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空預(yù)器上輪轂活動密封改造

2012-04-29 00:00:00阮士周范秀方
科技創(chuàng)新導報 2012年26期

摘 要:華能日照電廠一期2×350WM機組空氣預(yù)熱器由英國豪頓公司設(shè)計制造29VNT1710(2010),通過對中心筒上輪轂漏風、漏灰問題的分析,提出了改進中心筒內(nèi)外密封,增加活動跟蹤密封和加裝外部負壓管道等系列措施,使空預(yù)器上輪轂漏風、漏灰問題得到徹底治理。

關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐 空氣預(yù)熱器 輪轂漏灰 治理措施

中圖分類號:TK223文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(b)-0027-01

1 問題提出

華能日照電廠#1、2機組鍋爐配兩臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,其型號為29VNT1710(2010),由英國豪頓公司設(shè)計制造,空預(yù)器采用中心驅(qū)動方式,頂部推力導向軸承與底部支承軸承采用浸油潤滑,頂部導向軸承箱冷卻為冷卻盤管。自投產(chǎn)以來,鍋爐燃燒設(shè)計煤質(zhì)遠遠偏離設(shè)計值,煙氣含灰量劇增,輪轂密封磨損加劇;十多年的長周期運行,密封裝置老化更顯得原設(shè)計密封不能滿足密封要求。

空預(yù)器中心筒上輪轂密封漏灰嚴重,現(xiàn)場熱灰彌漫,中心筒漏風漏灰嚴重改變了變速箱和頂部推力導向軸承、電機的工作環(huán)境,嚴重污染生產(chǎn)環(huán)境,測溫元件老化、轉(zhuǎn)動設(shè)備超溫故障率升高,運行檢修人員難以靠近巡檢,嚴重影響到空預(yù)器的安全經(jīng)濟運行。見(圖1):

2 問題分析

原設(shè)計空預(yù)器中心筒密封分為內(nèi)密封和外密封兩部分。內(nèi)密封分別由1.6毫米厚的corten鋼片圈成圓環(huán)結(jié)構(gòu),共2片,并由壓板固定,直接與軸接觸。外密封是填料型密封,三層16毫米方石墨纖維盤根壓在填料函內(nèi)。

(1)燃煤灰分高,煙氣含塵濃度大,密封磨損越快。空預(yù)器運行中高灰濃度的煙氣經(jīng)過蓄熱元件,部分灰塵聚集在蓄熱元件上,隨空預(yù)器的旋轉(zhuǎn)被自下而上的高速二次風、一次風攜帶,攜帶灰塵的熱風經(jīng)內(nèi)環(huán)向密封、中心筒內(nèi)外密封的間隙外漏。

(2)機組負荷高波動大、膨脹晃動大,密封失效越快。空預(yù)器運行期間,煙氣自上而下流動,一、二此風自下而上流動,這樣就對蓄熱元件形成一個剪切力并傳遞到中心驅(qū)動軸上,在煙氣和風壓隨負荷變化波動時,剪切力變化使中心軸產(chǎn)生不同程度晃動。頂部推力導向軸承用漲緊套固定軸上,允許在軸承室內(nèi)少許晃動。由于安裝期間空預(yù)器中心軸存在偏斜,以及頂部導向軸承固定螺栓松動使大軸發(fā)生偏磨,中心筒內(nèi)鋼片密封磨損嚴重,外填料密封偏斜,壓3層盤根,一側(cè)寬松另一側(cè)壓不下去,間隙不均,密封作用降低。

設(shè)計結(jié)構(gòu)因素使密封裝置不能有效密封,漏風含灰量大加劇密封裝置失效,形成惡性循環(huán),造成熱灰彌漫的不利環(huán)境。

3 改造方案

為改變空預(yù)器中心筒上輪轂嚴重漏灰的被動局面,專業(yè)人員查閱圖紙資料,仔細觀察大軸的變化,借鑒以前改造的經(jīng)驗教訓,提出了上輪轂密封改進的系列方案。

(1)結(jié)合空預(yù)器扇形板各密封片間隙情況,調(diào)整中心軸垂直度,軸端水平調(diào)整后應(yīng)<0.5mm/m,找正后,對導向軸承座螺絲緊固加背帽。內(nèi)環(huán)向密封嚴格按照圖紙間隙7毫米設(shè)定。

(2)徹底解體中心筒內(nèi)外密封,將中心筒內(nèi)密封鋼片由2層增加為3層,調(diào)整為0間隙,外密封盤根函加高,盤根層由3層增加為5層,調(diào)整盤根間隙均勻,對于周側(cè)間隙不均的割開外密封固定板重新定位焊接。

(3)考慮中心軸運行中的膨脹和晃動,固定式的密封無法跟隨變化,總要發(fā)生程度不同的偏磨,間隙不均而泄漏加劇。現(xiàn)有的內(nèi)外密封雖然會起到一定密封效果,但仍有較大泄漏。分析人員提出了跟蹤大軸晃動進行密封的思路,通過對多層活動鋼片迷宮式密封、羊毛氈密封、活動填料函加玻纖布膨脹節(jié)密封等幾種方式分析比較,最后確定了增加一套活動填料函加玻纖布膨脹節(jié)密封方案。

該方案將兩對半填料函加裝18毫米方耐磨炭精纖維環(huán)后法蘭螺栓夾固在中心軸上,填料函與周圍殼體采用軟質(zhì)耐溫耐壓玻纖布連接,填料函可以隨軸膨脹傾斜變化,由玻纖布膨脹節(jié)吸收。填料函由托板承擔自重和銷軸限制轉(zhuǎn)動。

(4)考慮中心筒盤根密封和活動填料函密封之間空間可能積灰,長期運行可能影響玻纖布膨脹,加裝一路負壓吸灰管路,利用空預(yù)器進出口煙氣流程差壓將少量泄漏的積灰吸走,使整個密封裝置更加可靠。

4 改造效果

改造工作完工后,進行了空預(yù)器轉(zhuǎn)子試轉(zhuǎn),各密封跟隨轉(zhuǎn)動良好,無異音,電機電流正常。設(shè)備運行近兩個月,密封效果良好,紙條測試無漏風跡象,周圍設(shè)施無明顯積灰。

通過對空預(yù)器上輪轂的系列改進措施,空預(yù)器中心筒上輪轂的漏風漏灰得到了徹底的治理,為保證機組安全運行攻克了一個難題。

參考文獻

[1] 羅洪新,姜家仁,蘇盛波.600MW機組回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器技術(shù)改造及效益分析[J].發(fā)電設(shè)備,2000(4).

[2] 孔德武.空預(yù)器中心筒漏灰分析及改進[J].電力安全技術(shù).2009(2).

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