張鵬汪慶
(上海仁泓工程咨詢有限公司 200232)
芙蓉江泵站及調蓄池工程的主體結構為T形地下連續墻。該墻既作為深基坑的圍護結構,又作為地下結構的外墻,即兩墻合一式地下結構體系。建成后深基坑上部為泵站,下部為調蓄池,平面尺寸為42.9m×21.8m,開挖深度26.3m(見圖 1)。

圖1 地下連續墻平面布置及分塊情況
地下連續墻壁厚0.8m(T形部分也是0.8m),墻深45.3m,頂標高2.8m,墻底標高-42.5m;平面周長133.2m,共分28個槽段,其中,T形段24個,L型(四個角)4個,地下連續墻接頭采用鎖口管。
工程地質情況見右表。
③、④層為淤泥質粘土,呈流塑狀態。局部夾較多薄層粉砂,開挖時易發生塌方、管涌、流砂等不良地質現象。是地下連續墻施工時極易發生塌方的地層,可能會危及墻外建筑設施的安全,需重點加以防范。

工程地質情況表
施工流程見圖2。

圖2 地下連續墻主要施工流程
泵站共有28幅連續墻,全部按圖紙分幅進行施工。成槽時先施工攪拌樁加固過的區域,再施工其他區域。在施工前準備先在各個陽角位置進行深層攪拌樁施工,以防在槽壁施工中發生塌方。保證地下連續墻工程成功的關鍵工序為導墻修筑施工、泥漿制備及護壁、導管澆筑混凝土、接頭鎖口管處理和接縫防滲處理。
3.1.1 出現的問題及分析
導管脫落19根,計28.5m,混凝土面距孔口24m,二次重新下導管,故混凝土接頭處必有夾層混凝土。槽底沉渣150cm。
導管脫節后,前后兩次水下混凝土之間存在一個大致呈水平的夾層。這一夾層多為水下混凝土與泥漿的混合體。顯然,這一夾層的存在必將影響地下墻的結構承載能力,也可能造成一個滲流通道。因此,必須認真對待并采取一定的補救措施。
3.1.2 補救措施
3.1.2.1 夾層標高的判斷
據現場實錄,發現導管脫節時的已澆混凝土面的高度約21m左右,即導墻面以下24m上下。標高大致為-20.24m,即底板面層以上2.0~2.5m之間,但考慮到灌注時已經形成夾層的高度比發現時可能還低一些,則這一夾層實際存在的標高約在-21.0~-19.0m,即底板面以上1~3m的范圍內。此外,這一夾層并不是水平的而是中間高兩邊低的上凸狀斜面,坡度一般1∶(4~5)。所以基本上可以判斷,軟弱夾層的厚度為20~30cm,上下波動在50~80cm 之間(見圖 3)。

圖3 軟弱夾層情況
3.1.2.2 補救措施的方案簡述
如上所述,兩次水下混凝土之間的軟弱夾層必然會削弱地下墻的結構承載力,又因其部位正好處在地下墻彎矩最大處附近,所以補強的必要性更為突出,也有可能造成局部滲漏通道,為此,擬采取以下措施進行補救:
a.墻外采用鉆孔灌注樁加強。擬在E1段一豎的兩側,各加φ800鉆孔灌注樁兩根(共4根)(見圖3)。局部鋼筋籠為20-φ28,有效長度5m,即以標高-20.0m為界,上下各2.5m分布,而水下混凝土高度按超高2.0m計算,混凝土高度為7.0m。
按《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2002)計算,φ800C30鉆孔灌注樁20-φ28配筋時,單根承載力M=860.8kN·m,我們認為完全可以補償由于軟弱夾層所影響的地墻承載力。
b.墻內視情況局部加固。開挖時經監測,如E1段未出現異常,則坑內加固似可不必再行實施。若此段位移有所異常,經現場研究可采取如下措施:
?到達標高-20.0m前停止全面開挖,改為局部(E1附近)開挖,待處理好以后,再擴大開挖范圍;
?在標高-20.0m即夾層附近,鑿開混凝土,露出鋼筋,范圍為高×寬=1.0m×3.8m,用δ20鋼板分塊塞焊與鋼筋焊在一起,然后用微膨潤混凝土封面。
c.墻外壓密注漿。擬在E1段鉆孔灌注樁之間、鉆孔灌注樁與T段一豎之間用深層壓密注漿辦法,對加強區進行雙液注漿,共布設壓漿孔4個,注漿有效高度8m,深度至標高-22.5m。
3.1.2.3 補救措施的實施時間
擬安排在E2槽段完工后實施。先進行鉆孔樁,后進行注漿,施工時間3~4天。內補強在開挖時酌情進行。
在30~35m處遇不明障礙物(見圖4)。
從超聲波資料來看確實存在一不明障礙物,根據圖紙上的尺寸,鉆孔樁與地下墻的凈距在3m左右,如果確實是坑內鉆孔樁,那么其垂直度僅為1/20,出現此種情況的概率極小。鑒于上述理由,我們排除了鉆孔樁的可能。根據我們現有的技術水平與檢測手段,極難判定地下不明障礙物的大小、深度、材料性質,我們只能從實際出發,提出以下的處理與補強辦法。

圖4 不明障礙物情況
3.2.2 解決方案
a.對于A處的障礙物,由于鉆機已將土體全部挖除,如果更換鉆頭換新型號的鉆機重新對于不明障礙物鉆掃,由于深度達到30多m,且鉆頭是在一邊受力、一邊不受力的狀態下鉆進,其效果估計不會很理想,而且此槽段已經歷20多天,隨時有塌方的可能,鋼筋籠必須盡早入槽,刻不容緩,因此,再采用鉆削的方法將不明障礙物鉆除的想法恐怕難以奏效。
考慮到時間緊迫,我們設想采用割鋼筋籠的辦法以使鋼筋籠能夠順利入槽。具體做法是將不明障礙物處的鋼筋(主筋2)彎折,使其能夠避開障礙物,其他鋼筋(主筋1)不變,見圖 5。

圖5 鋼筋調整示意圖
b.對于北側鎖口管處38m有一臺階的問題,我們考慮將鋼筋籠北側可能碰到臺階的主筋割除(鋼筋籠豎向起吊后完成),同時在內側主筋上焊接相當長度的主筋(制作鋼筋籠時完成)以彌補其強度,如圖6。

圖6 北側鎖口管處鋼筋處理示意圖
c.對于E3南側鎖口管處32m下有40cm的偏移,我們擬將32m以下主筋向內靠攏,底部最大橫向偏移控制在45cm,以使鋼筋籠能夠順利下放。
d.由于鋼筋籠中間部位主筋已被割除,長度為13.0m、寬度為0.7m,對結構受力會帶來不利影響,為加強該部位的強度,決定在E3的外側T形一豎兩側各加一根φ800鉆孔灌注樁,配筋長度16m,我們認為兩根φ800鉆孔灌注樁可以替代地下墻缺少的部分。樁底與墻底齊平;高15.0m,上部30m無混凝土部分回填土沉實。
3.3.1 出現的問題
集團發揮產業優勢,助力精準扶貧,形成了產業扶貧的“江城模式”“鎮雄模式”“挖銅模式”“香格里拉模式”等,成為促進邊疆社會和諧穩定的重要力量。江城公司自2014年來共投入1200余萬元資金進行項目扶持培育,走出了一條被譽為“江城模式”農業產業扶貧的新路子。集團與昭通市政府合作成立了云南農墾昭通農業投資發展公司,正積極推進與楚雄、臨滄和保山等州市成立墾地合作的農業產業投資(發展)平臺,打造墾地合作和產業扶貧新模式。推進“云豆入滬精準扶貧”項目,計劃到2020年在全國范圍內鋪設全自動智能咖啡機10萬臺,實現扶貧工作由輸血功能向造血功能的轉變。
此三幅槽段出現了接頭滲漏。究其原因,主要是由于清基效果不理想、鎖口管提拔時間掌握不當、接頭滲漏以及墻底滲漏四方面原因造成的,不僅需要處理和加強,更值得以后施工時特別注意。
3.3.2 補救措施
a.注漿。此三幅地下連續墻澆注混凝土時,沉渣過厚,雖然為了提高地墻底部承載力設計已經要求在墻底進行注漿加固,但為慎重起見,我們擬在注漿時加大力度,提高漿液配比和加大水泥用量。
b.接頭滲漏。由于起拔鎖口管的時間過早,在滲漏方面地下墻的接頭會成為薄弱環節,將來開挖時難免發生滲漏,只待到時外側注漿封堵。
c.墻底滲漏。W1段有2.5m、W2段有1.5m未能到設計深度。未能有效地截斷⑦層微承壓水,對將來開挖與封底均帶來不利影響,尤其W1、W2均在西側,近110kV變電站,此處如發生滲漏、塌陷,后果將十分嚴重。對此要進行修補。坑內注漿固然能部分地彌補,但這一深度僅在31.8m以上,而對42~45m深的墻根是無能為力的,必須在開挖前在墻外側進行處理。目前,深層帷幕處理效果比較好的只有旋噴樁一種,一般在50m以內還是可以的。我們最終將選擇旋噴樁進行墻底堵漏。具體布置是在每幅地墻一豎兩邊分別布置4根,樁徑800mm,搭接200mm,深度在地面以下41~46m,相應標高為-37.5~-42.5m。具體布置見圖7。

圖7 旋噴樁布置
導管脫節形成夾層、成槽過程中遇不明地下障礙物、分幅之間出現滲漏等在地下連續墻施工中是經常出現的問題,這就要求在施工前要保證質量。導管在澆筑前檢查其質量,避免在混凝土澆筑中發生脫節而形成夾層;對于分幅之間的滲漏問題,在混凝土澆筑前要保證刷壁的質量。如已形成以上問題,在施工中采取相應可取的施工補救措施。
a.如形成大范圍的夾層,首先要在墻外補強,補強措施可采用灌注樁等,墻體要局部加固,并要采取防止滲漏的措施。
b.如遇地下障礙物,首先要探測其位置及物體,鋼筋籠作局部調整,但要保證其整體剛度、強度滿足原設計要求。
c.對于地下連續墻的滲漏處理,可采取高壓旋噴樁外圍堵漏,滲漏量小時,可采取早強類堵漏材料進行堵漏,在水壓較大時可采取軟管引出水再堵漏。