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窯尾密封摩擦環損壞故障的分析

2011-11-02 02:35:27傅學軒
水泥技術 2011年2期

傅學軒

窯尾密封摩擦環損壞故障的分析

Failure Analysis of Friction Ring for Rotary Kiln Inlet Sealing

傅學軒

我集團公司下屬金塔公司有一條2500t/d的新型干法水泥生產線,分解爐為在線型管道式,回轉窯規格?4m×60m,窯尾密封采用氣缸壓緊端面的密封方式。2005年5月投料生產,一直運行比較正常,但在2008年4月30日和2008年5月17日分別在窯尾過渡帶40m前后位置因結后圈被迫止料停窯處理,在這么短的時間內因同樣原因造成連續2次工藝故障,時間共計7d。

1 事故經過

第1次:4月30號窯系統阻力大,窯尾煙室負壓在-300~-600Pa,煙室溫度在980℃左右,窯頭呈正壓,頭、尾煤燃燒效果差,還原氣氛濃,煙室氣體分析儀顯示NOx和O2含量明顯走低,CO含量高。將入窯生料產量從185t/h降至160t/h,三次風門開度由50%關小至30%,頭煤由5.5t/h逐步降至3.5t/h,窯速提至最快4.0r/min,煙室氣體分析儀顯示NOx和O2含量上升,CO含量走低,窯爐系統工況有所好轉。但從9:00時起窯尾煙室負壓上升至-800~-1000Pa,窯尾密封處開始漏料,且越來越嚴重,將產量降到100t/h也未改善,12:55時止料停窯。停機后入窯檢查,在44~46m結后圈達1m左右,有效內徑只有約1.5m。

第2次:從5月15號中班開始,窯尾煙室負壓增大,爐煤用量持續增大至11t/h,窯喂料產量由185t/h降至170t/h;16號夜班煙室負壓繼續增大,再減產至150t/h,至4:56時,窯尾密封圈處漏料,減產至65t/h燒SP窯后才沒有漏料現象;16號日、中班隨著窯狀況好轉,將入窯生料產量逐步加到160t/h;5月17號夜班接班后窯尾密封圈處再次出現漏料,被迫燒SP窯40t/h,5月17號日班接上班窯尾密封處繼續漏料,且越來越嚴重,被迫于11:00時止料停窯。停機后入窯檢查:分別在32.8~36m、39~41m、43~45m結有三道后圈,有效內徑只有約1.0m,被迫冷窯入內處理。

2 事故原因分析

金塔公司窯尾密封采用氣缸壓緊端面的密封方式,運行近3年時間,因日常維護不到位,密封摩擦環固定端變形嚴重且有部分襯板脫落,密封摩擦環轉動端耐磨襯板脫落部分,轉動端與固定端最大間隙有300mm,最小間隙也有100mm,漏風比較大,從而使窯內通風大幅度減少。窯尾高溫風機拉風越大,此處漏風也越大,也就是說窯尾嚴重漏風,高溫風機則將漏風抽走,以致于窯頭缺氧煅燒,對燃燒十分不利,很易在窯尾形成結圈、結皮等不良狀況,主要原因有:

(1)在氧化氣氛下,原燃料中的硫形成二氧化硫,與氧化鈣作用生成硫酸鈣(CaSO4),而在高溫還原氣氛下,硫酸鈣分解形成二氧化硫,與鉀、鈉氧化物作用,生成低熔點的硫酸鹽(K2SO4)或溫度更低的復式硫酸鹽(K2SO4·C2S),易在窯尾結皮、結圈、結蛋。

(2)未完全燃燒的燃料中的碳隨窯氣后逸的過程中下落至窯內料面,隨窯內物料的翻轉而埋在窯料內,碳在缺氧條件下燃燒,造成周邊窯料溫度提高,若沉降量大,則窯料溫度較高,也易使窯料結皮、結圈,但此部位比窯尾后結圈靠窯頭些。

表1 正常生產時窯爐系統主要參數

表2 異常生產時窯爐系統主要參數

窯爐系統在上述原因下呈惡性循環,使窯內40m前后出現低溶液相,副窯皮越長越厚直至無法再正常連續生產而不得不停窯處理。4月30號第1次停窯處理結圈后急于恢復生產,且對事故主因分析不到位,沒有深刻認識到問題的嚴重性,直至5月17日再次因結圈而停窯處理。

事故其他原因:

(1)窯頭燃燒器一次風用量大,以前正常用量在1200~1300r/min時,一次風壓能達到30kPa,但這根窯頭燃燒器要達到30kPa的風壓,一次風用量要1400r/min以上;一次風動量降低,在二次風溫低時,煤粉容易沉降在物料表面使窯內形成還原氣氛,造成長后圈。

(2)窯尾煙室氣體檢測異常,O2含量近半個月來顯示一直比較高,比C1出口O2含量還高出2.0%左右,實際上后期窯內已經嚴重缺氧煅燒。

(3)出磨煤粉方面:水分和細度均控制在<1.0%以下,煤粉的發熱量也能穩定在26000kJ/kg左右,所以煤粉質量對結圈沒有直接影響。

(4)生料配料方面:由于粉煤灰供應不足,粉煤灰配比時有時無,入窯生料的預燒性也時好時壞,實際上已經造成入窯生料成分的波動。

(5)操作方面:對異常參數敏感性和綜合判斷、分析能力不足。幾次厚圈長得比較快時,都是在同一臺時產量爐煤越燒越多才能穩定爐溫,而此時煙室氣體分析儀顯示O2含量一直都富氧,C1出口O2含量卻越來越低,至2.0%以下。雖然采取減產、關小三次風門、加快窯速等措施,但減產的幅度和關小三次風門的幅度還不夠大,分解爐出口溫度控制不穩,窯內和分解爐內均產生還原氣氛。窯筒體掃描儀也顯示窯整體溫度都不高,缺氧還原造成液相提早出現,副窯皮越長越厚,最終形成長厚圈。

3 解決措施

停機后機械部門對窯尾密封摩擦環變形固定端部分進行整形處理,更換固定端和轉動端脫落的摩擦環,使固定端和轉動端摩擦環緊貼;調整縮短密封干油泵工作間隔時間,間隔時間從4h縮短至1h;將密封干油泵的工作時間延長,從工作2min延長至5min。

針對回轉窯過渡帶連續長厚圈造成停窯工藝事故,對工藝管理方面作出如下規定:

(1)生料配料方面:由于粉煤灰供應時有時無而造成的入窯生料成分波動,采取暫時停用粉煤灰配料的措施,待粉煤灰供應充足時再作配料考慮;

(2)嚴格控制分解爐出口溫度在900~920℃;

(3)控制窯尾煙室O2含量:1.5%~3.5%、NOX含量:1000~2000ppm、C1出口O2含量:3%~3.5%(煙室氣體分儀數據顯示異常時,以C1出口氣體檢測為準);

(4)窯尾煙室負壓<-200Pa;

(5)保證一次風出口壓力>30kPa;

(6)C4上部分料開度:50%~70%、C4下部分料開度:30%~50%;保證爐內煤粉良好的燃燒和料粉均勻分散,每班接班后預熱器巡檢工必須清理分解爐底部熱電偶處的結皮,保證測溫的準確性和對應性;

(7)篦冷機一室篦下壓力控制在6000±200Pa、F1風機電流100±5A,二次風溫控制在1100~1200℃;

(8)每班窯巡檢工每小時校對窯筒體溫度(0~60m相應位置高值、低值),上報中控室,并做好詳細記錄;

(9)各班不得擅自加產,加產必須征得部門主管領導允許。

TQ172.622.29

B

1001-6171(2011)02-0044-02

2010-10-18; 編輯:沈 穎

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