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煉油工程投產后氫氣資源的優化利用及建議

2012-01-10 03:36:38郭海東
天津化工 2012年5期
關鍵詞:優化

郭海東

(中石化天津分公司煉油部生產部,天津300271)

煉油工程投產后氫氣資源的優化利用及建議

郭海東

(中石化天津分公司煉油部生產部,天津300271)

中石化天津分公司煉油部加工能力的不斷提高、產品質量的逐步升級,尤其在2009年1000萬t/a煉油工程投產后,氫氣資源平衡和優化利用,在生產過程顯得日益突出和重要,通過對目前氫氣資源和現有流程的分析,進行了局部小范圍的優化調整,并提出了下一步增加氫氣資源的一些建設性意見。

氫氣;優化;煉油

隨各國公眾環境保護的重視,以及高標準燃料規范的陸續出臺,要求石油產品更加清潔、硫含量越來越低。加氫工藝是煉油行業實現產品清潔化的重要部分,氫氣資源的優化利用,提高加氫裝置的氫氣利用率,是煉油企業生產優化的重要組成部分。

1 天津分公司煉油部現狀

天津分公司煉油部一次加工能力為1380萬t/ a,以生產化工輕油為主,為123萬t/a乙烯與180萬t/a連續重整提供石腦油原料。主要煉油生產裝置構成及加工能力見表1。

表1 煉油主要生產裝置基本情況

2 氫氣資源狀況

煉油部氫氣資源共有5個來源,分別為制氫裝置自產的純氫、重整裝置自產的重整氫氣、蠟油加氫裝置膜分離單元回收膜分離氫氣、外購化工部化工氫氣、外購中沙公司乙烯氫氣。蠟油加氫裝置膜分離單元設2套回收系統,其中一套處理1#加氫裂化、2#加氫裂化、2#柴油加氫、汽柴油加氫、蠟油加氫等各裝置的低分氣,進行氫氣提純回收利用,另一套處理外購中沙公司的乙烯氫氣,進行氫氣提純回收,提純后氫氣供蠟油加氫裝置自用。各氫氣資源組成分析,見表2。

表2 煉油部氫氣資源主要組成分析

煉油部耗氫裝置主要有1#加氫裂化、2#加氫裂化、1#柴油加氫、2#柴油加氫、汽柴油加氫、蠟油加氫、航煤加氫、1#硫磺回收、2#硫磺回收等9套生產裝置。

3 氫氣資源的優化情況

3.1 氫氣流程的整體優化

根據各加氫裝置對氫氣品質的需求,按照不同的反應壓力和反應深度,氫氣資源本著“高質高用、低質低用”的原則進行氫氣管網流程的優化。加氫裂化裝置對氫氣品質要求最高,由于反應壓力較高(16.0MPa左右),一般要求氫氣純度不小于95%;普通加氫裝置,由于反應壓力較低(8.0MPa以下),氫氣純度在90%即可滿足裝置催化劑和產品質量的需要;硫磺回收裝置對氫氣純度無特殊要求。

在氫氣管網系統流程的優化方面,利用各氫氣管網的跨線及制氫裝置的邊界閥的雙向流動,進行氫氣管網的優化調整。將氫氣純度在90%左右的化工氫氣,首先由1#柴油加氫、汽柴油加氫、1#硫磺回收等3套裝置消耗。氫氣純度在93%左右的煉油部重整氫氣,首先由2#柴油加氫、航煤加氫、2#硫磺回收等3套裝置。上述6套裝置剩余的少量低純度氫氣,通過制氫裝置邊界閥的反向流動,與制氫純氫混合(純度在97%左右)供1#加氫裂化裝置、2#加氫裂化裝置和蠟油加氫裝置使用,實現了“低純度氫氣應用于一般加氫裝置,高純度氫氣應用于加氫裂化裝置”的整體優化。

3.2 乙烯氫氣資源的優化

煉油部外購中沙公司乙烯氫的工藝流程為:乙烯氫進廠后,進入蠟油加氫裝置乙烯氫膜分離單元進行氫氣提純回收利用,提純后氫氣供蠟油加氫裝置自用,膜分離尾氣進入制氫裝置做原料。乙烯氫氣進廠純度一般在95%左右,提純后氫氣純度在98%以上,乙烯氫膜分離單元主要運行數據見表3。

表3 乙烯氫膜分離單元主要運行數據

通過表3數據可以看出,乙烯氫進入膜分離單元后,雖然提高了氫氣純度,但損失了部分氫氣資源,由于蠟油加氫裝置氫氣純度在95%即可滿足要求。因此,在生產優化方面,安排蠟油加氫裝置乙烯氫膜分離單元停運,通過系統流程上的跨線,將乙烯氫直接進入煉油部重整氫氣管網,降低了氫氣損失。

3.3 低分氣膜分離氫的優化

煉油部蠟油加氫裝置設置低分氣膜分離回收單元,對1#加氫裂化、2#加氫裂化、2#柴油加氫、汽柴油加氫、蠟油加氫等裝置的低分氣,進行氫氣提純回收利用,尾氣進入燃料氣管網。低分氣膜分離單元設計回收氫氣純度為98.5%以上,在運行過程中發現,按此指標控制,尾氣中的氫含量達到60%(v),氫氣資源大量損失;因此,降低回收氫氣的純度,控制在95%~96%之間,以提高氫氣的回收率。調整前后數據見表4。

表4 低分氣膜分離單元調整前后數據

由表4可以看出,低分氣膜分離回收氫氣純度降低后,回收氫氣流量增加2000nm3·h-1,尾氣中氫含量降至40%(v)左右。

3.4 裝置操作的優化

煉油部各裝置柴油產品均按照國Ⅲ標準設計(硫含量均在350·10-5%以下),2010年煉油部主要生產國Ⅱ柴油(硫含量指標為不大于2000·10-5%)。因此,各加氫裝置對反應深度進行調整,較大氫氣消耗,具體如下:

2#柴油加氫裝置降低反應溫度,由320℃降至310℃,控制精制柴油硫含量在1500~1800·10-5%,氫氣消耗由30000nm3·h-1降至25000nm3·h-1。

蠟油加氫裝置降低反應溫度,由350℃降至330℃,控制精制蠟油硫含量在3000~4000·10-5,氫氣消耗由25000nm3·h-1降至20000nm3·h-1。

通過以上裝置控制反應深度,避免質量過剩,降低氫氣消耗在10000nm3·h-1左右。

4 氫氣資源的下一步優化探討

4.1 加氫裝置低分氣的優化利用

煉油部低分氣膜分離尾氣的氫含量依然在40%左右,造成氫氣資源的損失。建議利用航煤加氫裝置低壓加氫和油品吸附的特點,將脫硫后低分氣直接進入航煤加氫裝置做為循環氫的補充,提純后的排放氫做為2#柴油加氫裝置新氫的補充,降低氫氣損失。

4.2 加氫裝置塔頂干氣的優化

煉油部各加氫裝置的塔頂氣中氫氣含量平均在50%左右,目前脫硫后進入燃料氣管網做為燃料使用,建議增上PSA吸附回收氫氣。

5 結論

煉油企業氫氣資源的優化要本著開源節流的原則進行,在富氫氣體的優化利用、裝置加氫深度的控制等方面有較大的優化空間,能夠取得明顯的效果。

10.3969/j.issn.1008-1267.2012.05.018

TE624

C

1008-1267(2012)05-0050-02

2012-06-06

·科研與生產·

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