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脫碳吸收塔出口微量高的原因和應對措施

2012-03-05 09:22:46伍能馳
化工設計通訊 2012年1期
關鍵詞:系統

伍能馳,寧 靜

(中海石油化學股份有限公司,海南東方 572600)

1 裝置概況

中海石油化學股份有限公司富島二期(下稱富島二期)合成氨裝置采用BASF公司Amdea03工藝。脫碳系統采用兩段吸收、兩段再生工藝,離開吸收塔CO2含量小于500×10-6。近8年的生產實踐表明,a-MDEA作為吸收劑,穩定性好,不降解,揮發性小,不僅可以降低再生能耗(其能耗僅為2 633kJ/m3),而且可以節省動力消耗。采用a-MDEA吸收CO2后的富液通過兩級降壓閃蒸,高壓閃蒸設計為0.77MPa,低壓閃蒸設計為0.061MPa。工藝流程如圖1。

8年來,脫碳裝置總體運行平穩,但存在吸收塔出口CO2微量高的問題,最高達到0.55%,CO2微量偏高對合成氨生產有較大的影響。二氧化碳會在甲烷化爐消耗部分氫氣,從而導致合成氨裝置產氨量下降,此外,由于甲烷化為放熱反應,微量過高將使甲烷化爐床層溫度偏高,嚴重威脅甲烷化爐的安全運行。

2 微量高的原因分析

2.1 停車前的狀況

富島二期于2010年12月停車后恢復生產,系統負荷無法加到停車前水平,脫碳出口微量較高,貧液泵進出口壓力明顯下降,打液量下降。相關數據見表1。

圖1 脫碳系統工藝流程

表1 檢修前的數據

從表1可以看出,隨著時間的推移,脫碳系統貧液量FIC1014持續下降,由435t/h下降到407.8t/h,合成氨前系統FIC1001的負荷也由72 500kg/h(設計滿負荷為77 000kg/h)降至70 500kg/h,脫碳系統出口微量仍持續增長,甲烷化爐床層最高溫度接近350℃,裝置于2011年3月被迫停車搶修。

2.2 原因分析

根據平時的操作和裝置投產以來的情況,分析認為,影響脫碳系統出口微量高的主要原因為貧液量下降,導致貧液量下降的原因分析如下。

(1)脫碳系統經過長期運行,在填料、設備內件及內壁上會形成垢層,這種垢呈現非水溶性特點:在濕環境下,垢附著在填料、設備內件及內壁上,并且非常致密,粘合牢固。當濕環境變為大氣環境并經長期停車干燥后,由于垢層與金屬膨脹系數存在較大差異,最終出現粘合力下降,甚至垢剝落的情況。這些垢由于其大小不同,大的會在貧液/半貧液換熱器(112C)及其入口過濾器、貧液冷卻器(110C)及其入口過濾器等位置積累,小的則最終會在MDEA溶液過濾器中除去。12月15日的停車為換熱器垢剝離提供了條件。

(2)112C屬于波紋板式換熱器,采用非對稱板片,以獲得最大的傳熱效率,更好地節約能源,但缺點是經常結垢,造成堵塞。2003年3月,為了降低貧液溫度,提高吸收效果,把112C的板片由原來的230片增加到346片,而112C的入口壓力和流量都沒有改變,造成溶液在112C板片流道內流速減慢。

(3)消泡劑加入過量,引起換熱器堵塞。開停車期間,前系統帶進脫碳的粉塵及其他雜質比較多,脫碳溶液較臟,脫碳液起泡和氫夾帶比較嚴重,導致尿素裝置脫氫反應器超溫,系統往往會加入過量的消泡劑,而系統自身并不能消化它,加之,我們使用的消泡劑黏度比較大,容易在流速慢而阻力大的板片上遺留下來,又沒有保留脫碳小循環,導致開車后,結塊物料沖到脫碳系統板式換熱器中,造成結垢堵塞。2006年2月大修時解體檢查,發現112C兩側結垢十分嚴重,整個板面幾乎全部被垢層所掩蓋。這對于只有0.5mm厚的板片來說,大大降低了它的傳熱系數,導致換熱效果不好。如圖2、3所示。

圖2 板式換熱器112C結垢相片

圖3 結垢后板面相片

(4)塔內填料層,由于各種原因造成堵塞嚴重,空隙變小很多,阻止液體下流,填料層溶液越積越多,阻力增加。

(5)脫碳熱量分配不好,長期以來,脫碳溶液水分損失嚴重,脫碳熱負荷過高。

(6)溶液組分不當,總胺量偏高,溶液中二氧化碳負載量高,活化劑濃度偏低,分析為3.1%。影響了溶液吸收效果。

3 解決措施

停車之后,打開設備,發現設備的狀況與我們分析的基本一致。

3.1 設備檢修和填料更換

富島二期脫碳裝置吸收塔121-D底部為φ50mm的鮑爾環碳鋼(CS)填料,裝填高度為3.2m,比表面積為112m2/m3,空隙率為94.9%,堆積個數為6 500個/m,總裝填量為36m3。鮑爾環填料具有通量大、阻力小、分離效率高及操作彈性大等優點。由于催化劑粉塵、消泡劑、Fe3+等附著在填料表面,造成底部填料結垢、腐蝕嚴重,空隙變小,阻止液體下流,填料層溶液越積越多,阻力增加,影響到溶液的吸收效率。為了提高脫碳吸收效果,本次停車檢修對121-D底部36m3填料進行更換,并對填料材質進行升級,由原來的碳鋼更換為不銹鋼。

此外,通過裝置停車檢修,更換了板式換熱器110C/112C和板式換熱器前過濾器,并增加了過濾器旁路,以備不時之需??紤]到板式換熱器經常堵塞等問題,下一步公司將研究并聯一套板式換熱器,遇到結垢堵塞時,可以將板式換熱器切換操作,從而不影響裝置運行。本次檢修過后,效果非常明顯。

脫碳系統貧液量FIC1014提高到了450t/h后,合成氨前系統負荷最高達到了75 000kg/h左右,脫碳出口微量和甲烷化爐床層溫度明顯降低。檢修前后脫碳系統121D出口微量曲線對照見圖4。

3.2 加入活化劑

為了加快CO2的吸收和再生速率,在溶液中添加了少量能與CO2進行微弱反應的活性組分哌嗪。哌嗪活化MDEA的動力學機理是使溶液趨近于物理吸收或化學吸收,吸收速率常數增大。

根據穿梭反應機理,加入活化劑改變了MDEA溶液吸收CO2的歷程,加快了反應速度,體現了其化學吸收劑與物理吸收劑的特點,其溶解度等溫曲線如圖5所示。在70℃溫度條件下,當CO2分壓為0.5MPa時,溶劑中CO2的溶解度為57m3/m3,當CO2分壓為0.1MPa時,則溶解度降為27m3/m3。利用這種特性,可以很好地脫除低變后氣體中的CO2,而且熱耗比較低,為1.6~2.0MJ/m3。

圖4 檢修(3月份)前后脫碳121D出口微量曲線對照圖

圖5 CO2溶解度等溫曲線

2011年7月向脫碳系統加入5t活化劑后,脫碳121D出口微量明顯下降,吸收再生效果明顯提高,見曲線圖6。整個系統的運行情況也明顯好轉,見表2。

3.3 優化系統操作

3.3.1 溶液管理

在任何情況下,保證溶液不受污染是非常重要的,包括因泄漏而回收的溶液。加強脫碳液的管理,防止溶液污染,適時合理配制溶液,加強溶液回收工作,加強機泵維護,減少溶液跑、冒、滴、漏,是脫碳單元日常工作中最重要的工作之一。

圖6 加入哌嗪后脫碳系統121D出口微量曲線

表2 檢修后的數據

其原則是,溶液不跑損;溶液不污染(嚴禁油、冷卻水、催化劑粉塵、高級烴類等非溶液成分進入溶液系統);溶液指標正常(及時加消泡劑并堅持 “多次少量”原則),按照BASF公司的溶液管理規定,嚴格控制加消泡劑的數量,每天不超過100ml。

3.3.2 開停車操作

富島二期脫碳系統2011年3月的搶修處理了影響裝置負荷的諸多因素。通過總結經驗,要求在今后的裝置緊急停車或正常開車過程中,注意以下幾點。

(1)若發生裝置停車,則維持脫碳系統小循環運行,121D壓力控制在1.0MPa以上,163D壓力控制在0.45MPa以上。若蒸汽系統緊張,可以啟動貧液泵108JA,控制好密封水,避免溶液變稀。

(2)若脫碳系統需要退液,則必須再生完全,再生完全的標志是二氧化碳低壓閃蒸塔122D2頂部壓力PIC1104為常壓,系統在吸收塔入口HCV1045處放空,為再生提供熱量。

(3)若檢修或脫碳循環中斷,在脫碳系統具備開車的情況下,前系統處于蒸汽升溫階段,脫碳要建立小循環,需要用旁路110C、112C對溶液進行提前過濾。

(4)在開車過程中,如果高變或低變更換了催化劑,催化劑粉塵將會隨著變換氣進入脫碳單元。這些粉塵并不能完全在142D1中洗掉,進入脫碳溶液的粉塵會引起嚴重的起泡。要求對高變催化劑進行吹灰。串低變時,吸收塔入口處也要保持部分放空,防止低變催化劑粉末帶到脫碳系統。

3.3.3 工藝優化

(1)為保證脫碳系統吸收效果,適當提高溶液的總胺量,但不宜過高,控制在44%左右為好,不能超過45%。廠控指標為38%~45%,實際生產中控制在42%~44%。在能滿足脫碳出口二氧化碳不超標的前提下,盡量降低半貧液的循環量,保證再生的效果。

(2)降低高壓閃蒸槽163D的壓力。163D的設計壓力為0.77MPa,廠控指標為0.650~0.750MPa,現在已經降至0.500~0.550MPa。

(3)適當降低二氧化碳低壓閃蒸塔122D2頂部壓力。其設計壓力為0.061MPa,廠控指標為0.055~0.065MPa,現控制在0.055MPa。

(4)控制好溶液再生熱。吸收塔121D底部出口溫度控制在84℃以上,二氧化碳汽提塔底部出口溫度控制在121.3℃以上。

(5)控制好溶液循環量。貧液量控制在450t/h,半貧液量3 000t/h以下,并加強溶液過濾。

4 結 語

2011年3月的富島二期裝置搶修,更換了吸收塔底部填料和110C/112C,解決了脫碳貧液量低和吸收塔出口CO2微量高等問題,通過向系統加入活化劑和優化工藝操作,脫碳裝置出口微量最低下降到0.054%(設計值為<0.05%),徹底解決了富島二期長期以來脫碳系統出口微量高等問題,為同工藝氮肥裝置提供了經驗參考。

本文存在不足,還多請讀者批評指正,不甚感激!

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