付忠禮
(河南神馬尼龍化工公司,河南 平頂山 467000)
河南神馬尼龍化工公司自備電廠130 t/h循環流化床鍋爐一次風機是1臺A類重要設備,它的作用是向鍋爐運行提供有效送風,它是鍋爐的三大風機之一,其主要性能參數為:型號,SFGl30-INO.18F,左90°; 體積流量,100 600 m3/h;全壓,20 056 Pa;轉速,1450 r/min。
自該風機安裝試車以來,一直不能正常運行,主要是軸承溫度高,啟動時振動大。第1次試車時,進氣側(北側)軸承溫度急劇升高,后經調整,將該軸承安裝壓緊量調整為間隙。再次試車后,北側軸承溫度DCS盤顯示為48℃左右,但電機側(南側)軸承溫度上升,在溫度很高的情況下,試運行一段時間,溫度極不穩定,有時急劇上升,造成多次緊急停爐。有時僅能平穩運行幾天且風機流量不能超過80 t/h,若超過此值軸承溫度就會嚴重上升。雖然軸承檢修多次,均未能徹底解決問題,嚴重影響了該公司的正常生產。
根據離心式風機的結構特點和現狀,對軸承溫度高的原因進行了初步分析,筆者認為該風機軸向力過大,而該型號軸承允許的軸向力太小,不能適應該工況下設備運行的需要。
(1)在離心式風機運行時,轉子上往往會產生一個相當大的軸向力,如果軸向力較大,則完全由軸承承擔,將會影響軸承的壽命,嚴重時會使軸承燒毀,進一步引起轉子過大的軸向竄動,使轉子和固定元件發生碰撞,其結果是造成機器損壞。
(2)該風機第1次試車后,再次調整安裝尺寸,由原來的北側軸承溫度升高變為南側軸承溫度升高,其主要原因是調整前軸向力由北側軸承承擔,調整后北側軸承壓緊量變為間隙,可滑動,軸向力改為南側軸承承擔。
(3)每當提高該風機運行負荷時溫度就會上升,它與提負荷時軸向力變大有關。
(4)在多次檢修過程中,軸承各種安裝數據和質量均符合生產廠商的要求。
產生軸向力主要有2個原因:一是由于葉輪兩側間隙內氣體壓力分布不對稱,使作用在葉輪兩側的力不平衡,產生軸向力F1;二是由于氣體以一定速度沿軸向進入葉輪,而后又改為徑向流入葉道,氣流速度大小和方向的改變使氣體對葉輪作用一個軸向動壓力F2,它與F1的方向相反。
由于空氣密度小,氣體軸向流動產生的附加軸向力F2所占比例不大,可以忽略不計,故軸向力為

式中:di為葉輪入口直徑;dm為葉輪背側流道直徑;p2為背壓;p0為葉輪入口壓力。
130 t/h鍋爐一次風機、二次風機、引風機軸向力計算比較見表1。

表1 引風機軸向力計算比較
3.3.1 軸承的當量動負荷
根據軸承工作時數和負荷公式

式中:L10h為使用壽命;£為壽命指數(滾子軸承£=10/3);n為轉速;F為當量動負荷;C為基本額定負荷。
查軸承數據并計算,其結果見表2。

表2 軸承數據計算結果
3.3.2 軸承允許的軸向載荷
由于3臺風機理論上主要承受徑向力,采取下式計算軸承允許最大軸向力,求得

式中,e,Y1為動載系數,Fzh為軸承允許最大軸向力。
代入數據求得計算結果,軸承允許最大軸向力的計算結果見表3。

表3 軸承允許最大軸向力的計算結果
軸承選用數值比較及結論見表4。

表4 軸承選用數值比較及結論
由于平衡盤的外緣與風機蝸殼之間有迷宮密封,使平衡盤兩側保持壓差,產生了一個與轉子的軸向力方向相反的平衡力。在確定平衡盤尺寸時,不能使轉子上的軸向力完全被平衡掉。設置平衡盤需要對軸進行有關的數據校核,同時要考慮平衡盤安裝方式,它的優點是可從根本上解決軸向力過大的問題。
增加軸承潤滑油冷卻系統的方法在前期風機維持運行時得到了應用,效果良好。在實際軸向力與軸承允許軸向力值接近時,將其熱量及時帶走,該方法簡單,及時維持了風機運行,保證了鍋爐的生產,但不能從根本上解決軸向力過大的問題,需要一直面對軸承溫度及振動突然變化及鍋爐負荷提高的難題。
該方法的特點是需更換軸承、軸承座和主軸,其缺點是:
(1)不能從根本上解決軸向力過大的問題。
(2)投資較大,相當于更換一個風機。
通過以上分析和計算,130 t/h循環流化床鍋爐一次風機的問題在于軸向力過大,設計時沒有計算好軸向力的平衡,以致軸承選型不當,解決這一問題的方法應根據本文第4章節慎重選擇。河南神馬尼龍化工公司采用該方法堅持運行了10個月后,對風機重新進行了設計更換,目前運行狀況良好。
[1]朱有庭.化工設備設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2005.
[2]祝燮權.實用五金手冊[M].7版.上海:上海科學技術出版社,2006.