
【摘要】焦爐煤氣中的硫化氫是一種非常有害的物質,在煤氣使用前必須將其除掉。本文詳細介紹了HPF法脫硫原理。從堿源及工藝等方面考慮,并結合廠實際情況,選擇了HPF法作為本鋼焦化廠脫硫工藝。該工藝投入運行后,運行效果良好。
【關鍵詞】焦爐煤氣 脫硫 HPF 工藝
【中圖分類號】V268.7【文獻標識碼】A【文章編號】1009-8585(2011)05-0-02
焦爐煤氣作為工業原料,燃燒時其中的H2S會變成SO2,對人體和設備危害極大,嚴重污染環境。另外,在各種加熱爐加熱的過程中,這些有害物對鋼材的質量有顯著的不利影響。因此,在焦化廠中設置焦爐煤氣脫硫裝置是十分必要的,不僅可以提高煤氣質量,同時還可生產硫磺或硫酸,具有較高的經濟效益和社會效益。
1 HPF氨法脫硫
HPF脫硫方法是中國科技人員在不斷總結國內已有的脫硫方法的基礎上,由鞍山焦耐院與無錫焦化廠自行研制開發的以氨為堿源,采用HPF新型高效復合催化劑從焦爐煤氣中脫硫的新工藝。
該法是以焦爐煤氣中的氨為堿源,以對苯二酚、PDS(酞菁鈷磺酸鹽)、硫酸亞鐵為復合催化劑進行脫硫的。
HPF催化劑脫硫是一種液相催化氧化反應,與其它催化劑相比,它不僅對脫硫過程而且對再生過程均有催化作用(脫硫過程是整個過程的控制步驟)。因而HPF較其它催化劑具有較高的活性和流動性(減緩了設備和管道的堵塞)。另外,在運行時脫硫液中鹽類積累速度緩慢,脫硫廢液量較其它脫硫工藝要少,因此HPF脫硫廢液的處理就簡便了,可直接回兌煉焦用煤中,在炭化室進行熱解,勿需單獨建處理裝置。國內外有關此方面的研究表明:含銨鹽的脫硫廢液兌入煉焦用煤后,對焦炭質量影響極小,其鹽類在焦爐炭化室內熱裂解而產生的H2S,絕大部分轉入焦爐煤氣中,僅有極少部分與焦碳起反應,因此焦碳含硫量增加很少,一般僅為0.03~0.05%,焦碳強度和耐磨性檢測不出明顯變化;而NH4CNS的積累沒有影響。總之,HPF法是一種操作簡單、無污染 、投資少的含銨鹽廢液處理方法。
2 HPF法脫硫工藝在本鋼焦化廠的具體實施
2.1 HPF脫硫工藝的選擇及與AS脫硫工藝的優化組合
本鋼焦化廠原有煤氣凈化系統采用AS法脫硫工藝處理焦爐煤氣,但自1995年投產以來,凈煤氣中的H2S含量居高不下,遠遠超出國家環保和工業用戶對煤氣的質量要求,已經影響到本鋼后續工序的生產及產品質量。2004年,焦化廠為配合本鋼整體生產規模擴大,需要增加焦炭生產能力,進而煤氣處理能力不足,需要新建一套10萬m3/h煤氣處理能力的煤氣凈化系統。選擇何種煤氣脫硫工藝,能夠有效地提高煤氣脫硫效率?
通過學習和參考大量文獻及同行業的生產經驗,深入研究各種脫硫工藝的反應機理,對比分析其優缺點,綜合考慮工程占地、脫硫效率、投資成本等因素,立足焦化廠的實際情況,我們認為選擇HPF法是最合適的,具有其它脫硫方法不可比擬的優越性。而且,我廠根據 AS法和HPF法各自的工藝特點,揚長避短,將兩種脫硫工藝有效優化組合,全面改善我廠的凈煤氣質量,完善了HPF法在我廠的應用。其工藝描述如下:
荒煤氣中的氨通過水洗氨配套蒸氨以濃氨水的方式產出,一方面作為氨源補充進HPF脫硫系統中,另一方面送到一回收AS煤氣凈化系統中的貧液中,這樣使得 AS法脫硫蒸氨系統貧液中的游離氨和H2S、CO2等酸性組份的解吸得到強化。解吸后貧液中的游離氨通過HPF送來的濃氨水進行補充,既保證煤氣脫硫所需的氨含量,同時又減少了貧液中H2S組份的蒸汽壓,煤氣中H2S脫除率得以提高。另外HPF煤氣中氨的回收通過濃氨水的形式補充到貧液后,隨富液送至AS的蒸氨系統,經解吸形成氨氣進而轉化為硫銨產品,有效地減少了HPF法的工程占地。兩種工藝組合工藝流程如圖所示:
2.2 HPF法堿源的選擇
基本工藝確定后,脫硫用堿源的選擇是首先需要確定的。在煉焦過程中,煤中約30%~35%的硫轉化成H2S等硫化物,與NH3和HCN等一起形成煤氣中的雜質,焦爐煤氣中H2S的含量一般為5g/m3~8g/m3。要脫除H2S必須采用有堿性的脫硫液或脫硫劑,通常堿源可分為兩類:
(1)外加堿源如改良ADA法需不斷向脫硫液(劑)中補充堿源,才能保持其堿度。
(2)利用煤氣中的氨作為堿源如AS循環洗滌法利用煤氣中的氨作為堿源。
顯然,利用煤氣中的氨作為堿源是最為經濟的,它不需要外購碳酸鈉、氫氧化鈉等堿源,既回收了煤氣中的氨,又利用其脫除硫化氫,并且產生的脫硫廢液易處理,具有工藝合理性和運行經濟性,因此,我廠將煤氣中的氨作為HPF法脫硫的堿源。
2.3 催化劑的選擇
通過對不同脫硫催化劑進行研究對比,我廠選擇了ZL催化劑,既可以簡化調配催化劑的過程,又使整個生產操作更易控制。
2.4 脫離設備的選擇
脫硫設備的選擇對脫硫系統的穩定、脫硫效率的高低,至關重要。綜合考慮工程投資及運行費用,我廠選擇了碳鋼設備進行重防腐的方案,既滿足了生產工藝的需求,又降低了工程投資。
a、脫硫塔
碳鋼制造,再作重防腐,填料選用輕瓷填料降低了設備自重,節省了投資,同時,輕瓷填料又具有阻力小、接觸面積大的特點,減輕了煤氣增壓系統的負荷。
b、再生塔
再生塔采用碳鋼塔,作重防腐處理。底部的預混噴嘴,經特殊設計易使脫硫液與再生塔空氣充分混合,再生效果良好。
c、熔硫設備
綜合考慮北方氣候和操作環境,選用熔硫釜進行熔硫,不但可以改善環境,而且硫磺純度也較高,硫膏含硫達80%以上。
2.5 脫硫廢液處理
脫硫產生的廢液,由于富含SCN-、S2O32-及各種酚、氰,不允許直接排放。經過實踐探索、研究,目前我廠選擇了將脫硫廢液送至貯煤場與煤混合,然后再送到焦爐加熱分解。
2.6 投產后運行情況及分析
2004年11月19日HPF一期投產,初期系統的運行數據表明:將兩種工藝優化組合,各項指標達到了預期效果,調研結果顯示可以清楚地發現, AS系統、HPF系統煤氣中的H2S含量也分別達到了400mg/m3和20 mg/m3以下,創造了焦化廠歷史上煤氣質量最好水平。證明了選擇HPF法煤氣凈化工藝是正確的,并且與AS系統的工藝優化是成功的。
2005年9月,HPF二期工程投產,運行兩年后,我們發現脫硫后凈煤氣中H2S含量完全可以達到200 mg/m3(設計值)以下,脫硫效果相對顯著。
鑒于HPF法脫硫效果相對良好,我廠現已將一回收AS脫硫工藝改造為HPF脫硫工藝,而且與8#、9#焦爐配套的煤氣凈化系統也采用了此工藝。
3 結語
從HPF法脫硫技術在本鋼焦化廠的應用來看,此法投資少,運行費用低,脫硫效果顯著;但其所存在的較大缺陷是硫磺產品收率低,品位不高,硫渣含硫高且處理不當易產生二次污染問題。但是,我們相信,通過大批科技人員長期不懈的努力,焦化廠的煤氣脫硫技術會不斷完善,不斷提高,日趨成熟。
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