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旋轉式七工位門轉轂設備換模效率提升改進

2012-01-26 03:45:48
時代農機 2012年3期
關鍵詞:效率設備

楊 峰

(合肥市晶弘電器有限公司,安徽 合肥 230001)

1 概述:

工廠冰箱門體生產使用最多的設備為旋轉式七工位門轉轂設備,經過對門體換模時間的測定,門體現在的換模時間為4.5h,單臺設備的生產節拍為50s,由于換模而導致的產能損失為324臺冰箱,嚴重影響了門體的產量和生產效益的提升,所以提高換模效率成為迫在眉睫的課題。

2 旋轉式七工位門轉轂設備的工作原理

開模后,操作人員將門殼體和門膽分別放入模具后,接模油缸把夾具下模架升到水平位置,混合頭自動充注系統按程序預先設定數據自動回程充注。充注完畢后,槍頭移栽小車退到原始位置。旋轉驅動油缸開始動作,帶動旋轉架旋轉。在旋轉的過程中,下模架沿光滑的軌道滾動后進行合模。旋轉到位后,下定位油缸進行定位,然后上定位油缸退出,上定位油缸退回原位后,旋轉油缸返回,同時鎖模油缸進行鎖模,接模油缸上升,接模油缸上升到位后,開鎖油缸開鎖,后一套夾具打開,下模架隨著接模油缸下降到原始位置開模,操作人員可取出成品,再放入門殼體及內膽,一個動作循環完成。

3 原門轉轂設備的狀況

根據目前的現狀,換模人員少,新員工操作設備不熟練,配合不默契,換模叉車不能及時到位。合模閉合高度不統一、設備夾具晃動厲害、光眼反映不良、缺少絲套。老模具狀態不穩定,年久失修,缺件嚴重等狀態;針對換模效率提升這一課題進行探討,經魚骨圖分析找出影響的原因:

4 設備換模效率提升改進:

(1)對設備轉轂夾具的合模尺寸不統一進行改造。設備的標準合模高度為245mm,經過測定,與標準尺寸相差太大,實際尺寸為

夾具號合模標準實際高度(mm)外左1 外左2 外左3 外左4 外左1 外左2偏差標準夾具合模偏差(mm)外左3外左41-1 245 247.5 250.5 250.2 249.3 0.0 2.5 5.55.24.31-2 245 251.2 251.3 251.3 248.3 0.0 6.2 6.36.33.31-3 245 248.6 251.2 252.2 250.6 0.0 3.6 7.27.25.6

因門體轉轂夾具的合模高度不統一,上下模板內部預埋有均勻的不銹鋼水循環管路,用于對模具的升溫,在換模和調模過程中需要加大量到墊片進行補齊高度,這樣致使模溫升溫緩慢,并且不符和工藝的相關要求,設備合模高度尺寸不統一,造成換模要不斷加墊片調整,耗時。上下模板采用ZL104鑄鋁件,對上下模板進行加工,其內表面加工后粗糙度不高于3.2um,確保尺寸的一致性;上下模板采用四組鉸鏈連接,上模板與旋轉架固定,下模板沿鉸軸旋轉,活動軸位置設置進行調整,避免開合模過程中對整體發泡門產生擠壓。模板的鎖緊采用下模板上鍥形塊移動方式鎖定。

(2)整改設備底板損壞螺絲套。設備表面泡液和灰塵較多、堵塞螺絲孔,員工清泡不及時,經現場進行檢查有三分之二的螺絲被泡液堵死,影響卸螺絲進度,設備底板螺絲套損壞較多,致使大板晃動幅度大,對缺套、絲套損壞的轉轂上下模板進行配打模具安裝孔(內襯鋼螺套),減少了換模過程中的設備與模具的緊固時間。

(3)模具缺件及絲套改進。逐一對模具進行排查并加工絲套進行安裝,在現有的模具上絲套因長期運轉脫落較多,且由于錯誤的操作強行開模時使得絲套張裂的也較多,上模具耗時多,模具上配件脫落較多,且由于長期的使用使得鎖緊塊松動的也較多,上模具耗時多,影響效率提升,逐一對轉轂進行排查并加工鎖緊塊、等高柱等相關配件進行安裝,對模具上損壞的絲套進行配打安裝孔,鎖緊滑輪座、鎖緊墊塊、限位塊材料為45鋼調質。

(4)模具墊片的改善。前期進行模具調整高度需加大量的鐵皮板,這種墊片導熱性不好,而且大小不一,經常翹起或伸出模具外,有時也會給操作工造成意外劃傷,外觀也很難看,經過測量按1mm、2mm、3mm的常用厚度,進行了鋁板的制作。經過研究分析,討論幷試行加工了一些鋁板,按厚度不同分為A板、B板、C板經試驗效果很好,鋁傳熱性能很好,加鋁板后基本不影響模溫。外觀也有統一的標準,不會裸露在模具外面,消除了劃傷的隱患。鋁傳熱性能很好,加鋁板后基本不影響模溫。且換模時間也提高了10~20min。

(5)模具壓條及換模工具的改善。在現有的模具上要固定壓條最少用11個螺絲,耗時多,影響效率提升,經測試,上下螺絲在換模中占有較大的比重,每個壓條耽誤5~6min的時間,在改成壓塊后,每個壓塊只需要一個螺絲,兩個壓塊代替一個壓條,節省了9個螺絲的時間,每個壓塊只需要一個螺絲,兩個壓塊代替一個壓條,節省了9個螺絲的時間,每組節約時間約15~25min

由于換模過程中,經常會遇到要進行撬模具來調整尺寸調模,過去經常用笨重的壓條來撬,不但操作不便,而且耽誤時間,經制作一個進行現場使用,較笨重的定位條更輕便和順手,根據不同尺寸制作輕巧方便的撬杠若干只,代替了原來的壓條,使用起來方便,省時省力;根據方便實用,貼近員工取用的原則,進行制作專用工裝進行統一存放換模的螺絲,減少來回走動取螺絲耽誤時間。

(6)模具維修工操作設備不熟練,強化培訓。對操作工進行測試和分析,比較與熟練工的差距及線體有無安排人員進行輔助工作,模具維修工與操作員工的實際操作配合脫節,且線體無操作工配合,換模時人員相互配合脫節(叉車,操作工,換模工),對模具維修工進行流程培訓,提升工作技能,換模要求線體提供操作工,調度安排叉車工,杜絕出現相互等待造成時間的流失,同時制定換模工步考核表。

5 效果檢查及固化總結

通過對設備改善和工裝的制作的改造,換模時間由原來的4.5h降到現在的2.5h,換模效率提高45%,目標達成。按照每個轉轂每小時生產72套門體的指標,現在每組由4.5h降低到2.5h,每組節省2h,每天平均換模按1組計算,每天節約4h,單價門體均價是70元,固定費率10%,每年按300天計算,合計效益=2*72*70*10%*300=30.24萬元。

換模項目的效率提升到2.5h目標已經達成,效率穩定在換模調模時間2.5h,有效地提高了設備利用率和模具生產的潛能。根據現有的模具結構和設備的現狀,與其他新設備相比,還有存在很大的差距,影響生產效率。為保證換模效率的穩定發揮,模具和設備的保證是最重要的,經常進行模具和設備保養,定期進行全面檢修,排除模具存在的隱患。

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