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甲醇脫硫新工藝的研究

2011-10-13 01:11:32孫玉春康明艷天津渤海職業技術學院天津300402
天津科技 2011年1期
關鍵詞:工藝產品實驗

孫玉春 康明艷(天津渤海職業技術學院天津300402)

胡文艷(天津國韻生物材料有限公司天津300462)

甲醇脫硫新工藝的研究

孫玉春 康明艷(天津渤海職業技術學院天津300402)

胡文艷(天津國韻生物材料有限公司天津300462)

生產維生素B1的過程中產生大量的含硫甲醇廢液,某制藥廠的舊工藝脫硫效果不好,所得產品仍舊含有大量的硫。通過自制的反應精餾裝置,經過大量的實驗,得到成功的方案,現已用于指導工業生產。

甲醇脫硫精餾

甲醇是重要的有機化工產品,廣泛應用于有機合成、染料、醫藥、農藥、涂料、汽車和國防等工業。[1]甲醇在生產維生素B1的過程中主要作為有機溶劑,在生產過程中產生大量的含硫甲醇廢液(硫以硫代物的形式存在),若將甲醇循環利用,不僅可以降低企業成本,而且可以減少環境污染。由于硫的存在影響了甲醇的循環利用,如何有效地將甲醇中的硫除去是工業生產中的一個難點。筆者就如何有效地去除硫做了大量的試驗研究,得到一個較為成功的方案。

1 脫硫方法

脫硫方法的選擇是甲醇項目脫硫技術的關鍵之一,工業生產中脫硫有很多方法。[2]筆者根據某制藥廠提供的脫硫方法,結合其實際生產情況,著重研究了用FeSO4脫硫的方法:FeSO4與甲醇廢液中的硫代物反應生成Fe2S3沉淀,過濾出Fe2S3沉淀,然后將濾液精餾得到高純度的甲醇。

2 舊工藝簡介

某制藥廠的脫硫舊工藝為:將一定量的甲醇廢液加入貯槽中,然后再加入3%(質量百分數)的FeSO4,攪拌并停留一段時間,將混合液加入再沸器中,粗蒸,得塔頂粗產品;然后再向塔頂粗產品中加入3%(質量百分數)的FeSO4,精餾后得產品甲醇。此工藝的缺點為:①由于加入FeSO4后產生大量的沉淀,沉淀沒有過濾出去,因此在粗蒸和精餾過程中,再沸器底部有一層厚厚的沉淀物,嚴重影響了傳熱,也使再沸器的使用壽命大大降低;②沉淀物受熱后粘度變大,附著在再沸器上,給清洗帶來很大的困難;③塔頂產品中仍含有大量的硫;④操作為間歇精餾。

考慮到塔頂產品中仍存在硫,認為可能存在的原因有:①FeSO4加入量不夠;②工藝流程本身存在缺陷;③精餾時塔設備分離效果所限,不能達到分離要求。

針對可能存在的原因,作者分別對①和②做了實驗研究。結果表明,當增大FeSO4的用量時,塔頂仍未得到合格的甲醇,故推斷可能是工藝本身存在缺陷。

3 新工藝構想

實驗證明:由于FeSO4在甲醇廢液中的溶解度較小,FeSO4與甲醇中的硫代物反應緩慢,若將FeSO4溶于水中,則反應迅速,故試驗時先將FeSO4溶于水。

實驗過程擬定了4套方案:①直接在甲醇廢液中加FeSO4溶液,停留一段時間后將混合液加入反應釜,然后精餾得到產品;②直接在廢液中加FeSO4溶液,停留一段時間,過濾出Fe2S3沉淀,將濾液加入反應釜中精餾得到產品;③先將廢液在精餾塔中粗蒸,然后在塔頂產品中加FeSO4溶液,停留一段時間,再加入反應釜中精餾得到產品;④先將廢液在精餾塔中粗蒸,然后在塔頂產品中加FeSO4溶液,停留一段時間,過濾出Fe2S3沉淀,再將濾液加入反應釜中精餾得到產品。

4 新工藝的實驗研究

4.1 實驗部分

實驗原料與試劑:含硫甲醇廢液和FeSO4由中津制藥廠提供;汞,工業品。

4.2 分析方法

4.2.1 目測法取塔頂甲醇產品約5m L,加入一滴汞,震蕩3~5min,觀察汞珠的變化。若甲醇中硫含量較高,則汞珠變為黑色,且不再呈球形(發扁);若硫含量較低,則汞珠變為黃色;若基本沒有硫,則汞珠不變。

4.2.2 儀器分析法若目測法合格,則再用色譜儀分析。分析儀器為北京分析儀器廠生產的3420型氣相色譜儀,熱導池檢測器,C-R6A數字積分儀。

4.3 實驗方案的確定

本工藝的主要目的是有效地將硫除去,通過多次實驗,得到方案4可以滿足設計的要求,即塔頂產品甲醇中硫的含量在許可范圍內。

方案1和方案3同時存在舊工藝的缺點:產生的Fe2S3沉淀沒有及時過濾出去,與混合液一起被加入再沸器,Fe2S3附著在再沸器底部和四周,影響了熱傳導,并且給清洗帶來困難;塔頂甲醇中硫的含量仍舊較多。故舍去方案1和3。

方案2比方案4少一粗蒸工序,但經過多次實驗發現,無論怎么增加FeSO4的加入量和延長反應時間,塔頂產品中硫的含量仍較高。故此方案亦不可行。

方案4雖然工序最多,但克服了舊工藝的缺點,且塔頂甲醇中硫的含量滿足設計要求。

4.4 實驗裝置與操作步驟

本實驗采用的實驗設備是塔體為Ф40×1 500mm的填料塔,內裝Ф2.5×2.5不銹鋼θ網環填料,塔身用加熱帶保溫。塔釜為2 000m L四口燒瓶,用調溫電熱套加熱。塔頂冷凝液體采用擺動式回流比控制器操作。實驗裝置如圖1所示。

圖1 實驗裝置

在燒瓶中加入含硫甲醇廢液,將塔釜加熱至沸騰,同時打開塔頂冷凝器。開始時塔頂全回流,當頂溫降至65℃時,開始出料,回流比為1∶1。當塔頂溫度升至75℃時,可以認為塔釜中的甲醇已經全部蒸出,停止加熱。將塔釜廢液做進一步處理。

將60 g FeSO4溶于100 m L水中,待充分溶解后再加入1 000m L粗蒸產物,產生大量Fe2S3沉淀,并有刺鼻的臭雞蛋氣味,過濾。過濾后的沉淀物后續處理正在進一步研究之中。

將濾液加入燒瓶中,加熱至沸騰,同時開啟塔頂冷凝器,開始時塔頂全回流。至塔頂溫度降至64℃時開始出料,回流比為1∶1,塔頂得產品甲醇,先用目測法測試合格后再用氣相色譜分析。

5 實驗結果與討論

5.1 FeSO4的用量

實驗中FeSO4用量的多少是一個關鍵因素。若用量少則不能將硫全部除去;若用量過多,一則對企業是一種浪費,二則未完全反應的FeSO4給后續處理增加了困難。

向1 000m L粗蒸甲醇產品中加入FeSO4,生成的沉淀量與FeSO4用量之間的關系曲線如圖2所示。

圖2 生成的Fe2S3沉淀量與FeSO4用量關系曲線圖

由圖2中可以看出,開始時隨FeSO4用量的增加,Fe2S3沉淀量上升較快,當FeSO4用量大于60 g后,沉淀量變化不大,只是略有增加,原因是當FeSO4用量大于60 g,FeSO4未反應完全,過濾時部分FeSO4結晶,與Fe2S3一起被過濾出。

5.2 反應時間

FeSO4與甲醇中的硫代物反應迅速,一接觸即生成Fe2S3沉淀,并有刺激性臭雞蛋氣味。將60 g FeSO4溶于100m L水中,然后加入1 000m L甲醇粗蒸產品,分別放置2min、5min、10min、15min后過濾,生成沉淀量與反應時間關系曲線如圖3所示。

圖3 Fe2S3沉淀與反應時間關系曲線圖

由圖中可以看出,當反應時間為5min時,即可認為FeSO4與硫代物反應完全。在實際生產中,由于容器的放大、反應溫度、混合均勻與否等諸多因素的影響,反應時間有待進一步試驗測定。

5.3 塔頂溫度

粗蒸時塔頂溫度控制在64~74℃,當頂溫高于74℃時,可認為塔釜中的甲醇已經全部蒸出。精餾時,塔頂溫度嚴格控制在64~65℃。

5.4 回流比的控制

根據經驗,回流比可控制在1∶1。

5.5 新舊工藝對比

5.5.1 FeSO4用量及產品質量(見表1)。5.5.2舊工藝為間歇操作,效率較低。采用新工藝后可以進行連續操作,大大提高了生產效率。

表1 FeSO4用量及產品質量

6 結論

根據以上實驗結果及分析,得到如下結論:先將甲醇粗蒸,然后在蒸出組分中加FeSO4溶液,過濾后精餾,此方案可以滿足工藝生產的需要,產品合格?!?/p>

[1]段志成,赫文秀.甲醇的生產工藝及其發展現狀[J].內蒙古石油化工,2010(4):50-51.

[2]盛于藍.大型甲醇裝置中幾種常用脫硫方法[J].化學工業與工程技術,2006(2):73-74,77.

2011-01-05

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