□□肖志華
磨機(jī)鼓型聯(lián)軸器齒輪損壞原因及處理
Failure Reason and Treatment of Crowned Teeth of Gear Coupling for Mill
□□肖志華

我廠2008年5月安裝一套? 3.2m×13m水泥高細(xì)磨生產(chǎn)線,磨機(jī)主電機(jī)配用VR1600-8/1430/TECO型電機(jī),與減速機(jī)連接端配用CQR-350型鼓型聯(lián)軸器(又稱(chēng)齒輪聯(lián)軸器),該設(shè)備初運(yùn)行期間,各項(xiàng)指標(biāo)均符合技術(shù)要求,運(yùn)行較為平穩(wěn)。
2009年7月中旬~9月間,主電機(jī)稀油站濾網(wǎng)處連續(xù)發(fā)現(xiàn)有少量金屬屑,前后軸瓦溫度逐漸上升,以手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x測(cè)試,電機(jī)輸出端與減速機(jī)輸入端出現(xiàn)高頻振動(dòng),經(jīng)對(duì)電機(jī)軸瓦、轉(zhuǎn)軸測(cè)溫,其溫度均超過(guò)限值,尤其是鼓型聯(lián)軸器,溫度高達(dá)150℃,已超過(guò)限值數(shù)倍(運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1)。
經(jīng)對(duì)鼓型聯(lián)軸器拆解后檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器齒側(cè)有凹臺(tái)深1.7mm,齒側(cè)兩端磨損程度不一(圖1)。我們初步分析,原因有二:一是由于鼓型聯(lián)軸器兩端端蓋密封環(huán)密封性不好,專(zhuān)用液態(tài)油品油位無(wú)法保持,由于缺油造成了齒面磨損;二是軸瓦長(zhǎng)期磨損、游動(dòng)值增大造成主軸中心線跳動(dòng)。
通過(guò)對(duì)前后軸瓦進(jìn)行修復(fù),同時(shí),改變?cè)泄男吐?lián)軸器的注油方式,使其在高溫下仍可保持潤(rùn)滑狀態(tài),以高溫鋰基潤(rùn)滑脂替代液態(tài)齒輪油N320,但其溫度、振幅無(wú)明顯改觀。
在故障原因未查明又不致影響生產(chǎn)的情況下,該機(jī)帶病運(yùn)行15d后,鼓型聯(lián)軸器內(nèi)套齒圈完全損毀,外端蓋破裂,造成設(shè)備緊急停機(jī)。之后,針對(duì)上述情況,我們?cè)俅谓M織技術(shù)人員復(fù)查故障原因。
經(jīng)檢查電機(jī)軸瓦,發(fā)現(xiàn)前端瓦面有較深劃痕,后端瓦面損傷較輕;轉(zhuǎn)軸無(wú)損傷;我們又用百分表對(duì)鼓型聯(lián)軸器內(nèi)套連接端面進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果顯示,其軸向偏差≥1.18mm,徑向偏差在1.62mm左右,鼓型聯(lián)軸器前后活動(dòng)余量2mm左右。由此斷定,故障原因是,電機(jī)在安裝時(shí)或安裝后由于某種因素造成機(jī)體移位,最終導(dǎo)致鼓型聯(lián)軸器損毀和電機(jī)軸瓦受損。
在對(duì)上述問(wèn)題的處理上,我廠通過(guò)調(diào)研比較和數(shù)據(jù)搜集,形成兩種解決方案:
方案1:改變目前的連接方式,將鼓型聯(lián)軸器改為通用彈性聯(lián)軸器,此類(lèi)聯(lián)軸器優(yōu)點(diǎn)在于:制作工藝簡(jiǎn)單(我廠就可以直接加工成型),可操作性強(qiáng);同時(shí)因其他水泥廠也有過(guò)改動(dòng)實(shí)例,維修周期短,對(duì)生產(chǎn)影響不大。但其扭矩載荷較小,彈性游動(dòng)值偏高,不大適合作為大型磨機(jī)的傳動(dòng)部件。
方案2:重新購(gòu)置鼓型聯(lián)軸器,更換使用。由于該聯(lián)軸器需從生產(chǎn)廠家直接發(fā)貨,且制作、運(yùn)輸成本較高,延誤時(shí)間長(zhǎng),影響水泥生產(chǎn)。但其承載力強(qiáng),穩(wěn)定性高,適用優(yōu)勢(shì)也較為明顯。在這種情況下,我們通過(guò)對(duì)兩種連接方式的對(duì)比和慎重甄別,為確保減少設(shè)備后期的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),選用了第二方案。

圖1 鼓型聯(lián)軸器內(nèi)套齒輪磨損情況

表1 2009年7月~9月運(yùn)行參數(shù)*

表2 2009年9月運(yùn)行參數(shù)
新購(gòu)置的鼓型聯(lián)軸器到廠后,在磨機(jī)廠家技術(shù)人員的指導(dǎo)下,按照鼓型聯(lián)軸器使用說(shuō)明書(shū),我們采取了以下措施,并制定了詳細(xì)的操作步驟:
(1)鏟除二次混凝土灌漿面,將主電機(jī)吊離基座,拆除電機(jī)和減速機(jī)端損毀聯(lián)軸器。
(2)打開(kāi)電機(jī)前后軸瓦上端蓋,對(duì)軸瓦劃痕處進(jìn)行刮研并拋光,用紅丹粉涂擦瓦面,手動(dòng)盤(pán)車(chē),檢測(cè)瓦、軸接觸面達(dá)到95%以上,側(cè)間隙小于0.02mm等各項(xiàng)指標(biāo)完全符合說(shuō)明書(shū)要求后,清洗并涂抹高分子密封膠后加裝上蓋。
(3)將新鼓型聯(lián)軸器內(nèi)套(A套、B套)浸入CD/40機(jī)油中,加溫至140~160℃左右,水平推入軸端(注意事項(xiàng):先裝端蓋并進(jìn)行固定,后裝內(nèi)套),自然冷卻至與環(huán)境溫度相同即可吊裝。
(4)吊裝主電機(jī),用水準(zhǔn)儀對(duì)基座平面進(jìn)行初步找平,用四組平墊鐵加對(duì)插楔形墊鐵調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)軸中心線達(dá)到水平及高度位置,水平找正用框式水平儀,偏差不允許大于1分度(即每米傾斜/0.02mm),提前預(yù)留鼓型聯(lián)軸器前后活動(dòng)余量(按鼓型聯(lián)軸器安裝要求,活動(dòng)余量必須保持在4.5mm左右)。
(5)用百分表測(cè)試軸向、徑向偏差(精確至±0.05mm)后緊固地腳螺栓,再次測(cè)量氣隙,直至完全符合技術(shù)要求,然后重新進(jìn)行二次灌漿并養(yǎng)護(hù)72h。待各項(xiàng)性能指標(biāo)趨于穩(wěn)定后,按鼓型聯(lián)軸器使用說(shuō)明,在對(duì)其加注N320號(hào)齒輪油后,開(kāi)機(jī)試運(yùn)行(運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2)。
經(jīng)過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)化安裝作業(yè)后,主電機(jī)、鼓型聯(lián)軸器及減速機(jī)端振動(dòng)明顯減弱,各部位溫度正常。
2月初,在設(shè)備年終檢修期間,通過(guò)對(duì)新安裝的鼓型聯(lián)軸器進(jìn)行拆解檢查,齒嚙合情況良好,各項(xiàng)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)均正常。
TQ172.632.9
B
1001-6171(2011)02-0042-02
2010-07-22; 編輯:趙 蓮