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板帶軋機(jī)彎竄輥液壓管路系統(tǒng)改造的實(shí)踐及應(yīng)用

2012-04-29 00:44:03彭元兵
關(guān)鍵詞:改造

彭元兵

摘要:文章介紹了重鋼1780mm熱軋薄板生產(chǎn)線精軋機(jī)傳動(dòng)側(cè)彎竄輥移動(dòng)座和4100mm厚板生產(chǎn)線精軋機(jī)工作輥彎輥裝置液壓管路系統(tǒng)改造的實(shí)踐及應(yīng)用以及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

關(guān)鍵詞:板帶軋機(jī);彎竄輥;液壓管路;改造

中圖分類號(hào):TG333 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2012)31-0025-02

1 概述

重鋼1780mm熱軋薄板生產(chǎn)線和4100mm厚板生產(chǎn)線設(shè)備裝機(jī)量大、設(shè)備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高,特別是液壓設(shè)備在全線設(shè)備所占的比重相當(dāng)大,此外,液壓設(shè)備的成本控制問(wèn)題在產(chǎn)品成本控制方面也占據(jù)了很大的比重,但是投產(chǎn)初期兩條生產(chǎn)線液壓系統(tǒng)設(shè)備漏油情況嚴(yán)重,設(shè)備故障率極高,兩條生產(chǎn)線因?yàn)橐簤合到y(tǒng)的故障停機(jī)時(shí)間而造成軋機(jī)作業(yè)率低下,故障停機(jī)率極高。其中4100mm生產(chǎn)線因?yàn)橐簤合到y(tǒng)設(shè)備故障而產(chǎn)生的停軋時(shí)間達(dá)到400分鐘/月,1780mm生產(chǎn)線因?yàn)橐簤合到y(tǒng)設(shè)備故障而產(chǎn)生的停軋時(shí)間達(dá)到1000分鐘/月。此外,厚板4100mm生產(chǎn)線油耗指標(biāo)最高曾達(dá)到1kg/t鋼,薄板1780mm生產(chǎn)線油耗指標(biāo)最高曾達(dá)到0.8kg/t鋼,兩條軋鋼生產(chǎn)線因?yàn)橐簤合到y(tǒng)故障而造成的經(jīng)濟(jì)損失也非常之大。

2 機(jī)組液壓管路的改造

本著“降本增效、經(jīng)濟(jì)維修”的理念,做好液壓設(shè)備的精心維護(hù),確保液壓設(shè)備達(dá)到“零泄漏”的維檢目的。面對(duì)兩條線液壓系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題,立足根本,了解兩條生產(chǎn)線的實(shí)際情況,考察學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)同行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),制定了相應(yīng)的堵漏措施,加強(qiáng)技能培訓(xùn),提高液壓維護(hù)人員的維護(hù)技能,致力于液壓設(shè)備的維護(hù)和改進(jìn)工作。

(1)精軋機(jī)傳動(dòng)側(cè)彎竄輥移動(dòng)座是熱軋薄板廠1780mm生產(chǎn)線精軋機(jī)組的關(guān)鍵設(shè)備,其在軋鋼過(guò)程中隨軋輥竄動(dòng)動(dòng)作頻繁,屬于精軋機(jī)設(shè)備故障率較高的故障點(diǎn)。目前傳動(dòng)側(cè)彎竄輥移動(dòng)座主要存在兩方面問(wèn)題:管接頭設(shè)計(jì)存在缺陷且檢修空間狹窄,導(dǎo)致出現(xiàn)故障后處理時(shí)間較長(zhǎng);油管尺寸設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致其經(jīng)常和機(jī)座發(fā)生摩擦,時(shí)常出現(xiàn)大量膠管磨破產(chǎn)生漏油的事故,導(dǎo)致油脂消耗指標(biāo)居高不下。

針對(duì)1780mm生產(chǎn)線精軋機(jī)傳動(dòng)側(cè)彎竄輥移動(dòng)座存在的問(wèn)題,采取如下措施:在管接頭與移動(dòng)座連接板的連接方式上采用焊接連接,在焊接時(shí)將各個(gè)管接頭的方向調(diào)整好焊死,有效避免管接頭在軋鋼過(guò)程中出現(xiàn)松動(dòng)而漏油;現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接頭、膠管和移動(dòng)座的連接螺紋尺寸,按照測(cè)量尺寸加工新的管接頭,并選擇合適的膠管避免膠管與移動(dòng)座連接板摩擦而出現(xiàn)膠管損壞的情況出現(xiàn),并且定期對(duì)膠管進(jìn)行更換;加強(qiáng)職工技能培訓(xùn),縮短職工對(duì)事故的處理時(shí)間。

(2)精軋機(jī)工作輥彎輥裝置是中厚板廠4100mm生產(chǎn)線精軋機(jī)的關(guān)鍵設(shè)備,它是利用液壓缸對(duì)工作輥施加彎曲力,使工作輥產(chǎn)生附加的撓度,補(bǔ)償軋輥原始輥形凸度,進(jìn)而保證鋼板的板形,對(duì)軋制鋼板起到相當(dāng)重要的影響。但是彎輥閥臺(tái)管路存在管路集中復(fù)雜、彎頭三通較多和焊縫較多的問(wèn)題,導(dǎo)致軋鋼過(guò)程中彎輥系統(tǒng)管路經(jīng)常因?yàn)闆_擊抖動(dòng)過(guò)大出現(xiàn)漏油的事故。

針對(duì)中厚板廠4100mm精軋機(jī)存在的液壓事故,采取了如下措施:對(duì)連接彎輥裝置的進(jìn)出口管路采用軟管連接方式,減少整個(gè)管路受迫振動(dòng)帶來(lái)的管路損壞事故;將彎輥缸的直徑增大來(lái)克服軋制力大的問(wèn)題,并且將彎輥裝置的密封進(jìn)行改進(jìn),從而減少漏油事故。

3 效果及經(jīng)濟(jì)價(jià)值

采用以上方案以后,經(jīng)過(guò)一年多的精密維護(hù),熱軋薄板1780mm生產(chǎn)線和厚板4100mm生產(chǎn)線精軋機(jī)區(qū)域的液壓事故明顯減少,油脂消耗指標(biāo)、事故時(shí)間得到有效控制。兩條生產(chǎn)線2011年液壓設(shè)備整改后的事故時(shí)間和油耗指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)表1。

推廣應(yīng)用前景及效益預(yù)測(cè):

對(duì)熱軋薄板精軋機(jī)彎竄輥移動(dòng)座管座改進(jìn)后,明顯降低了油脂消耗。2010年最高油脂消耗量為0.80kg/t,經(jīng)改進(jìn)后今年平均油脂消耗量為0.294kg/t。2011年全年產(chǎn)量2199359t,彎竄輥系統(tǒng)使用的是美孚DT25伺服液壓油(20元/kg)。

平均油脂均消耗差量為:0.80-0.294=0.506kg/t

年油脂差量為:2199359×0.506=1112876kg

年效益為:1112876×20=22257520元

平均每年節(jié)約2225.752萬(wàn)元。

對(duì)中厚板4100mm精軋機(jī)工作輥彎輥液壓管路系統(tǒng)改造完后,油脂消耗量大幅降低,2010年最高油脂消耗量為1kg/t,經(jīng)改造后今年平均油脂消耗量為0.298kg/t。2011年4100mm全年產(chǎn)量1561524噸,工作輥彎輥系統(tǒng)使用的是殼牌46#液壓油,大約

20元/kg。

平均油脂均消耗差量為:1-0.298=0.702kg/t

年油脂差量為:1561524×0.702=1096190kg

年效益為:1096190×20=21923800元

平均每年節(jié)約2192.38萬(wàn)元。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)熱軋薄板1780mm精軋機(jī)和厚板4100mm精軋機(jī)液壓設(shè)備系統(tǒng)改造,使兩條生產(chǎn)線的液壓事故和油耗指標(biāo)得到了明顯程度的降低,并得到了國(guó)內(nèi)其他鋼鐵行業(yè)的認(rèn)可,并且在國(guó)內(nèi)其他軋鋼廠得到了相應(yīng)的推廣和交流,進(jìn)一步提高了軋機(jī)的生產(chǎn)能力,也保證了軋鋼設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。液壓事故和油耗指標(biāo)的減少和降低,實(shí)現(xiàn)了維護(hù)檢修“降本增效、經(jīng)濟(jì)維修”的理念,減少了維修工作量,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性,大幅降低了油脂消耗,降低了生產(chǎn)成本,同時(shí)也降低了事故時(shí)間,提高了軋鋼作業(yè)率,得到了相關(guān)部門的認(rèn)可,并對(duì)其他相關(guān)鋼鐵行業(yè)具有改進(jìn)指導(dǎo)意義。

(責(zé)任編輯:周加轉(zhuǎn))

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