陳建縣
(國電浙江北侖第一發電有限公司,浙江 寧波 315800)
北侖電廠現有2臺1 000 MW超超臨界機組和5臺600 MW亞臨界機組,是國內裝機容量最大的火力發電廠之一,同時還承擔著北侖地區的工業供熱任務。根據供熱系統的設計,低壓供熱汽源由2臺1 000 MW超超臨界機組提供,設計汽源為四段抽汽和高壓缸排汽(對應二段抽汽)。機組高負荷運行時,由四段抽汽對外供熱,低負荷時,汽輪機四段抽汽壓力無法滿足供熱壓力要求,則由高壓缸排汽對外供熱。由于目前機組平均負荷較低,大部分時間均由高壓缸排汽經降壓后對外供熱,能量節流損失較大。
該1 000 MW機組的鍋爐引風機設計采用電動機驅動,由于引風機為靜葉可調結構,存在著很大的節流損失。同時,選擇引風機電機功率時考慮了流量和壓頭裕量的最大工況(TB)點工況,在額定工況和低負荷工況時電機效率低。脫硫增壓風機也存在同樣情況。
根據以上情況,借鑒給水泵采用汽輪機驅動的經驗,在2×1 000 MW超超臨界機組汽動引風機的技改工程中,采用了回熱式、背壓汽輪機驅動引風機的設計方案,并已順利實施,取得了良好的經濟效率和社會效率。
北侖電廠2×1 000 MW機組均是純凝式發電機組,與常規背壓式供熱機組“以熱定電”運行方式不同,機組首先需要滿足電網供電要求,在此前提下對外供熱。
如果用常規背壓式小汽輪機驅動引風機,小汽輪機排汽僅排至熱網,當背壓式小汽輪機排汽量與熱網供汽量無法平衡,無法同時滿足電網電量調節和熱網汽量調節的要求時,可能會出現以下情況:
(1)機組供電負荷高時,引風機小汽輪機排汽量大于熱網用汽量。
(2)機組供電負荷低時,引風機小汽輪機排汽量低于熱網用汽量。
(3)機組啟停和低負荷階段,小汽輪機排汽參數低,不能滿足熱網要求。
(4)熱網停運時,小汽輪機停運將導致引風機停運,從而導致機組被迫停運。
基于回熱基本原理,可將驅動設備的小汽輪機排汽引至熱力循環,在回收工質的同時,將排汽的熱量回收到熱力循環的工質中,或將排汽引至輔汽或熱網,回收排汽熱量,從而提高熱循環效率。
結合北侖電廠實際情況,采用回熱式汽動引風機技術,除將背壓汽輪機排汽供熱網外,另將排汽引至除氧器、輔助蒸汽等用戶。
背壓汽輪機排汽量與熱網供汽量的平衡可按以下方法進行:
(1)機組供電負荷高,背壓汽輪機排汽量大于熱網用汽量時,將多出的排汽引至除氧器、輔助蒸汽等用戶。
(2)機組供電負荷低,背壓汽輪機排汽量低于熱網用汽量時,從系統冷段等處補蒸汽至熱網。
(3)機組啟停和低負荷階段,背壓汽輪機排汽參數低,不能滿足熱網要求,可將排汽引至除氧器等用戶。
(4)熱網停運時,背壓汽輪機排汽至除氧器、輔助蒸汽等用戶。
回熱式小汽輪機系統的典型流程見圖1。
根據對外供熱的要求:低壓額定(最大)供汽流量 300 t/h, 壓力 0.7~1.2 MPa, 溫度 250~300℃。基于回熱式小汽輪機驅動引風機技術,為滿足小汽輪機排汽對外供熱參數的要求,小汽輪機供汽采用鍋爐一級再熱器出口蒸汽,壓力為5.8 MPa,溫度510℃,焓值3 460 kJ/kg,可提供背壓汽輪機所需焓降。
低負荷工況排汽溫度高時,采用冷段(5.9 MPa,360℃)混汽到小汽輪機正常進汽,調節熱網供汽溫度。
兩臺機組通過輔汽系統對外供熱,引風機背壓汽輪機的排汽可充分利用現有系統,接入輔汽系統對外供熱。另外增加背壓汽輪機排汽至除氧器的管路,滿足機組啟動、熱網供汽參數與背壓汽輪機排汽匹配的要求。
為達到深度節能的目的,在引風機采用回熱式背壓汽輪機驅動的同時,將原有脫硫增壓風機拆除,合并引風機和增壓風機。根據北侖電廠鍋爐性能試驗的結果,鍋爐本體煙氣系統運行阻力比設計參數小了約1 000 Pa,同時考慮引風機選型時有1.3倍的壓頭余量,經過分析核算,確認目前引風機的出力能滿足與增壓風機合并后的系統要求,且滿足調速小汽輪機的運行匹配要求。基于以上分析,本工程每臺機組的汽動引風機采用現有的2臺50%容量引風機。
根據機組實際運行情況,考慮到部份時段電網負荷很低,引風機汽輪機的啟動汽源不能保障的情況,同時為了充分利用現有的電動機和配電設備,以提高機組啟動的靈活性和運行可靠性,本工程每臺機組配置1臺與現有引風機規格相同的50%容量電動啟動引風機。
(1)利用回熱式汽動引風機技術,有效地解決了機組供熱與發電之間的矛盾,使機組在各種供熱工況下均能帶各種負荷。
(2)充分利用熱網供熱蒸汽的做功能力,減少節流能量損失,提高經濟性。
(3)取消引風機及增壓風機的大功率電動機,降低了廠用電率,增加了上網電量,提高了企業效益。
(4)采用可調速背壓汽輪機替代定速電動機,提高引風機在各種工況下的運行經濟性,從而降低機組的供電煤耗,提高機組的經濟效益。
(5)解決了大功率電機變頻改造難度較大的問題。
取消引風機和增壓風機電動機后,將有效降低廠用電率,最終體現為多供電的經濟效益。
2.1.1 增加煤耗成本
采用該技術改造方案,需要將低溫再熱蒸汽經鍋爐一次再熱器加熱,按每臺機組115 t/h供熱(即背壓汽輪機耗汽量)計算,2臺機組相應多用標煤3.22 t/h,標煤價格按850元/t計,則每年增加的供熱煤耗成本為1 505萬元。
2.1.2 多供電收益
利用背壓汽輪機代替電動機驅動引風機,廠用電率相應降低;同時對引風機進行技改,增加出力以替代脫硫增壓風機,技改后可減少廠用電率1.2%。
廠用電率降低后,電廠售電相應增加,經計算,兩臺機組每年多售電收益為5 952萬元。
2.1.3 工程總收益
采用汽動引風機技改方案,節能效益體現為對電網多售電收益,減去增加的煤耗成本,兩臺機組每年的凈收益為4 447萬元。
每臺機組總投資約4 570萬元,兩臺機組總投資約9 140萬元,投資回收期約為2.1年,可見投資回收期很短。
額定工況下,按每度電煤耗290 g計算,每臺機組發電煤耗增加1.61 t/h;風機電功率折算的標煤收益3.48 t/h;供電煤耗減少量(風機電功率折算的標煤收益減去發電煤耗增加量)為1.87 t/h;供電煤耗率減少1.87 g/kWh。由此可見,供電煤耗減少也相當可觀。
改造工程結束后進行了熱力性能試驗。對比性能試驗結果,各項技術指標均與原設計值十分接近。綜合以上論述,可得出以下結論:
(1)按照100%,75%,50%額定負荷段的年運行小時數,對比汽動引風機改造前后的供熱方式,兩臺機組年節電約13 000萬kWh,年收益約4 500萬元,2年左右即可收回投資,經濟效益非常顯著。
(2)加權平均供電煤耗率減少約1.81 g/kWh,2臺機組每年可節約標煤約19 630 t,相當于年減排 CO2約 54 208 t, SO2約 27 t(95%脫硫后),NOX約25 t(60%脫硝后),工程的社會效益也非常顯著。
(3)消除了原來存在的供熱噪音大、節流損失大等不利因素,同時提高了機組對外供熱的可靠性。
(4)改造后廠用電率下降約1.2%,機組額定工況廠用電率小于2.3%,創造了國內同類型機組的新紀錄。
國電北侖電廠2×1 000 MW機組國內首創的回熱式汽動引風機節能技改工程已投入正常運行,汽動引風機軸系振動等指標優良,回熱系統控制靈活,改造工程取得圓滿成功。
[1]JB/T 4362-1999電站軸流式通風機[S].北京:中國標準出版社,2004.
[2]JB/T 6764-1993一般用途工業汽輪機技術條件[S].北京:機械工業出版社,1993.
[3]JB/T 6765-1993特種用途工業汽輪機技術條件[S].北京:機械工業出版社,1993.
[4]DL 5000-2000火力發電廠設計技術規程[S].北京:中國標準出版社,2001.