999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

林海水庫放空洞設計

2011-08-13 07:37:10黃玉曉孫曉平
黑龍江水利科技 2011年6期

黃 勇,黃玉曉,孫曉平

(1.黑龍江省水利水電勘測設計研究院,哈爾濱150080;2.南陽市水利建筑勘測設計院,南陽474350)

1 工程概況

擬建林海水庫設計洪水位509.43 m,校核水位為510.40 m,正常蓄水位509.00 m,死水位為484.00 m,泥沙淤積高程為460.87 m,考慮泥沙淤積、導流及放空等要求,進水口放空孔口底高程確定為476.00 m,導流孔口底板高程為451.00 m。消能按永久工程放空洞工況設計,采用底流消能,放空時閘門全開,溢洪道堰頂高程493.00 m,放空洞與電站機組同時泄放。

設計的林海水庫放空洞結構布置分為進口段、導流放空洞和出口段。

進口段包括進口引渠和閘室段,其中閘室段(0-018~0+000)長18 m,包括進口收縮段、封堵后的上半部分導流閘、導流閘至檢修閘收縮段、檢修閘、工作門和人孔。放空洞閘室段進口孔口尺寸為11.0 m×6.0 m(寬×高),進口頂板為橢圓曲線(長軸和短軸分別為5.4 m和2.5 m),檢修閘和工作門孔口尺寸均為3.5 m×3.5 m(寬×高)。

導流放空洞洞線總長為327.60 m。放空洞樁號0+000~0+010段為由3.5 m×3.5 m方形漸變為直徑3.5 m圓形的漸變段;從樁號0+010后為直徑3.5 m的圓形斷面,經豎向轉彎段在樁號0+037.50處與導流洞銜接,銜接段(0+037.50~0+050.78)為直徑3.5 m漸擴至7 m的圓形斷面。平面上在樁號0+060~0+133.30段為半徑R=84 m、轉角50°的轉彎段,其余為直線段。從樁號0+050.78~0+317.60段隧洞斷面為直徑7 m的圓形斷面,出口從樁號0+317.6~0+327.60段為由直徑7 m圓形漸變為5.8 m×5.8 m方形的漸變段,出口底板高程為450.00 m。

出口段包括消力池(0+327.60~0+362.60)和護砌段,消力池長35 m,擴散角為9.6°,消力池底高程為448.00 m,前8 m為底高程為450.00 m降至448 m的逆坡,尾坎頂高程為450.00 m。護砌段為平底,底高程為450.00 m。

2 放空洞優化設計

放空洞布置結構復雜,其布置型式是否合理直接影響泄流能力、水流流態及出口消能效果,有必要研究放空洞水力特性,并對其布置型式進行優化。原設計方案導流閘至放空洞檢修閘洞段兩側邊墻為折線型(圖1),頂面為16.17 m半徑弧線,對水流條件不利,為此擬改為曲線型(圖2、圖3),側邊墻曲線圓弧半徑為1.75 m,頂面10.5 m半徑(3倍進水孔高度)弧線,導流閘出口孔口高度為3.604 m。

圖1 導流閘至放空洞檢修洞段原設計方案

圖2 導流閘至放空洞檢修閘洞段修改方案平面圖

圖3 導流閘門至放空洞檢修門段修改方案縱向剖面圖

放空洞與導流洞銜接段結構推薦位由縱向45°傾斜角、直徑為3.5 m緩彎漸擴到垂向、直徑為7 m圓形,具體結構見圖4。

圖4 放空洞與導流洞銜接段推薦結構圖

3 放空洞概化水工模型試驗

通過放空洞水流三維數值模擬試算結果分析發現,放空洞水流條件非常復雜,為驗證數值模擬結果的可靠性,開展了小比尺概化水工模型試驗,主要觀測研究放空洞與導流洞銜接段上游洞段(樁號0-018~0+037.50)和出口段水流流態,特別是銜接段上游洞段的明滿流流態,以及出口段的水躍形態。

模型模擬范圍及概化布置如下:放空洞與導流洞銜接段上游部分及緊接下游段(0-018~0+060)和導流洞漸變段下游部分(0+317.60以下至下游河道)完全模擬,將銜接段末端至導流洞漸變段首端之間(0+060~0+317.60,包括轉彎段和直線段)的長257.60 m的導流洞段概化為70 m直線段,控制銜接段出口和導流洞出口底高程不變。河道地形高程采用約450 m概化模擬。

共進行了庫水位510.09~477.72 m范圍的9組不同水位工況的試驗。

在庫水位為510.09~477.72 m情況下,模型試驗得出的放空洞泄流量為262~12 m3/s,各工況庫水位的泄流量見表1,放空洞泄流能力關系曲線見圖5。

表1 模型試驗放空洞不同庫水位泄流量

圖5 模型試驗放空洞泄流能力關系曲線

4 流態

各庫水位情況下流態特征見表1。

表2 各庫水位情況下流態特征表

模型試驗觀察到:在庫水位在510.09~477.72 m時,放空洞銜接段上游洞段(樁號0-018~0+037.50)出現滿流、明滿流過渡和明流3種流態,銜接段進口斷面樁號0+37.50以下洞段均為明流。從進水口至檢修閘洞段流速沿程增大,檢修閘出口至放空洞漸變段首斷面洞段內流速沿程分布均勻,漸變段內流速沿程增加,進入豎彎圓弧段流速繼續增加,洞底流速大于洞頂流速,銜接段內出現最大流速,庫水位為493 m時斷面平均流速達24.86 m/s。

5 結語

通過對林海水庫防空洞結構布置進行分析,建立了放空洞水流三維 k~ε紊流數學模型,對庫水位 510.09~477.72 m的水位條件進行了數值模擬計算;開展了比尺為1∶70的概化水工模型,對放空洞水流流態進行了研究,并對數學模型進行了驗證。從而選定了放空洞優化布置方案,完成了優化設計。

[1]李煒.水力計算手冊:第二版[M].北京:中國水利水電出版社,2006.

[2]張元良,陳端.清江水布埡水利樞紐放空洞1/58水工模型試驗報告[R].武漢:長江科學院,2001.

[3]姜治兵.皂市導流洞改泄洪洞(龍抬頭)1:60水工整體模型試驗研究報告[R].武漢:長江科學院,2002.

[4]徐漢珍,陸虹.皂市水利樞紐導流洞出口消能防沖水工整體模型試驗研究[R].武漢:長江科學院,2003.

[5]李煒,徐孝平.水力學[M].武漢:武漢水利電力大學出版社,2000.

主站蜘蛛池模板: 精品国产成人a在线观看| 亚洲精品中文字幕午夜| 日本在线免费网站| 欧美日韩动态图| 四虎精品国产永久在线观看| 亚洲男人天堂2020| 国产精品免费p区| 国产亚洲欧美在线专区| 久久久久免费精品国产| 中文字幕在线视频免费| 国产女同自拍视频| 国产成人区在线观看视频| 高清无码手机在线观看| 久久www视频| 精品无码一区二区三区在线视频| 国产96在线 | 亚洲欧美自拍中文| 免费观看三级毛片| 制服丝袜无码每日更新| 99视频在线精品免费观看6| www.99精品视频在线播放| 2020亚洲精品无码| 老司国产精品视频| 国产超碰一区二区三区| 亚洲天堂久久久| 亚洲无码不卡网| 国产系列在线| 亚洲精品成人7777在线观看| 91在线精品免费免费播放| 久久人搡人人玩人妻精品| 欧美日韩高清在线| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱| 久久亚洲国产最新网站| 在线免费a视频| 亚洲欧美日韩动漫| 久久精品人人做人人综合试看| 99r在线精品视频在线播放| 亚洲无码精品在线播放| 丝袜国产一区| 国产主播在线一区| 无码中文AⅤ在线观看| 美女无遮挡免费视频网站| 免费观看成人久久网免费观看| 亚洲第一黄片大全| 日本午夜影院| A级毛片无码久久精品免费| 免费不卡在线观看av| 国产视频一二三区| 国产黑人在线| 日本一区高清| 欧美一级黄片一区2区| 911亚洲精品| 国产在线小视频| 国产亚洲高清视频| 久久综合伊人 六十路| 国产精品免费电影| 伊人久久综在合线亚洲91| 亚洲精品成人片在线播放| 日本精品αv中文字幕| 高清不卡一区二区三区香蕉| 久久九九热视频| 国产丝袜精品| 麻豆a级片| 天天综合天天综合| 久久综合干| 日本黄色a视频| 91精品国产自产在线老师啪l| 99热这里只有精品国产99| 国产日韩久久久久无码精品| 2020国产精品视频| AV片亚洲国产男人的天堂| 91精品免费高清在线| 久久成人国产精品免费软件| 亚洲视频在线网| 国产青榴视频在线观看网站| 国产一区二区免费播放| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 欧美日韩成人在线观看| 另类专区亚洲| 欧美高清视频一区二区三区| a亚洲天堂|