林寒松,盛 春
(1.東北煤田地質局物探測量隊,遼寧 沈陽110101;2.東北煤田地質局103勘探隊,遼寧 遼陽111000)
伊敏礦區位于內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏鎮境內。地理坐標:東經:119°39'02″~ 119°45'52″;北緯:48°32'19″~48°38'43″。煤田露天區呈一半封閉型的盆地,東西兩側均為低山、丘陵,南部為臺地,地勢總趨向呈NNE—SSW展布;屬伊敏向斜的東翼,因NNE向斷裂構造的作用和分割,使整個露天區的煤系地層呈南高北低的階梯式斷塊構造,地層走向與煤田總體走向基本一致,呈45°~70°NE,局部為東西向,傾向NW,傾角一般為6°~10°。
該區的含煤地層為侏羅系上統的伊敏組和大磨拐河組,伊敏煤田露天區主采煤層為伊敏組的15、16號煤層,煤層傾角平緩,一般在3°~10°之間。煤系地層中,巖石以砂巖、粉砂巖和泥巖為主。由于地層的成巖程度低,煤層的裂隙發育,因而其水文地質、工程地質條件十分復雜,是國內著名的大水礦床之一[1-2]。
礦區內含水層主要有第四系砂礫孔隙含水層、煤層含水層及15、16號煤層裂隙含水層(其中16煤層裂隙含水層為疏干目的層)。
第四系砂礫孔隙含水層:該層主要由細砂、礫石和卵石等組成,廣泛分布于露天區內,由南向北,由西向東逐漸變厚,厚度10~20 m左右,為潛水含水層,在本區該地層基本被疏干。
15號煤層裂隙含水層:該層是一露天的主要可采煤層之一,全區大部可采,可采面積 1.987 km2。煤層總厚2.0~36.04 m,平均8.73 m。煤層裂隙發育,在鉆進該地層時,泥漿消耗量大,其水文地質參數:q=1.354 ~3.088 l/s·m,k=35.516 ~235.585 m/d。
16號煤層裂隙含水層:該層是本區最主要含水層,全區發育,煤層總厚 0.6 ~54.35 m,平均 31.93 m;煤層可采厚度2.02 ~51.70 m,平均 31.97 m。煤層中裂隙十分發育,在鉆進該地層時,泥漿消耗量大,甚至100%漏失。
疏干井在鉆進中遇到主要地層巖性如下:
第四系:表土、粘土、細砂、礫石、卵石;
15煤頂板:泥巖、粉砂巖;
15煤;
16煤頂板:泥巖、粉砂巖;
16煤;
16煤底板:細砂巖。
巖石可鉆性是決定鉆進效率的基本因素,它反映了鉆進時巖石破碎的難易程度。伊敏河地區地層同嶺西地區的地層相同,第四系松散的砂礫為Ⅲ類地層,煤層和上部泥巖、砂巖、礫巖等為基巖Ⅱ類地層,均為易鉆地層。
疏干井直徑660 mm,鉆孔內安裝Φ426×10 mm井壁管、鋼制纏絲過濾器和10 m沉砂管,過濾器的總長度按含水層厚度的70%計;穿過16煤層底板10 m即為終孔深度。施工過程中常見的問題是第四系地層塌孔、煤系地層泥漿嚴重漏失。
第四系地層較軟且松散,鉆進過程中常見鉆孔超徑和孔壁坍塌現象,嚴重超徑造成鉆桿折斷;孔壁坍塌造成埋鉆,使得鉆具無法上提,導致鉆孔報廢。必須移孔重新施工,嚴重影響工期并造成巨大的經濟損失[3]。
處理措施:我隊剛開始在本地區施工時,由于對地層不夠了解,為了避免上述問題,采用下表層套管的方式進行處理。開孔直徑為800 mm,采用規格為Φ720×10 mm的螺旋縫焊接鋼管作為表層套管,套管下至30 m左右,穿過第四系地層。此方法能解決上述問題,但也存在比較明顯的缺點,兩次成孔,使得施工隊伍要多準備一套鉆頭,表層套管的使用不僅增加了投入,而且延長工期。
經過長期的實踐,我隊總結出適合本地區第四系地層的泥漿類型。以膨潤土泥漿為基礎,以燒堿、羧甲基纖維素、水解聚丙烯腈銨鹽等作為處理劑,能取到很好的效果。
膨潤土:增加粘度和切力,提高井眼凈化能力,形成低滲透率的致密泥餅,降低濾失量;對于膠結不良的地層,可改善井眼的穩定性。
燒堿:即NaOH,主要用于調節鉆井液的pH值,另外還有分散作用、沉淀作用和促進植物膠溶解的作用。
羧甲基纖維素(簡稱CMC),具有降濾失水增加粘作用,抗鹽能力強。水解聚丙烯腈銨鹽(HN4-HPAN):具有抑制能力強、防塌效果好的特點。
控制泥漿pH值在8.5左右,馬氏漏斗粘度35~45 s,密度 1.06~1.10g/cm。
15、16煤為本區主采煤層,均為含水層,煤層裂隙發育,鉆進過程中泥漿嚴重漏失。由于疏干目的層為16煤,因此針對這兩層煤層,處理泥漿漏失的方法不同,下面將分別敘述。
15煤泥漿漏失的處理措施:在以膨潤土泥漿的基礎上,加大量鋸末做為堵漏劑。鋸末本身呈酸性,將燒堿和鋸末混合24 h后,鋸末能更好的分散在泥漿中,而且此時鋸末具有一定的彈性,能有效的增強堵漏效果。泥漿處理完畢后,開泵循環泥漿直到泥漿能正常上返至地表。此時鉆進速度不能過快,并停止使用振動篩,使泥漿能夠充分進入裂隙,保證堵漏效果。
16煤泥漿漏失的處理措施:相比15煤,16煤泥漿漏失更加嚴重,剛進入本地區時,采用跟15煤一樣的方法進行堵漏,堵漏難度明顯增大,耗時耗資巨大,雖然最終能保證順利完孔,但嚴重影響洗井質量,導致抽水水量達不到設計要求。經過長期實踐,我隊提出采用清水頂漏鉆進工藝,取得較好的效果。需要注意的是,由于孔徑較大,16煤層較厚,清水頂漏鉆進一段時間后井底會堆積大量巖粉,導致重復鉆進,累計到一定程度后會出現無法添加鉆具的情況。這時用泥漿替換清水,下至井底,利用泥漿的懸浮能力,將巖粉清理干凈。此時泥漿主要的作用是攜帶巖粉,需要較大的粘度(馬氏漏斗粘度60 s左右),其主要添加劑為膨潤土和燒堿。利用清水頂漏鉆進,孔壁幾乎得不到保護,為了避免可能出現的孔壁大量坍塌,因盡量加快鉆進速度,并在成孔后第一時間下套管。
疏干井成孔質量和抽水水量是否達到設計要求,極大影響露天礦的安全開采。針對本地區施工中的常見問題,上述幾條處理措施,簡便易行,無需特殊的設備和材料,投資少且能及時有效地解決問題,大大提高成孔效率并保證抽水質量。為今后疏干井的施工提供一定依據,保證露天礦的安全開采。
[1]劉文國等.伊敏煤田露天區第三系礫巖沖刷帶特征.露天采煤技術.2001,(4):60—63.
[2]王曉儒.伊敏露天礦區水文地質及疏干.露天采煤技術.1998,增刊:12—14.
[3]彭步濤.易坍塌地層繩索取心鉆進泥漿.煤田地質與勘探.1990.02:66—67.