摘 要:為實現擋圈加工的自動化,提高生產效率,研制了擋圈自動生產線。該自動生產線提高了擋圈的生產精度,實現了制造設備的工業以太網以及Profibus DP組網控制,生產效率高,可靠性強。在實際應用中驗證了該擋圈自動生產線具有很高的使用及推廣價值。
關鍵詞:自動生產線;網絡控制 ;PLC
中圖分類號:F407.67 文獻標識碼:A
生產過程的高效自動化是當前制造技術發展的主要趨勢之一,柳州職業技術學院機械廠緊追前沿技術,與西門子公司共同研發制造了擋圈加工自動生產線。該自動生產線主要為廣西柳工機械股份有限公司加工變速箱用擋圈。經過一年的實際運行驗證, 該自動生產線生產效率高,可靠性強, 能夠滿足加工要求。
1.結構組成
自動生產線是按一定工藝順序排列的若干臺自動機床,用工件傳送裝置和控制系統聯結起來,按照規定的生產節拍,工件自動地依次經過各個加工工位進行自動加工的連續作業線。擋圈加工自動生產線由倉儲系統、輸送系統、加工單元、檢測單元、中間環節以及控制臺組成。其結構組成如圖1所示。
倉儲系統由碼垛機以及立體倉庫構成;碼垛機用來將毛坯送往輸送線并將加工完成的成品送回倉庫中,立體倉庫用來存儲毛坯件以及成品。輸送系統由線體、機器人以及機械手組成,負責將工件在整個生產線的各個工位循環輸送。加工單元為兩臺數控車床,第一個工位的車床加工擋圈的內圓與端面并進行倒角,第二個工位的車床加工擋圈的另一個端面并加工外圓。檢測單元主要由接觸式傳感器以及氣動元件組成,對機床加工出來的工件進行精度檢測。控制系統由計算機、觸摸屏以及總控臺組成,實現自動生產線的啟停控制、參數設置、狀態監控等。
2控制系統
控制系統由四臺S7-300PLC組成,CPU選用315F-2 PN/DP。CPU315F-2 PN/DP同時具有工業以太網接口和Profibus總線接口,能夠實現工業以太網連接以及總線控制。控制系統組成如下圖3所示。
該控制系統采用兩層網絡實現控制,分別為工業以太網層和現場總線。工業以太網用來連接各個主站、監控計算機以及控制觸摸屏,通過四臺SCALANCE X005 交換機實現通訊連接。各個主站建構成獨立的Profibus DP網,通過Profibus電纜連接遠程IO模塊,從而實現對執行機構的控制。
3通訊實現
單個PLC由于其cpu計算能力以及輸入輸出端口有限,不可能實現單臺PLC對整條自動生產線的控制,因而在自動生產線的控制系統中出現了多個由單臺PLC建立的站,站與站之間獨立工作。由于自動生產線是一個整體,站與站之間必然需要通信。如何實現站與站的通信,是自動生產線的關鍵技術。擋圈加工自動生產線采用工業以太網實現各個主站的通訊,通過X005交換機將各個主站連成一個網絡,站與站之間通過系統功能塊SFB14和SFB15來獲得和發送數據信息,其功能塊圖如下所示:
結語
擋圈自動生產線包含了模塊化PLC、工業以太網和總線技術,對機器人和數控機床實現了組網控制;擋圈加工自動生產線經過一年的實際運行驗證,其加工精度以及生產效率高,可靠性強,能夠很好的完成加工任務,取得了良好的經濟效益和社會效益。該自動生產線的成功研制,具有很高的使用以及推廣價值, 對其他的自動控制項目具有一定的指導和借鑒意義。
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