劉玉民
(山東中煙工業有限責任公司濟南卷煙廠,山東 濟南 250104)
STS-FBD梗絲處理線是濟南卷煙廠“十五”技術改造引進的DICKINSON-LEGG公司的煙機設備,與傳統的滾筒式烘絲機相比,經FBD流化床加工后的梗絲,在填充值方面有了很大的提高,由原來的4.1cm3/g左右提高到6.0cm3/g左右,對降低卷煙的單支克重起到了重要的作用。
梗絲流化床(FBD)的作用是去除經STS膨脹后的梗絲的水份,固定其膨脹效果,使梗絲達到工藝要求。梗絲風選器用來對流化床出來的梗絲進行風選,通過一定量的風力把梗絲選出來,由于梗簽密度較大,在風力的作用下無法浮起,通過出料口落下。
FBD流化床和梗絲風選器兩設備都用到空氣過濾器,用來對吸入設備的空氣進行過濾,以保證空氣的清潔。FBD流化床共有三個空氣過濾器,分別用于三個加熱區,每個過濾器有兩組過濾布袋,過濾布袋為五片式。梗絲風選器共有兩個過濾器,每個過濾器有兩組過濾布袋,過濾布袋為六片式。
過濾布袋的清潔情況直接影響到進入設備內工藝氣體的風量,如果過濾布袋清理不及時,將直接影響到梗絲在設備中的懸浮狀態,進而直接影響加工的梗絲質量。所以,兩臺設備的10個過濾布袋需定期清理。傳統清理做法是:依次拆下10組濾袋,用拖車運到室外,用空壓氣對濾袋進行噴吹。
人工清潔10組過濾布袋約需0.5h,清潔過程中吹出的大量塵土污染環境,同時因與一般的除塵器過濾布袋不同,該過濾布袋的附塵面為內表面,用這種方式難以對布袋清潔徹底。受客觀條件的限制,在遇到雨雪天氣時,就無法對過濾布袋進行及時清掃,只能用毛刷在現場進行簡單清掃,清潔效果更差。
針對目前行業內清潔濾袋的情況,設計一種用來自動清潔濾袋的濾袋清潔機是非常必要的。在設計中應考慮以下因素。
第一,設備能夠實現濾袋的自動清潔,以減輕員工的勞動強度。
第二,設備能夠同時適應六片式和五片式濾袋的清潔。
基于以上兩點考慮,可以利用振動和除塵風來實現濾袋的自動清潔。具體思路為:制造一種濾袋支架,對布袋起支撐固定作用;制造一振動裝置,使濾袋支架產生高速振動,使濾袋內的塵土脫落;脫落的塵土由除塵風吸走,避免對現場的污染。
根據濾袋清潔機設計思想,濾袋清潔機應包含機架、振動架、箱體、濾袋支架、偏心機構、除塵系統、箱體、電控等部分。根據濾袋的尺寸及需要達到的振動頻率等條件,對清潔機的各部分進行設計。
為適應五片式和六片式的濾袋,專門設計兩種濾袋支架。同時為了在設備上安裝的通用性,兩種支架的矩形框架采用同樣的尺寸(見圖1)。

圖1 濾袋支架
為實現濾袋支架的往復振動,采用偏心機構來實現,偏心機構的動力由電機經三角帶傳遞。偏心輪帶動偏心連桿并帶動振動架實現往復振動。
利用原梗絲生產線(膨化塔設備)閑置的中央除塵管道,把從濾袋上脫落下來的塵土吸走。可利用已閑置的原切絲配置的本地除塵器,以備中央除塵不運轉時使用。用三通管道和一轉換風門來實現中央除塵風和本地除塵風的轉換。
在設備箱體頂面上設置進風口,來實現空氣在設備內由上而下流動,以利于塵土集中于設備的下部并被吸走。同時,考慮到在安裝更換濾袋時需要一定的空間,把箱體的頂面設計為可以滑動的,以利于更換濾袋的操作。
振動架是該設備的重要部件,在振動架上設置用來安裝和固定濾袋及其支架的導槽和壓板,以及相應的鎖緊裝置。同時,為了減輕設備工作時的振動和噪聲,在振動架和機架之間安裝有減振彈簧。

圖2 濾袋清潔機示意圖
人工清理單件濾袋平均需要5~6min,在滿足清潔度要求的情況下,現用清潔機清理單件濾袋只需要2min,單從操作時間上效率提高了2~3倍。
原來因需要將10件濾袋運送到室外,并由一名操作工用空壓氣不停地對濾袋噴吹,連續工作1h,工作量大。用清潔機后,操作工只需把濾袋裝在清潔機上,按下電源按鈕即可自動對濾袋進行清潔。
通過試驗,經過人工用空壓氣噴吹后的濾袋,再用濾袋清潔機進行清潔,還能有較多的塵土脫離。
在室外空壓氣的噴吹直接造成了對環境的粉塵污染,而直接參與操作的人員即使佩戴防塵口罩,也不能完全避免對身體健康的危害。使用清潔機后,可以有效避免這兩個不利因素。
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