摘要:由于文南油田井況不斷惡化,事故井、帶病生產井不斷增加,嚴重地影響油田的開發效果。根據文南油田的井況現狀,結合開發的需要,主要推廣應用了電磁探傷組合測井、套管整形打通道加固、大修換井底、開窗側鉆工藝、取換套工藝等五項套管修復配套技術,全年措施增油量15 081.9噸,累增天然氣:415.8×104m3。
關鍵詞:電磁探傷組合測井;套管整形打通道;大修換井底;開窗側鉆;取換套;淺層堵漏
中圖分類號:G3文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2011)18-0329-02
一、概述
據統計,至2010年底,文南油田共有油水井1 075口,井況有問題井465口(不包括報廢井),占總井數的43.3%,其中套損井和套損+落物井合計為389口,占井況有問題井83.7%,下步修復難度很大。由于井況惡化,已導致64口采油井停產,231口采油井帶病工作,44口注水井停注,減少可采儲量34.8×10 4 t,水驅控制儲量678×10 4 t,嚴重地影響油田的開發效果。
二、研究(推廣)內容
1.利用電磁探傷組合測井技術指導套管修復。電磁探傷測井技術可作為油、水井井身結構進行“體檢”的方法,能夠及時發現井身結構的變形、破裂、錯斷等狀況,指導選擇合理的修套工具,縮短了施工周期,節省了大修、作業費用。2010年采用電磁探傷和多臂井徑組合測井18井次,實施后平均每井次縮短施工周期3.2天,單井節約作業費用6.4萬元,取得良好效果。
2.改進完善套管整形打通道加固技術,提高修復成功率。2010年,根據油水井套損的不同類型,改進完善套管整形打通道加固技術,恢復油水井通徑,建立油氣流通道,滿足開發需要。全年實施油水井17井次,其中油井10井次,水井7井次,中途完井1井次,修井成功率94.1%。(1)扶正磨銑打通道技術。適用于套管錯位較嚴重、通徑較小的井,該技術是使用帶扶正體的磨鞋或滾珠磨鞋預防開窗,適應套管通徑大于90mm,套管彎曲不十分嚴重、套管上下位移小的錯斷井。現場應用1井次。(2)套銑打通道。采用套銑筒對錯斷處進行切割,在錯斷點建立一喇叭口導引通道,保證之后下入的磨銑工具在喇叭口的導引下成功進入老井通道。適用于套管錯斷位移較少,上下斷距較大的井。(3)液壓擴徑打通道。利用液壓整形變徑滾壓套管整形器的向外擠漲力,將下部套管漲成喇叭口形,迫使套管形成通道,然后采取加固措施。適用于套管錯斷后彎曲不嚴重,但上下、左右位移較大的井況。
3.完善應用了液壓脹套整形工藝新技術。2010年,文南油田引進并推廣應用了液壓變徑滾壓套管整形工藝,適用于修整套管變形及彎曲,小修作業即可實施。在現場應用過程中,結合文南油田井況特點和成功、失敗典型井例,制定了液壓修套選井原則,合理優選施工井,提高了液壓脹套修井成功率。2010年共實施液壓滾壓套管整形工藝21井次,修復成功13井次,成功率62%。
4.采取大修換井底、開窗側鉆工藝,恢復了注采井網。對于油層井段套管錯斷、出砂、復雜落物,常規大修技術無法修復的情況,采用注灰封堵或擠堵封堵原生產層段,開窗側鉆動用目的層。針對老井側鉆井況差、施工難度大、風險大,存在易漏、易噴、易卡等復雜情況,從完善井身結構、工具配套、工藝技術上不斷探索,取得了較好的效果。2010年共實施大修換井底、開窗側鉆井6井次,完井投產5口,累增油0.17×10 4 t,累增氣28.364×104m3。
5.應用取換套工藝技術,恢復了油水井的正常生產。針對水泥返高以上套管破裂、穿孔、嚴重變形、套管錯斷且堵漏、整形、打通道都無法修復的油水井,將套損點以上的套管取出,再下入新套管與下部原井套管對接,達到修復的目的。取換套部位密封承壓性能與新井相同。共實施實施取換套8井次,成功率100%。
三、技術創新內容
1.改進銑錐結構、降低了套管開窗的風險。目前常規銑錐錐形部分帶有硬質合金,在磨銑時容易因套管破損嚴重而插入套管外部,釀成開窗事故,通過改進,將長錐面銑錐的錐形部分改制成光滑的“引子”,“引子”與銑錐本體一起加工,強度高。與常規工藝相比,工具整體延伸,強度高,避免 “引子”在高負荷下斷裂,形成新事故。
2.設計雙級對扣器,確保套管對扣一次成功。在取換套的實施過程中,由于井內套管不居中,造成對扣難度大,一旦損壞下部套管絲扣,就要重復進行換魚頂,不但風險大,而且延長了作業周期。為了確保對扣一次成功,設計加工了雙級對扣接頭,它由對扣短節及雙級引鞋組成,利用現有φ139.7mm套管短節或節箍,根據套管魚頂和外層套管內徑,選用現有不同內徑的標準套管,主要用φ244.5mm及φ177.8mm套管加工。接頭內徑由大到小逐漸變小,最后使絲扣上扣時完全對中,避免上偏扣而損壞下部魚頂。現場應用1井次,對扣一次成功。
3.設計“馬蹄口”引鞋,提高打撈成功率。將常規引鞋改為“馬蹄口”,增強糾偏力度,成功處理套管靠邊情況,提高打撈套管成功率。由于套管強度高,偏離中心后使用常規引鞋(見圖)引入時前端部受力,扭矩不能過大,否則容易變形,不能順利引進魚頭;而扭矩太小就起不到撥正的作用。將引鞋前端改為“馬蹄口”后,在同等情況下受力面積增大,能承受更大的扭矩而不變形,可克服下部偏離中心的套管強度而不變形,使之進入工具內腔,起到引入的作用。現場應用1井次,一次對扣合格。
四、取得的技術經濟社會效益
套管修復配套五項技術實施78井次,合計投入:3 174.1萬元;截至2009年底累增油:15 081.9t、累增氣415.8×104 m3,每噸油價格按3 000元計算,產出:4 524.57萬元,天然氣每m3價格按1元計算,則產出415.8萬元,累計創效4 940.37萬元,投入產出比:3 174.1∶4 940.37=1∶1.57。
五、認識與結論
(1)電磁探傷測井技術能夠及時發現井身結構的變形、破裂、錯斷等狀況,指導選擇合理的修套工具,節省了修井費用。(2)采取多元化套管修復、整形打通道加固技術恢復套管通徑,提高了套管修復成功率。(3)通過推廣應用了套管修復配套技術,延長了油水井使用壽命,降低了開發成本;為細分層系開發,實施精細注水、精細采油,提高油田的采收率提供了技術支撐。[責任編輯 魏杰]