郭有才,陳穎,丁淑杰
摘要:采用燒杯試驗法對羊絨制品染整廢水進行海綿鐵內電解法去除色度及化學需氧量(COD)的試驗研究。試驗結果表明,海綿鐵投加量在500 g/L、pH 5~6、反應時間為60 min,在一定的攪拌強度下輔以混凝、氯氧化綜合作用,色度的去除率達到90%以上、COD的去除率達到95%以上,廢水出水能達到國家標準。
關鍵詞:染整廢水;海綿鐵;內電解
中圖分類號:X703.1文獻標識碼:A文章編號:0439-8114(2012)05-0912-03
Study on Dyeing and Finishing Wastewater Treatment with Spongy Iron Internal
Electrolysis Process
GUO You-cai,CHEN Ying,DING Shu-jie
(Xingtai Polytechnic College,Xingtai 054035,Hebei,China)
Abstract: The beaker test was applied to evetuate the effects of sponge iron internal electrolysis for removing to remove the color and COD of dyeing and finishing wastewater. The results were as follows, the dosage of sponge iron at 500 g/L, pH 5~6, 60 min of reaction time under certain degree of mixing strength, combining with coagulation; chlorine could remove more than 90% of color, 95% COD.
Key words: dyeing and finishing wastewater; spongy iron; internal electrolysis process
河北省邢臺市某羊絨制品廠主要產品為羊毛衫、羊毛褲。該企業排出的廢水主要為后整理廢水,廢水量約為15 m3/d。根據環保部門要求,經處理的廢水出水應達到《紡織染整工業水污染排放標準》(GB4287-92)一級標準。該羊絨制品廠廢水水量雖小,但由于產品顏色繁多,水中染料種類復雜, 廢水水質具有較典型的印染廢水特征[1,2],其色度與COD是處理難點。鑒于該廠排水量小且具有間歇性生產的特點,不宜選擇生化工藝,而擬采用海綿鐵內電解—絮凝沉淀—氯氧化工藝。本著節約成本并確保廢水排水達標的原則,試驗采集該廠水樣進行了燒杯試驗研究,以便確定最佳工藝及運行參數。
1材料與方法
1.1試驗材料
為便于水樣采集及積累數據,試驗在該廠一舊車間(約30 m2)內進行。廢水采自生產車間排水口,主要污染物及環保部門排水要求如表1所示。
選擇1 L燒杯作為內電解主反應器(下文皆稱為反應器),用于裝填海綿鐵,經海綿鐵處理的廢水再進行絮凝沉淀,最后對上清液進行氯氧化處理。反應器配有六聯攪拌器作為混合裝置。海綿鐵購自邢臺某海綿鐵制造公司,粒徑為1.0~2.5 mm。
1.2試驗儀器
試驗所用儀器主要有PHS-25型雷磁pH計(上海精密科學儀器有限公司);COD-572型COD分析儀(上海精密科學儀器有限公司);XZ-WS型污水廢水色度儀(上海江儀儀器有限公司)。
為保證數據準確,試驗同時配套了化學需氧量重鉻酸鉀法(GB 11914-1989)、水質色度的測定稀釋倍數法(GB 11903-1989)規定的相關藥劑與器皿,對儀器數據進行驗證。
1.3試驗方法
取適量海棉鐵進行皂洗除油,用體積分數為5%的H2SO4浸泡活化30~40 min, 再用清水沖洗干凈待用。試驗利用高位水箱向反應器中注入染整廢水,利用流量計控制流量。相關監測指標均采用國家標準方法進行測定。所取原水水樣經測定色度為465,COD為862 mg/L。水溫控制在20 ℃,攪拌轉速為120 r/min。在小試環境下,主要研究pH、海綿鐵投加量對COD、色度去除效果的影響以及內電解后廢水再經絮凝、氯氧化處理能否達到排水要求。
2結果與分析
2.1pH與COD、色度去除率的關系
試驗表明,內電解反應在較低pH范圍內更有利于廢水污染物的去除,因此本研究將pH設定為3、4、5、6,海綿鐵投配量設定為100 g/L和400 g/L,廢水中COD、色度去除情況如圖1、2所示。
由圖1和圖2可知,pH對色度去除率與海綿鐵投配量有直接關系[3]。在低海綿鐵投配量下(100 g/L),pH的影響是明顯的,尤其是pH越低影響越明顯。分析原因是在低pH條件下,鐵離子溶速快、溶出量大,反應產生的電子數也較多,有利于海綿鐵去除色度。當增加海綿鐵投配量后,pH的影響則被減弱,主要是因為隨著海綿鐵總量的增加,提升了參與反應的微原電池,即便pH增大,產生的電子數也能保證反應快速進行。隨著海綿鐵投加量增大,去除色度的效果也更好,反應時間也隨之縮短。
由圖3和圖4可知,在海綿鐵投加量少的情況下,pH與COD去除效率明顯相關,尤其是在反應初期[4]。海綿鐵投加量增加后,pH影響趨于平緩。在低投配量(100 g/L)條件下,水環境中短時間內因為酸多,鐵離子多,氫離子多,利于內電解氧化還原反應的進行;在高投配量(400 g/L)條件下,由于鐵料增多,內電解活性點數大增,從而發揮了主導作用[3]。
綜上所述,雖然低pH對脫色反應、去除COD都有積極作用,但會增加海綿鐵用量及酸耗,故選用pH=5為后續試驗反應條件。反應時間控制在60 min比較合適,故作為后續反應時間。
2.2海綿鐵投加量與色度、COD去除率的關系
試驗將廢水pH調至5,反應時間控制在60 min內,分別在0、10、20、30、45、60 min進行采樣分析,試驗結果如圖5和圖6所示。
由圖5可知,海綿鐵投加量越大,越有利于色度的去除,且去除效果主要體現在反應初期[4]。投加量增加到700 g/L后,出水色度維持在60~65之間。分析原因有三,一是隨著酸度的消耗,導致除色效果降低;二是廢水中體現色度的殘留污染物不再被反應,影響色度去除;三是反應過程中產生的鐵離子顏色的影響。
由圖6可知,隨著海綿鐵投配量增大能提高COD的去除率;當COD去除率相同時,投配量越大所需時間越短;當投配量達到500 g/L后,再增加投配量對去除COD的效果并無明顯提高。通過比較分析,確定將海綿鐵投加量控制在500 g/L較為合適。
2.3內電解后出水的混凝沉淀
以投加量為500 g/L海綿鐵燒杯中反應后上清液為研究對象。取上清液水樣200 mL(COD=90 mg/L,色度為62)置于250 mL錐形瓶中,在恒溫磁力攪拌作用下,向廢水中加入石灰水,利用水中已有鐵離子及石灰水的絮凝作用,實現上清液的絮凝沉淀處理。經反復檢測驗證可以去除20%的色度及15%的COD。
2.4絮凝沉淀出水氯氧化試驗結果
將混凝沉淀后的水樣進行氯氧化試驗,進一步去除水樣中的COD和色度。所取混凝沉淀后水樣經測定COD約在82 mg/L,色度約為50。向水樣中投加次氯酸鈉10 min后,分別測定水中COD和色度,試驗結果表明能夠再去除15%~25%色度和COD。能夠有效保障出水達到排放要求。
3小結與討論
1)通過對該羊絨制品廠廢水水樣的燒杯試驗分析表明,海綿鐵投加量在500 g/L、pH=5~6、反應時間在60 min及一定的攪拌強度,利用海綿鐵內電解、混凝、氯氧化綜合作用可去除90%色度和95% COD。
2)建議采用預處理—海綿鐵內電解—絮凝沉淀—氯氧化工藝。利用海綿鐵內電解作用去除廢水中大部分的色度及COD,再通過混凝、氯氧化加以強化去除效果;氯氧化處理可以直接采用二氧化氯發生器投加二氧化氯。
參考文獻:
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