大慶石化公司化工一廠9臺裂解爐實現7次裝置不停爐平穩切換,首創國內大乙烯裂解爐對切技術,打破大乙烯裂解裝置先停后投的常規切換方式,為我國大乙烯裝置節能增效提供了可借鑒經驗。
按照國家乙烯行業裂解爐常規切換模式,需一臺停爐后,另一臺再進行投用,切換過程對乙烯裝置安穩運行和產量影響較大。大慶石化公司化工一廠每次切換平均影響乙烯產量40t以上。2011年1月,該廠采取提高裝置急冷系統負荷、穩定壓縮機組負荷等措施,在保證原料不變的前提下,在乙烯裂解爐不停爐情況下,成功完成了切換。切換前,將裂解爐負荷提高,以降低切換損失,并制定了專項切換操作卡,嚴格按照工藝步驟操作,避免切換時溫度產生大幅波動,同時提前將急冷油塔液位提高,讓空冷器處于隨時投用的狀態,并將備用爐投入蒸汽量降至最低,防止蒸汽量過大造成其它裂解爐超溫。與常規停爐切換相比,采取裂解爐對切模式每次可降低對乙烯產量的影響10~18t,這一模式使乙烯裝置在高效平穩運行的道路上邁出了關鍵性一步。