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淺談SNAM氨汽提中壓系統(tǒng)的控制與改造

2012-03-05 09:22:46張昊彧栗曉輝
化工設計通訊 2012年1期
關鍵詞:液位系統(tǒng)

王 堅,王 斌,張昊彧,栗曉輝

(1.湖南金宏泰公司,湖南湘潭 411201;2.河南煤業(yè)化工集團中原大化公司,河南濮陽 457000)

0 引 言

中原大化集團公司尿素生產(chǎn)裝置是國內(nèi)第一套從意大利引進的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝,設計生產(chǎn)能力為1 760t/d。1990年5月5日投產(chǎn)。

相較于Stamicarbon的CO2汽提法汽提液,其NH3/CO2比較低(摩爾比為2),氨汽提工藝控制NH3/CO2比較高(摩爾比為3.5)。氨汽提工藝N/C控制較高,增加了后系統(tǒng)的分解回收負荷。若在較低壓力下分解并加以回收,再送回合成系統(tǒng),需添加大量的水,這樣,將導致水碳比增加,轉(zhuǎn)化率下降,形成惡性循環(huán);若通過降低溫度來增加冷凝吸收效果,又受限于冷卻水的溫度,并有析出固相的危險。因此,氨汽提工藝設有中壓系統(tǒng),而且對于整個系統(tǒng)來說,中壓系統(tǒng)控制的好壞,直接關系到系統(tǒng)是否可以正常運行。增加中壓系統(tǒng),能使相當多的氨以液氨的形式回收,這樣就降低了碳銨液中的氨碳比,有利于吸收。因此,中壓系統(tǒng)的控制對整個系統(tǒng)的正常運行至關重要。

通過多年對中壓系統(tǒng)的探索和總結(jié),同時公司尿素裝置與三胺裝置聯(lián)產(chǎn)以來,通過對中壓系統(tǒng)的技術改造和中壓系統(tǒng)操作的規(guī)范,維護和優(yōu)化了系統(tǒng)的操作,有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

1 中壓系統(tǒng)的優(yōu)化操作及改造

1.1 中壓冷凝器E106結(jié)晶堵塞

裝置開車以來,由于系統(tǒng)負荷較高,加之與三胺聯(lián)產(chǎn),三胺大量尾氣回收到中壓系統(tǒng),以上原因造成E106頻繁結(jié)晶堵塞,影響到系統(tǒng)的正常運行。三胺與中壓系統(tǒng)連接流程如圖1。

1.2 中壓冷凝器E106的優(yōu)化操作

(1)高壓系統(tǒng)氨碳比低,造成到中壓系統(tǒng)氨基甲酸銨濃度高。容易造成E106結(jié)晶堵塞,因此,要嚴格控制氨碳比在3.2~3.8(摩爾比),嚴防氨碳比低。

(2)中壓甲銨泵P103到三胺的循環(huán)甲銨量偏小,導致三胺返回的甲銨濃度升高,容易造成E106結(jié)晶堵塞。因此,要積極聯(lián)系三胺,保證中壓甲銨泵P103到三胺的循環(huán)甲銨量正常,防止流量偏低。

圖1 三胺與中壓系統(tǒng)連接流程圖

1.3 中壓冷凝器E106的改造

在原E106前新增設一臺E106B換熱器(其流程如圖2),采用動力廠來的脫鹽水作為冷卻介質(zhì)。

圖2 中壓冷凝器E106B流程示意

運行總結(jié):可以減輕原E106的熱負荷,減緩中壓冷凝器一直存在的列管結(jié)垢問題,同時使熱能得以綜合利用。

1.4 中壓冷凝器E106上水管改造

將氨冷凝器E109循環(huán)水上水管線和回水管線至E106的循環(huán)水管線去掉,E106循環(huán)水東西兩側(cè)均采用32寸循環(huán)水總管來的一次水。

運行總結(jié):E106循環(huán)水量比以前部分采用E109來水量大,而且一次水水溫較低,同時避免了E109循環(huán)水量的不足及該管線腐蝕泄漏問題。

通過以上改造,避免了中壓冷凝器E106頻繁超溫及頻繁堵塞的現(xiàn)象,極大地穩(wěn)定了系統(tǒng)的運行。

2 中壓吸收塔C101的優(yōu)化操作及改造

中壓吸收塔C101塔底溶液經(jīng)P102升壓,送往高壓系統(tǒng),因此,中壓吸收塔C101液位控制對系統(tǒng)的運行非常重要。

長期以來,由于C101液位波動,及組分變化,經(jīng)常造成P102內(nèi)汽化,影響到系統(tǒng)的正常運行。根據(jù)以往經(jīng)驗,對中壓吸收塔C101進行以下改造:

(1)將C101內(nèi)的十字分布器上提300mm;

(2)C101去P102管線入口下延200mm;

(3)在P102入口上200mm處加一個直徑為800mm的罩;

(4)P102入口管線加十字止旋器。

運行總結(jié):改造后徹底解決了P102的汽化問題。

3 液氨貯槽V105改造及優(yōu)化操作

由于液氨貯槽V105中的液氨經(jīng)中壓氨泵P105打出的液氨除一部分作為中壓吸收塔C101回流外,還有一部分經(jīng)高壓泵P101送入高壓系統(tǒng),因此,控制好液氨貯槽V105內(nèi)液氨的純度及液位,對整個系統(tǒng)的運行至關重要。

正常生產(chǎn)中,液氨貯槽V105影響系統(tǒng)運行主要有以下幾個方面。

3.1 V105液位指示不準

造成液位指示不準的原因主要有以下幾點。

(1)熱洗V105后,V105液位計總管下部U形管內(nèi)積存的水未排放,導致引氨后視鏡指示一直在60%左右,而實際V105處于滿液狀態(tài)。

(2)開車引氨時,V105視鏡氣相閥未開,指示偏差很大。

(3)甲銨結(jié)晶或催化劑粉、鐵銹等雜物堵塞導液管。

從上述可以看出,引起V105液位指示不準主要是開車引氨時的原因較多,因此,在開車時要多注意,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,避免因V105液位指示不準影響系統(tǒng)的正常運行。

3.2 液氨貯槽V105進氨基甲酸銨

液氨貯槽V105進氨基甲酸銨后,再經(jīng)中壓氨泵P105進入高壓氨泵P101,直接造成高壓氨泵P101內(nèi)汽化,嚴重時造成高壓氨泵P101跳車,整個系統(tǒng)停車,因此,要嚴格防止液氨貯槽V105進氨基甲酸銨。

液氨貯槽V105的技術改造如下。

(1)P105A/B進液總管改造

P105A/B進液總管原設計高出V105底部10cm,甲銨進入V105后,很容易進入P105A/B,于是P105A/B內(nèi)汽化,P101跳車,系統(tǒng)停車。后將P105A/B進液總管增高了10cm,目的是防止甲銨進入P105A/B,效果比較好。

(2)P105A/B進液總管處加一擋板

E109下液管和P105A/B進液總管之間加一擋板,V105進甲銨液以后,可以有效地降低甲銨液進入P105、P101的量及濃度,可以提供時間引新鮮液氨對甲銨液進行稀釋,防止P105A/B內(nèi)汽化,P101跳車,系統(tǒng)停車。

3.3 液氨貯槽V105進氨基甲酸銨后的操作原則

(1)控制好高壓系統(tǒng)及C101,防止更多的甲銨液進入V105;

(2)積極聯(lián)系合成,從合成引入大量純凈的液氨,置換V105;

(3)立即啟動P105雙機運行,防止P101內(nèi)汽化;

(4)加大P101送入合成塔的液氨量,將V105內(nèi)帶甲銨的液氨送入合成塔,防止V105內(nèi)甲銨對管線及P105、P101機封造成腐蝕。

4 結(jié) 語

通過以上對中壓系統(tǒng)的改造和優(yōu)化操作,保證了SNAM尿素中壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,減少了系統(tǒng)的停車次數(shù),增加了公司的經(jīng)濟效益。

[1]譚天恩主編.化工原理 [M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.

[2]陳留栓主編,氨汽提法尿素生產(chǎn)知識問答 [M].北京:化學工業(yè)出版社,2000.

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