3 水力沖孔工藝

3.1 鉆孔布置

水力沖孔范圍:己15-17200采面切眼向外50~300m范圍。鉆孔設計25組,每組2個鉆孔,組間距10m。1號孔,水平角-35°,傾角0°;2號孔,水平角68°,傾角0°,孔深均以見己15煤層頂板0.5m為準。每個鉆孔沖出3噸煤量,判定沖孔成功(如圖1)。

3.2 沖孔工藝

1)沖孔設備:

采用BRW400/31.5型煤礦用乳化液泵,工作壓力31.5MPa,流量400L/min,連接管路使用耐壓強度不低于35MPa的高壓膠管。

2)工藝

施工鉆孔→退孔→順專用鉆桿→確定鉆機處進液閥關閉→開泵供水→從己15煤底板處開始以前進方式水力沖孔→關閉進液閥→拉順鉆桿→檢查確定孔內專用鉆桿沒有堵孔→接卸專用鉆桿→重復以上工序直至專用鉆桿至己15煤頂板處為止→水力沖孔以沖出煤粉3t標志水力沖孔成功→通知泵站司機停泵→停鉆→關閉進液閥→待液壓表壓力為0MPa→檢查確定無誤后方可退孔。

3)封孔與合茬:水力沖孔結束后,立即使用水泥砂漿封孔,封孔長度為8m,鉆孔用鋼絲軟管與直徑75mm的永久抽采管路相連接抽采(如圖2)。

4 效果分析

(1)沖出煤分析

水力沖孔形成煤層孔洞的大小直接影響到煤層透氣性的增加程度,孔洞越大卸壓效果越好,透氣性增幅越大[5]。己15-17200底抽巷從2012年2月4日截至2012年2月22日,共沖孔49個,沖出煤量171.5t,平均沖出煤量3.5t,密度為1.31t/m3,煤孔長3m,孔徑為75mm,按此計算,相當于通過水力沖孔把孔徑由75mm擴至1068mm,擴孔倍數為14.23倍。

(2)鉆孔抽采濃度分析

水力沖孔后,鉆孔內瓦斯釋放空間越大,在煤層中的控制范圍就越大,而鉆孔內涌出的瓦斯就會越大。由圖5可知,沖孔前瓦斯抽采濃度分數為0.5%~100%,平均26.6%,沖孔后的體積分數為20%~100%,平均84.4%;瓦斯濃度增加最多的是12-2號孔,由沖孔前的0.5%增至沖孔后的20%,增加了40倍。平均抽采體積分數由沖孔前的26.6%增至沖孔后的84.4%,增加了3.17倍。由圖可知,沖孔前周邊鉆孔瓦斯抽采體積分數為0%~54%,平均17.0%,沖孔后的濃度為2%~97%,平均36.6%,增加了2.15倍。

(3)沖孔期間瓦斯抽放效果分析

從2012年2月4日至2012年2月22日,己15-17200底抽巷一直在進行水力沖孔,從圖4可知,隨著水力沖孔的進行,抽放量在增大,到2月26日以后出現下降,之后趨于平穩,這是因為隨著水力沖孔的進行,煤層得到卸壓,裂隙貫通,使煤層的透氣性增大,促進瓦斯解吸,當煤層中的游離瓦斯大量釋放以后,煤中的吸附瓦斯由于受溫度和壓力等的影響,不像游離瓦斯那樣容易釋放,故而出現了之后的平穩。

(4)殘余瓦斯含量、殘余瓦斯壓力變化

水力沖孔前各項指標顯示己15煤為嚴重突出煤層,而采取水力沖孔措施后,各項指標均降到臨界值之下,這是由于水力沖孔沖出了大量的煤和瓦斯,水力沖孔控制范圍內的煤體應力降低,周圍煤體充分卸壓,大幅度的提高了煤體強度。煤層瓦斯含量和壓力急劇下降,煤層殘存瓦斯壓力由原來的1.55MPa降為0.68MPa,殘存瓦斯含量由原來的10.45m3/t降為5.45m3/t,有效地預防和消除了工作面的煤與瓦斯突出危險的可能性。

5 結語

(1)水力沖孔措施工藝簡單,施工安全,技術可行,且濕潤了煤壁,降低了掘進過程中工作面粉塵濃度,改善了工作環境。

(2)采用水力沖孔措施,煤體的應力梯度下降,在釋放應力的同時引起煤層透氣性大幅度增加,瓦斯得到釋放,瓦斯壓力梯度大幅度下降,消除了激發突出的應力和瓦斯條件,且增大了煤體抑制突出的阻力,起到了很好的綜合防突作用。

參考文獻

[1]李國旗,毛振彬,任培良.底板巷水力沖孔快速消突技術在李溝礦的應用[J].煤炭科學技術,2009(7).

[2]劉軍.水力擠出措施合理注水壓力研究[D].焦作:河南理工大學,2005.

[3]王兆豐,范迎春,李世生.水力沖孔技術在松軟低透突出煤層中的應用[J].煤炭科學技術,2012(2).

[4]王永安,朱云輝.礦井瓦斯防治[M].北京:煤炭工業出版社,2007.

[5]朱振,杜潤魁,蘭發林.底板巖巷穿層鉆孔和水力沖孔消突技術試驗研究[J].能源技術與管理,2012(2).

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