摘 要:目前,鏈條鍋爐由于熱效率低,耗能大, 給國家造成了巨大的能源浪費, 也給企業增效帶來了不利的影響,所以對其進行技術改造已刻不容緩。文章結合筆者實踐,介紹了分層給煤裝置的原理、使用過程中的維護、應用效果。最后得出燃盡率高達 90%, 灰渣含碳量由原來的20%以上下降到10% 以下,爐膛溫度比原來提高100℃~150℃,并且節約電能。
關鍵詞:分層給煤裝置;應用維護 ;節約能源
中圖分類號:TK22.24 文獻標識碼:A
鏈條鍋爐由于熱效率低,耗能大, 已屬于國家禁止生產的爐型,但目前在各企業中繼續使用的鏈條鍋爐仍占有相當大的比例,這些鏈條鍋爐給國家造成了巨大的能源浪費, 也給企業增效帶來了不利的影響,所以對其進行技術改造已刻不容緩。
1 某公司目前現狀
某公司共有工業鍋爐9臺, 鍋爐鏈條爐為主,容量在4~20t/h之間,主要為公司生產、生活提供熱源。鍋爐煤種適應性差,熱效率多數在60% 左右, 原煤消耗量大。鍋爐采用閘板式給煤機構,用調節煤閘板與爐排面間的垂直距離來調節煤層厚度, 以達到調節鍋爐負荷,適應外界變化的目的。燃煤從儲煤倉經溜槽靠自重落入煤斗,然后通過煤閘板調節厚度后進入燃燒室燃燒。從工作原理可以看出,這樣形成的煤層擠壓的非常密實,大小顆粒錯落無序,雜亂無章。大顆粒煤間隙被小的煤屑填滿,致使煤層的通風阻力增加,煤的透氣性變差;同時,大顆粒煤比較集中的地方(主要在爐排兩側), 由于透氣性較其它部位好,造成了這些地方易形成火口,使爐膛內的熱量分布不均勻,燃燒不充分,燃燒速度較慢,以至到了爐排燃燼區時仍未燃燒完,出現了爐排尾部跑紅火現象,爐渣含碳量高,熱損失較大。如何提高燃燒技術、降低煤耗、提高熱效率,已成為急待解決的問題。針對存在的問題,在鏈條爐上應用了分層給煤裝置。
2 分層給煤裝置原理
分層給煤裝置較好的克服了普通給煤裝置的以上缺點, 當燃煤從儲煤倉進入爐前煤斗時, 由旋轉著的移煤輥(動力來自于爐排減速器,并與爐排同步旋轉)轉動到達撥煤輥,再將煤播到篩分器上,燃煤中的塊煤由于其粒度較大,不能通過篩分器垂直落到爐排面,結果被篩分器向前導向而落在赤裸的爐排面上,這樣塊煤和細煤在爐排上的落點便產生一定的距離,便是燃煤分層的關鍵所在。由于這一距離的存在,當爐排上的某一點經過篩分器的垂直落點時,爐排上已均勻地墊鋪了一層塊粒,而在篩分器垂直落點上下落的燃煤,則是能通過篩分器網格的細煤,依靠時間差和位置差形成大顆粒在下、小顆粒在上的排列順序,均勻地將煤撒在爐排上,煤層厚度通過調整煤閘板高度,調節輸煤量,從而控制燃燒煤層的厚度。通過該裝置形成的煤層結構具有“分層、疏松有序、透氣性好”的特點,從而使整個燃燒過程更符合鏈條爐要求。
3 使用過程中的維護
3.1新設備安裝完后,應空車試運轉,轉動輕松平穩,各潤滑點應逐個檢查,注入新油。投入運行后,由于轉速慢,又是黃油潤滑,可以每半個月加油一次,也可以與爐排前軸同步進行, 確保油量油質有保證的情況下,每一個年度作為一個檢修周期。停爐期間對鏈條牙輪、鏈條、布煤輥兩側軸承作清洗檢查,重新注油, 即可保證運行周期安全可靠。
3.2運行使用中, 應注意觀察布煤輥轉況及布煤狀況,爐排橫向布煤是否均勻應打開觀察門,檢查是否有大塊或柴、棉絲、塑料等雜物,防止因布煤不均出跑風影響燃燒。對煤的顆粒度,如有條件應選用能破碎到40mm以下燃煤為好,40mm大塊不易過多,但如個別超過100mm時,易卡在調整擋板處, 將影響布煤狀態和燃燒效果,巡視檢查時作為一項內容,每日交接班時,應檢查布煤輥上部存煤情況,尤其應將異物清理。
3.3下部擋煤板雖然不經常動, 但也要多檢查。因有時擋板合頁或被煤塊卡住,造成擋板與爐排之間出現縫隙,會使部分煤粒從此處跑到爐前落入灰斗內,造成燃煤損失。所以,下部擋板處的檢查和調整,應作為運行人員的一項檢查內容。該擋板應調整到在爐排上略有磨擦為宜,一般應運行期后, 檢查調整一次。另外, 擋板與爐排接觸過多, 成為傾角必然會影響分層布煤效果。
3.4壓火停爐后的檢查和預防性處理,應該認真落實,壓火停爐前應降低鍋爐負荷,降低爐膛溫度,調整兩側風門,盡量使火床縮短,做好壓火的準備。停風停爐排40分鐘后,待前拱溫度降低時,應開啟爐排向后移動火床0.5米左右,停止爐排轉動,每兩個小時檢查一次,檢查時如發現仍有燃燒現象,可將爐排上的煤向爐內推,使之露出爐排將燃燒現象隔斷是最為保險的辦法,或是將布煤滾筒的保險螺母松開,只走動爐排,布煤滾筒不轉動停止布煤。如有半月門也可提前將其關閉,將裝置內的煤燒凈。總之預防措施得當就不會造成自然燒壞的重大損失。
4 應用效果
自從較好地應用這項分層給煤裝置以來,在強化管理和精心維護下, 取得了非常顯著的效果:鏈條爐排上的煤層通風條件好透氣性強,提高煤的燃燒效率,燃盡率高達 90%, 灰渣含碳量由原來的20%以上下降到10% 以下,爐膛溫度比原來提高100℃~150℃,并且節約電能,因為鏈條爐排上的煤層透氣性好,通風力減小, 鼓風、引風機的電流均比改造前有所減小,耗電量也就隨之減少了,所以節約電能。改造后爐排后部的老鷹鐵和爐排兩側的側密而不被燒損,原來的煤斗有時竄火被除了原來的煤斗, 這一現象就徹底杜絕造后的效果和效益都十分明顯。我公司由于對分層給煤裝置選型得當, 應用中強化管理精心維護, 所以使該裝置在 20t/h和 6t/h正轉鏈條爐排鍋爐上應用時間久, 為發生因該裝置的技術問題而停止使用的現象, 給公司帶來了較好的經濟效益。目前該裝置仍在我公司鍋爐運行人員強化管理精心維護中繼續應用,充分發揮分層給煤裝置的節能優越性, 為企業節能和為國家構建節約型社會作出貢獻。
鏈條爐的發展至今已有150年的歷史。由于它的機械化程度高,又無需價格昂貴的煤粉制備系統,在中等容量的鍋爐中使用相當普遍。但隨著人們節能意識和環保意識的提高,鏈條爐能否在工業鍋爐中充當主角,開始受到人們的懷疑。當然,如果在其實際運行中,注重克服其自身缺陷,還是可以使其順應人們的需求的。
參考文獻
[1]工業鍋爐原理[M].西安交通大學出版社,1990.