王宏杰,董文藝,李 繼
(哈爾濱工業大學深圳研究生院,深圳市水資源利用與環境污染控制重點實驗室,518055 廣東 深圳,dwy1967@yahoo.com.cn)
氣水交替膜生物反應器(gas-water alternate membrane bioreactor,AMBR)是將傳統MBR和膜曝氣生物反應器(membrane aeration bioreactor,MABR)相結合形成的一種新型反應器,該反應器采用兩組膜組件,一組膜組件進行曝氣時,另一組膜組件進行出水,運行一段時間后兩組膜組件的功能交替.該反應器同時具有傳統MBR出水水質好、占地面積小、運行穩定和MABR同步除碳脫氮[1-5]的優點.
常規污水處理工藝具有一定抗污染負荷能力,在原水水質波動的條件下,可通過改變曝氣量等參數,達到穩定去除污染物的能力.AMBR工藝采用膜曝氣供氧,膜曝氣供氧量的變化可通過膜腔內壓力的改變而實現[6-8].在進水污染物負荷改變時,需改變膜腔內壓力來調整供氧能力,保證混合液的DO處于理想水平[9],從而使AMBR具有較好的同步脫氮除碳效果.但負荷過高時,膜腔內壓力需達到很高程度才能保證供氧量,而過高的膜腔內壓力將導致膜材料破損;同時,由于微生物降解速率的限制,即使保證了供氧量,當污染負荷過高時,污染物去除效果仍然有限.對于AMBR工藝,微生物大部分附著于膜絲表面,混合液污泥含量非常低[9],該工藝的污染物去除主要通過膜絲表面的微生物降解實現.因此,為保證反應器的處理效果,需確定該工藝的最大膜面積污染物負荷.本文考察了膜面積污染物負荷對AMBR工藝處理模擬生活污水的影響.
試驗裝置如圖1所示.AMBR中兩膜片進行交替運行,通過PLC和電磁閥進行控制.當電磁閥9開啟時,電磁閥8也處于開啟狀態,膜片4用于曝氣,膜片5用于出水;此時電磁閥7和10處于閉合狀態.運行3 h后,電磁閥8和9自動關閉,而7和10處于開啟狀態,此時膜片4用于出水,而膜片5用于曝氣.再次運行3 h后進行交替.氣源為由氧氣瓶15提供的99.9%的純氧,通過流量計14控制曝氣量以改變反應器中的DO值.膜曝氣過程中無肉眼可見的氣泡產生,無法起到混合作用,因此,在反應器底部設置一水力循環泵6,有利于原水和反應器內混合液混合均勻.試驗所用膜材料為親水性聚丙烯中空纖維膜(PP),膜孔徑為0.2 μm,膜面積為0.1 m2/片.反應器的有效體積為8 L,水力停留時間控制為8 h.

圖1 試驗裝置圖
試驗原水為人工配水,由淀粉、葡萄糖、蛋白胨、氯化銨、磷酸氫二鉀、氯化鈣、硫酸鎂、氯化鐵配制而成,并加入碳酸氫鈉調節pH值.母液碳氮比(COD與TN比)約為10,pH為7.0左右,原水根據試驗需要進行不同倍數的稀釋,各主要污染物質量濃度比值與常規生活污水接近.試驗用的初期接種污泥取自深圳市某污水處理廠脫水機房,并利用SBR反應器馴化.
試驗中的水質分析方法均參照文獻[10]進行.COD采用重鉻酸鉀密閉消解法;NH4+-N采用納氏試劑光度法;TN采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法.
按3 000 mg/L的活性污泥量向反應器內投加馴化成熟的污泥,進行氣水交替連續運行.通過改變進水污染物質量濃度,考查了負荷(按總膜面積計算)對AMBR去除污染物的影響.隨著進水負荷的增加,為保持反應器混合液DO控制在0.5 mg/L的較優值[9],通過增加供氧壓力來提高供氧量,但為防止膜腔內壓力過大導致膜絲破損,在實驗過程中控制膜腔內壓力不超過200 kPa.
膜面積負荷對AMBR去除COD的影響如圖2所示.

圖2 膜面積負荷對COD去除的影響
從圖2可以看出,AMBR在膜腔內氧壓力控制在200 kPa以內的前提下,最大的COD去除負荷為84.9 g/(m2·d).當進水 COD負荷小于90 g/(m2·d)時,通過控制膜腔內氧壓力,AMBR混合液中的DO質量濃度均能控制在0.5 mg/L左右,反應器對COD的去除率也高于90%.當進水COD負荷達90 g/(m2·d)時,膜腔內氧壓力已達到預設的最大值.隨著COD負荷的進一步上升,需更多的氧氣才能保證AMBR有效地去除COD.但此時供氧量已達到極限,COD負荷的上升導致了混合液中的DO質量濃度迅速下降,COD的去除效果也逐漸降低.當進水COD負荷增加至100 g/(m2·d)時,COD去除率已降至60%左右.
膜面積負荷對AMBR去除NH4+-N的影響如圖3所示.

圖3 膜面積負荷對NH4+-N去除的影響
由圖3可知,不同膜面積負荷條件下AMBR對NH4+-N的去除可以分為3個階段.第一階段為進水NH4+-N負荷小于7.2 g/(m2·d)的條件下,此時混合液的 DO質量濃度保持在0.5 mg/L左右,AMBR對 NH4+-N具有很好的去除效果,平均去除率高于90%.第2階段為進水NH4+-N負荷在7.2~8.2 g/(m2·d)的條件下,此時混合液的 DO質量濃度仍保持在0.5 mg/L左右,但反應器對NH4+-N的去降率有所下降.當進水 NH4+-N負荷增加至8.2 g/(m2·d)時,反應器對NH4+-N的去除率已下降至72%.這主要是由于反應器中的硝化菌數量有限,即使在混合液 DO質量濃度為0.5 mg/L的條件下,硝化速率的限制使AMBR對NH4+-N的去除效果也有所下降.第3階段是負荷大于8.2 g/(m2·d)的條件下,此時,由于負荷的持續增加,反應器對氧的需求量進一步加大.但限于膜腔內氧壓力控制在200 kPa以內的前提條件,供氧量在負荷為8.2 g/(m2·d)時已達到最大值,污染物負荷的進一步增加導致反應器中混合液的 DO質量濃度迅速降到 0 mg/L.而NH4+-N的去除效果也進一步下降,在進水負荷為9.2 g/(m2·d)時,AMBR對 NH4+-N的去除率已降至50%左右.
采用傳統曝氣方式的生物反應器,當混合液DO為0 mg/L時,由于硝化菌難以與異養菌競爭少量的氧氣,其對氨氮的去除率接近于0.而對于AMBR,當其混合液DO質量濃度為0 mg/L時,仍具有一定的NH4+-N去除效果.這主要是由AMBR工藝獨特的供氧方式決定的,參照文獻[3,11-13],膜絲上附著的微生物及基質質量濃度分布示意圖如圖4所示.靠近膜絲表面的區域具有高DO、低有機物的特點,有利于硝化菌的增殖.因此,即使混合液DO質量濃度低至0 mg/L時,由于靠近膜絲表層的區域仍存在溶解氧,AMBR仍具有一定的NH4+-N去除能力.

圖4 膜絲上生物膜及基質的分布
不同膜面積負荷條件下,AMBR對TN的去除效果如圖5所示.

圖5 膜面積負荷對TN去除的影響
由圖5可以看出,AMBR在膜腔內氧壓力控制在200 kPa以內的前提下,最大的TN去除負荷為6.5 g/(m2·d).當進水 TN負荷小于8.6 g/(m2·d)時,反應器對 TN的去除率高于70%,最高去除負荷可達6.4 g/(m2·d).而當進水負荷進一步升高時,由于NH4+-N的去除率逐漸下降,導致TN的去除效果也不理想.當進水TN負荷為10 g/(m2·d)時,TN的去除率已下降至46%.
1)AMBR對COD的最大去除負荷為84.9 g/(m2·d).當 進 水 COD 負荷小于90 g/(m2·d),AMBR對 COD的去除率可達90%以上,繼續增加負荷將導致 COD去除率下降.
2)AMBR對NH4+-N的最大去除負荷為6.75 g/(m2·d).當進水 NH4+-N負荷小于7.2 g/(m2·d)時,反應器對NH4+-N的去除率高于90%,繼續增加負荷將導致NH4+-N去除率下降.
3)AMBR對TN的最大去除負荷為6.5 g/(m2·d).當進水TN 負荷小于8.6 g/(m2·d)時,反應器對 TN的去除率高于70%.
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