中國石化上海石油化工股份有限公司 楊勝宇 車永軍
中國石化上海石油化工股份有限公司化工事業(yè)部(以下簡稱化工部)成立于1998年11月,位于金山區(qū)金一路700號,占地面積90余公頃。化工部主要以乙烯、丙烯為原料,生產(chǎn)乙二醇、環(huán)氧乙烷、聚乙烯醇、醋酸乙烯、丙烯腈、氰化鈉、化學(xué)助劑等50余種產(chǎn)品。
化工部供1#乙二醇裝置的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)改造前,其用水高峰期運行時,流量在11500m3/h左右,主要由P402、P404、P406、P407并聯(lián)運行;低谷期:流量為9300m3/h,主要由P405、P406、P407并聯(lián)運行。冷卻循環(huán)水系統(tǒng)具體的運行方式根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)的需求而定,系統(tǒng)的主要工藝指標(biāo)是控制系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。
1)正常老化影響。化工部循環(huán)水泵已經(jīng)運行近20年,過流部件的表面經(jīng)過長期運行磨損沖刷,部件表面變得凹凸不平,從而降低了水泵的運行效率;
2)沿程阻力影響。系統(tǒng)管路配置等因素造成“流程阻力”而增加的能耗。如整個流程中的“沿程阻力”和集中在很短流程內(nèi)的流體收縮,擴大和拐流等急劇變化的造成的能量損失;
3)閥門開度影響。水管出口閥門開度的大小,會直接影響水泵的耗能。如出口節(jié)流閥開度大(超過工況額定點),也會降低泵的運行效率。能耗會增高(若采用調(diào)節(jié)吸入閥,會使吸入壓力降低,因而產(chǎn)生氣蝕);
4)泵型落后:水泵本身的運行效率低;
5)偏離工況:水泵的額定性能參數(shù)與實際工況所需的性能參數(shù)有較大偏離。
水泵節(jié)能改造的方法很多,通常采用以下幾種方法:
1)葉輪切削。糾正水泵的額定性能參數(shù)與實際工況所需要的性能的偏離現(xiàn)象,而采取葉輪切削,這是最簡單的“治標(biāo)”節(jié)能改進方法;
2)變頻調(diào)速。采用對電機進行變頻調(diào)速,這是“成本高,對電網(wǎng)有干擾”的節(jié)能方法;
3)更換為高效水泵。將以前運行效率較低的水泵,改為高效水泵。這種方法在一般情況下需要變動原有管路、電機和水泵安裝基礎(chǔ),需要投入的成本較大;
4)三元流葉輪改造。保持原來水泵主體、管路和電機,根據(jù)水泵實際運行工況、性能等要求,更換“高效三元流葉輪”,這是“花費少,省錢多”的最佳節(jié)能方法。
化工部通過綜合考慮和認(rèn)真分析,最終決定對循環(huán)系統(tǒng)水泵采用“三元流葉輪改造技術(shù)”,在原水泵上進行改造,力求獲得改造周期短、節(jié)能收益快的效果。
三元流葉輪改造技術(shù)是依據(jù)三維葉輪設(shè)計理論、國際先進的流體動力學(xué)技術(shù)(CFD)。“江蘇大學(xué)流體機械工程技術(shù)研究中心”引進世界先進的流體動力學(xué)分析軟件FLUENT、CFX-TASCflow等,通過對水泵內(nèi)部流動性能優(yōu)化、預(yù)測技術(shù)進行研究,同時還配備了相應(yīng)的硬件,18CPU Linux操作系統(tǒng)并行機群以及美國的SGI Octance V10圖形工作站,結(jié)合多年在循環(huán)水泵系統(tǒng)節(jié)能改造的經(jīng)驗,并通過生命周期成本分析(LCC),提供最佳葉輪改造方案,實現(xiàn)系統(tǒng)改造投資的最小化,最低的運行成本和最佳的節(jié)能效果。
葉輪機械三元流動理論,是把葉輪內(nèi)部的三元立體空間無限地分割,通過對葉輪流道內(nèi)各工作點的分析,建立起完整、真實的葉輪內(nèi)流體流動的數(shù)學(xué)模型。依據(jù)三元流動理論設(shè)計出來的葉片形狀為不規(guī)則曲面形狀,葉輪葉片的結(jié)構(gòu)可適應(yīng)流體的真實流態(tài),能夠控制葉輪內(nèi)部全部流體質(zhì)點的速度分布。因此,應(yīng)用三元流動理論設(shè)計的水泵,運行效率得以顯著提高。

化工部本次循環(huán)水泵改造,就是通過與節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司合作,采用了“江蘇大學(xué)流體機械工程技術(shù)研究中心”三元流技術(shù)的葉輪改造方案。根據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)管路及泵的安裝布置,對系統(tǒng)中泵的實際運行參數(shù)進一步核算,實施最有效而簡捷,又不影響系統(tǒng)現(xiàn)場運行的實施方案,就是在原泵主體、系統(tǒng)管路、電機等不作改動的前提下,對系統(tǒng)中的七臺泵葉輪均進行水力改進,利用先進的CFD流體設(shè)計軟件,及三元流葉輪設(shè)計方法,重新設(shè)計高效三元流葉輪(見圖1),使泵的運行效率大幅度提高,從而降低系統(tǒng)運行能耗。
化工部循環(huán)水泵三元流節(jié)能改造項目,自2010年3月15~20日,先對1#循環(huán)水泵房的(P-401)水泵進行改造、測試,獲得滿意效果后,于2010年10月對其余6臺進行改造,至2010年12月全部完成改造安裝。主要改造內(nèi)容為:
1)對1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)有的水泵(共7臺、3個型號)的運行情況進行效率評估,并對泵腔體的實際尺寸進行測繪(測繪3臺泵);
2)利用先進的流體設(shè)計CFD軟件及三元流葉輪設(shè)計方法,重新設(shè)計高效的三元流葉輪;根據(jù)設(shè)計結(jié)果,制造水泵的三元流葉輪;
3)調(diào)換現(xiàn)有循環(huán)水泵的普通葉輪為三元流葉輪(共7臺)。
1)項目改造前用電情況:
根據(jù)流量和揚程對應(yīng)關(guān)系對每臺泵對應(yīng)的流量和運行效率做了評估,高峰期和低谷期電耗統(tǒng)計如表1、表2。

表1 高峰期電耗統(tǒng)計

表2 低谷期電耗統(tǒng)計
按照高峰期年運行4800h,低谷期年運行3600h分析。
改造前系統(tǒng)年電耗為:
2555.9 KW×4800h+2017KW×3600h=1952.952(萬kWh/a)
2)項目改造后用電情況:
對1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)水泵改造后運行工況與改造前相同,根據(jù)流量和揚程對應(yīng)關(guān)系對每臺泵對應(yīng)的流量和運行效率做了評估,高峰期和低谷期能耗統(tǒng)計如表3、表4。

表3 改造后高峰期能耗統(tǒng)計

表4 改造后低谷期能耗統(tǒng)計
同樣按照高峰期年運行4800h,低谷期年運行3600h分析,改造后循環(huán)水系統(tǒng)年電耗為:
2189.3 KW×4800h+1754.4KW×3600h=1682.448萬kWh/a
3)項目改造后節(jié)電量計算:
年節(jié)電量=改造前能耗-改造后能耗
=1952.952-1682.448=270.504萬kWh/a
節(jié)電率=年節(jié)電量/改造前能耗×100%
=270.504/1952.952×100%=13.85%
1)2010年12月與2009年12月比較:
因2009年12月初裝置有停車檢修,泵房是從2009年12月5日開始運行的,故12月份對比的有效時間為27天。運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2496h,用電量為140.67萬kWh。
2010年12月份,對比相同的27天。運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2496h,用電量為120.87萬kWh。
節(jié)約電量節(jié)約19.8萬kWh,節(jié)電率為14.08%;
2)2011年1月與2010年1月比較:
2010年1月,全月對比時間為31天,運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2976h,用電量為168.70萬kWh;
2011年1月,全月對比時間為31天,運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2976h,用電量為145.51萬kWh。
節(jié)約電量23.20萬kWh,節(jié)電率為13.75%。
3)2011年2月與2010年2月比較:
2010年2月,全月對比時間為28天,運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2688h,用電量為152.24萬kWh;
2011年2月,全月對比時間為28天,運行狀況是:7臺泵開4臺備3臺。4臺累計運行時間為2688h,用電量為133.44萬kWh。
節(jié)約電量18.80萬度,節(jié)電率為12.36%。
改造前7臺泵開4臺備3臺每月平均用電量為153.87萬度,改造后7臺泵開4臺備3臺平均每月用電量為133.27萬度,平均每月節(jié)約用電20.60萬kWh,節(jié)電率為13.4%。
5.3 經(jīng)濟、社會效益計算
化工部1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)改造后,按照每月節(jié)電量20.6萬kWh來計算,每年實際節(jié)約用電為:
20.6 萬KWh/月×12月=247.2萬kWh/a
1)經(jīng)濟效益計算
按照目前電費價格0.71元/kWh計算,化工部1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)改造后,年節(jié)電247.2萬kWh,可降低運行成本175.5萬元/a。
2)社會效益計算
根據(jù)專家計算口徑,每節(jié)約綜合能耗1t標(biāo)準(zhǔn)煤,將減少二氧化碳排放2.46t。按化工部循環(huán)水系統(tǒng)改造后年實際節(jié)約用電為247.2萬kWh折合標(biāo)準(zhǔn)煤(按當(dāng)量值計算)為303.8t,相當(dāng)于減少二氧化碳排放747.4t。
化工部通過1#乙二醇裝置循環(huán)水系統(tǒng)進行三元流節(jié)能技術(shù)改造后,獲得的經(jīng)濟效益、社會效益明顯,三元流節(jié)能技術(shù)近年來已在石化系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用,取得了良好的效果,值得在循環(huán)水場系統(tǒng)推廣應(yīng)用。