李長林 楊建 劉志強(qiáng)
摘 要 采用無損檢測、化學(xué)分析及金相檢驗(yàn)等方法,對爐膽泄漏原因進(jìn)行了分析,并提出了解決辦法及預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞 爐膽 裂紋 修理
中圖分類號:TK22文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
Serve the Enterprise with Safety, Save and Quality
——WNS4-1.25Q Boiler Cracking Furnace Repair
LI Changlin, YANG Jian, LIU Zhiqiang
(Chongqing Special Equipment Quality Safe Inspection Center, Chongqing 400020)
Abstract Using non-destructive testing, chemical analysis and metallurgical testing and other methods of leak furnace analysis of the causes and proposed solutions and preventive measures.
Key words furnace; cracking; repair
1 情況介紹
重慶市某單位所用的一臺WNS4-1.25-Q型鍋爐,于2001年7月制造,同年12月安裝投產(chǎn)使用,由于該地區(qū)原水硬度高(YD=6-9m mol/L),近幾年水處理管理比較差,鍋爐結(jié)垢嚴(yán)重,于2008年鍋爐進(jìn)行了化學(xué)清洗。運(yùn)行至2009年3月停爐進(jìn)行定期檢驗(yàn),檢驗(yàn)員進(jìn)入回燃室檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)爐膽與回燃室連接的第一個(gè)和二個(gè)波紋谷底有積水,經(jīng)擦干積水后發(fā)現(xiàn)爐膽與回燃室連接側(cè)的波紋爐膽第一個(gè)波峰有一條裂紋。為了查明爐膽裂紋的原因,我們對該鍋爐進(jìn)行了宏觀檢查、金相檢驗(yàn)、 材質(zhì)分析等。
2 檢查與試驗(yàn)分析
2.1 宏觀檢查
問題發(fā)現(xiàn)后,我們對該鍋爐進(jìn)行了宏觀檢查,進(jìn)入爐膽內(nèi)明顯地看到第一個(gè)波峰有一條長約40mm的裂紋,沒有變形。其它部位也沒有異常現(xiàn)象。我們又采用PT方法對第2、3、4、5節(jié)波紋火側(cè)進(jìn)行檢測,也沒有發(fā)現(xiàn)裂紋。由于鍋爐底部沒有檢查孔,只有在鍋爐下腰部有一個(gè)檢查孔,用內(nèi)窺鏡檢測發(fā)現(xiàn)鍋爐底部有大量垢渣堆積,內(nèi)窺鏡無法伸入到裂紋部位。經(jīng)過與用戶商議,從波紋爐膽與錐型爐膽連接焊縫開始,在波紋爐膽底部割下了3節(jié)波紋鋼板(縱向500mm環(huán)向400mm)進(jìn)行檢查。當(dāng)割下鋼板時(shí),發(fā)現(xiàn)水垢已經(jīng)將爐膽底部填滿。將水垢清除后,發(fā)現(xiàn)爐膽與鍋筒距離很近,用鋼直尺測量,距離僅50mm,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值150mm。在割下的鋼板上發(fā)現(xiàn),第一節(jié)波谷水側(cè)有一條環(huán)向裂縫和十幾條環(huán)向裂紋,最長裂紋長度約為60mm,裂縫處爐膽無變形,水側(cè)裂縫較寬,火側(cè)裂縫較窄,上下呈楔形,裂縫最寬處約為2mm。第二節(jié)波谷水側(cè)有8條環(huán)向裂紋,裂紋深度約4mm,第三節(jié)波谷水側(cè)有4條環(huán)向裂紋,裂紋深度約2mm。
2.2 爐膽材質(zhì)分析
將缺陷處金屬取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,其結(jié)果是:C:0.16%;Mn:0.54%; Si:0.24%;P:0.013%,表明化學(xué)成分符合GB713標(biāo)準(zhǔn)中20g的材質(zhì)要求。
2.3 金相檢驗(yàn)
經(jīng)金相檢驗(yàn),其組織為鐵素體加珠光體。珠光體中的滲碳體沒有球化。
3 爐膽裂縫原因的綜合分析
3.1 水垢堵塞使該部位水循環(huán)不良
由于鍋爐清洗后脫落的垢渣沒有(也無法)清除,垢渣積堵在鍋爐底部,塞滿了鍋筒和爐膽之間的間隙。該區(qū)域是爐膛的主燃區(qū),此處受火焰輻射熱強(qiáng)度最高,爐膽局部溫度升高,又因?yàn)樵撎幩h(huán)不良,爐水不能及時(shí)對該部位進(jìn)行冷卻,引起爐膽溫度升高強(qiáng)度下降。同時(shí)由于金屬熱脹冷縮,在波紋爐膽上存在巨大的交變應(yīng)力,由于水循環(huán)受到影響,使該處有時(shí)被水冷卻,有時(shí)被蒸汽占據(jù),使壁溫呈周期脈動變化,從而導(dǎo)致波紋爐膽鋼板疲勞。再加上該廠兩班生產(chǎn),間斷用汽,在鍋爐每次升壓、降壓的過程中,爐膽隨之產(chǎn)生應(yīng)力變化,尤其在過熱處,局部應(yīng)力超過了材料的屈服強(qiáng)度,為疲勞損壞創(chuàng)造了條件,加速了裂紋發(fā)展,直到穿透。
3.2 鍋爐制造質(zhì)量差埋下了事故隱患
從設(shè)計(jì)圖看,爐膽與鍋筒之間的間隙是150mm,而實(shí)際測量,該部位只有50mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。造成該部位的“呼吸空間”非常狹小。并且在鍋爐底部沒有任何檢查孔,對鍋爐底部的結(jié)垢情況無法看見,鍋爐清洗以后脫落在底部的垢渣也無法清除。鍋爐制造質(zhì)量造成的天生缺陷就埋下了事故隱患。
4 解決方法及措施
(1)按照傳統(tǒng)的處理方法,對于此問題的處理就是更換爐膽。但是該鍋爐的結(jié)構(gòu)是一種新型的節(jié)能設(shè)計(jì)(如圖1),如果更換爐膽就必須割下前管板并且更換全部煙管,其修理費(fèi)用太高與更換一臺新鍋爐相差無幾。我們與修理單位、使用單位經(jīng)過反復(fù)研究,決定對該鍋爐爐膽進(jìn)行挖補(bǔ)。為此,首先要檢查清楚缺陷情況。通過對第 4節(jié)波膽進(jìn)行PT檢測并且用內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)第4節(jié)波膽有幾條細(xì)微裂紋,對裂紋進(jìn)行打磨,發(fā)現(xiàn)裂紋深度僅約0.5mm。于是我們決定挖補(bǔ)4節(jié)波紋爐膽,補(bǔ)板面積為:縱向690mm環(huán)向420mm。為了方便對挖補(bǔ)的焊接質(zhì)量進(jìn)行RT檢測,又在補(bǔ)板四角的鍋殼上開了4個(gè)檢查孔,加裝四個(gè)鍋爐手孔裝置,以便于檢查用。該手孔同時(shí)可用于以后的檢查和鍋爐清洗后清除鍋爐底部的垢渣和異物。
(2)對使用單位提出加強(qiáng)水質(zhì)日常監(jiān)督,增設(shè)鍋外軟化裝置要求,要求水質(zhì)化驗(yàn)員定期進(jìn)行鍋爐水質(zhì)分析。管理人員每天2次對鍋爐水質(zhì)分析情況進(jìn)行檢查。
兩年來,我們加強(qiáng)了對該鍋爐修理部位的檢查。為了檢查修理質(zhì)量及方法的合理性,修理后分別在3個(gè)月、半年、一年后對鍋爐修理部位進(jìn)行了檢驗(yàn),今年又在鍋爐內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)對修理部位進(jìn)行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常情況。事實(shí)證明對爐膽進(jìn)行挖補(bǔ)的方法是正確可行的。