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300 MW機組回油濾網堵塞導致主油箱油位下降原因分析及處理

2011-09-05 06:10:40鄭能偉
四川電力技術 2011年5期

鄭能偉

(四川廣安發電有限責任公司,四川 廣安 638000)

1 潤滑油系統概述

汽輪機潤滑油系統采用主油泵-射油器供油方式。主油泵由汽輪機主軸直接驅動,器出口壓力油驅動射油器投入工作。潤滑油系統主要用于向汽輪發電機組各軸承及盤車裝置提供潤滑油,向調節系統、保安系統提供部分用油,向發電機氫密封系統提供密封用油油源,為主軸頂軸系統提供充足的油源,向汽輪發電機組轉子聯軸器提供冷卻油,并具有回油排煙功能。其中,主油箱采用集裝方式,將潤滑油系統中的大量設備,如交流潤滑油泵、直流事故油泵、單舌止回閥、雙舌止回閥、油煙分離器、油位指示器、射油器、電加熱、溢油閥以及內部管道集中布置在油箱內,方便運行及監視,簡化布置,便于防火,正常運行時油箱容量為30.6 m3。

2 異常情況介紹

此前該機組因調令停機,6月30日因調令開機啟動交流潤滑油泵后,主油箱油位由1.997 m降至1.600 m左右,此處油位下降屬于正常現象,7月2日凌晨,主油箱油位降至1.480 m,機組沖轉后發現油位仍有繼續下降趨勢,立即組織人員查找原因,經查找,A側冷油器水側排空門排水未見油花,B側冷油器水側排空僅有少許油花,潤滑油壓正常且高于冷卻水壓力,密封油真空油箱、回油擴大槽、浮子油箱油位正常,發電機無進油現象,各油水探測器也未見進油及相應報警,與小機油箱間無相互竄油,同時,其余相關區域也未見漏油現象,初步判斷為主機B冷油器漏油,于7:44將其水側和油側隔離,并安排檢修人員對該冷油器進行查漏。在此過程中,主油箱油位下降到1.260 m,8:03機組并網,為了保證機組安全運行,防止事件進一步擴大,立即安排相應人員由主廠房外儲油箱向該主油箱補油,8:40,補油至1.400 m,因儲油箱油位低,輸油泵無法進油而停止補油,由于機組處于開機過程中,就地人員觀察油位基本穩定并和集控人員進行DCS遠傳油位校對正常后離開,約半小時后,集控人員發現油位仍有下降趨勢,立即聯系巡檢人員,經就地確認油位確實下降了約3 cm,同時,檢修人員回話對B冷油器查漏后未見異常,將此情況匯報相應專業工程師,并增派人員繼續查找油位下降原因。經逐一排查,10:38,就地人員檢查,懷疑主油箱溢流管有潤滑油流動跡象,通過進一步檢查,發現主油箱回油濾網內濾筒堵塞,導致回油不暢,部分回油通過主油箱溢流管向事故油坑排放,使主油箱油位異常下降。

3 異常原因分析

(1)主油箱回油濾網內筒堵塞導致主機潤滑油回油不暢,主油箱臟油室油位高,部分回油通過溢流管排至事故油坑,造成主油箱跑油,油位下降,是本次油位異常的根本原因。

(2)因主油箱油位計接于回油濾網后,僅能反映凈油室油位而不能反應臟油室油位,在整個事故處理過程中,該油位一直低位運行,并低于主油箱溢流口,同DCS超聲波油位也能正常對應,在一定程度上“干擾”了巡視人員的視線。

(3)廣安電廠機組自投運以來,從未因回油濾網堵塞發生類似異常事件,系統內也未曾見過類似事故報道,無相關事故處理經驗,使巡視人員疏忽了對溢流管路的排查,最終導致油位異常未能及時發現。

(4)該回油濾網未列入機組“逢停必檢、逢停必清”項目,機組長期運行,使得濾網臟污,回油不暢。

4 異常情況處理

原因查明后,立即采取措施以下措施。

①考慮到當前主油箱油位,為確保機組正常運行,臨時對溢流口進行封堵,并要求檢修人員完全打開主油箱檢修口,前期將該濾網拉出少許,使部分回油不經濾網直接回到凈油室,臟油室油位迅速下降,油箱不再溢流,同時觀察主油箱凈油室油位開始回升。

②經持續觀察,主油箱油位逐步穩定,隨即要求檢修人員對該濾網進行更換,約15:30,檢修人員將該濾網內筒更換完畢,回油正常。

③由于前期溢流較多,此時油位已低至1.050 m,為確保機組安全、穩定運行,安排相應人員由臨機倒油至該機主油箱,凈油室油位達1.600 m后停止倒油。至此,該隱患得以消除,并逐步恢復此前隔離的相關設備。

④經分析論證,利用機組停運機會,在現有油位計旁增設一只玻璃管油位計,與回油濾網外筒底部相連(如圖1所示),即臟油室油位計,便于監視主油箱臟、凈油室油位,解決基建遺留問題,目前,該項目已順利實施,并達到了預期效果。

圖1 改造后示意圖

經試驗確定,以臟、凈油室油位差100 mm作為衡量回油濾網臟污的依據,同時,要求每個班對主油箱油位計進行核實,確保各油位計顯示油位正確,超聲波遠傳DCS油位和就地油位指示相符,油位差若超過20 mm,要求熱工人員對其進行校驗。若主油箱臟油室和凈油室油位差達100 mm,應通知檢修人員對濾網內筒進行清洗或更換,定期檢查臟油室油位,確保其低于主油箱溢流管口,定期開啟溢流管后的事故檢漏門檢查,機組停運,條件具備時,要求檢修人員對濾網進行清洗。通過以上措施,能夠及時發現因回油濾網臟污等原因,導致主油箱腔室回油不暢,凈油室油位下降,臟油室油位過高,從溢流口跑油,造成主油箱凈油室油位過低,若發現處理不及時,甚至可能導致各油泵無法進油,并引發汽輪機斷油燒瓦等惡性事件。

5 結語

此次異常,由于設備本身安裝原因,故障原因非常隱蔽,發現問題較困難,不能通過現有油位計確定其臟油室油位,進而判斷出回油濾網堵塞,由此給機組運行帶來較大安全隱患,通過加裝該臟油室油位計,同時完善相應技術措施,巡視人員可以非常直觀、清晰地了解主油箱臟、凈油室油位,及時發現設備異常情況。同時,由于該項目具有投入經費少、施工簡單等優點,也在存在類似問題的機組中實施,據統計,改造兩年來,該廠汽輪機油系統未發生跑油事件,消除機組潛在隱患,確保機組安全、穩定運行。

[1]東方汽輪機廠.潤滑油系統說明書[Z].

[2]東方汽輪機廠.集裝油箱使用說明書[Z].

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