樓華棟, 陳小波,毛志偉
(浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)
GE公司從20世紀80年代開始,不斷開發和改進干式低NOX(簡稱DLN)燃燒技術。DLN-2.6是針對F級燃氣輪機開發的燃燒系統,并在1996年首次投入運行。應用DLN-2.6燃燒系統的燃機型號有PG6111FA,PG7371FA和PG9231EC等。DLN-2.6燃燒系統包括燃燒室、控制系統、燃料系統及輔助系統,系統通過控制空氣/燃氣比和燃燒模式達到了NOX和CO的較低排放。本文針對應用在GE MS6001FA(PG6111FA+E)機組上的DLN-2.6燃燒系統進行介紹分析。
GE PG6111FA+E機組為18級軸流式壓氣機,壓比為14.7∶1,設計出力77.06 MW,排氣溫度598.3℃。在第9級和第13級開有抽氣口。設6個逆流環形燃燒室,每個燃燒室有6只燃料噴嘴,可燒天然氣、輕柴油,可進行油氣燃料互切。3級軸流式沖動式透平,采用壓氣機的排氣和抽氣冷卻。排氣經過導流擴壓段送至余熱鍋爐。
DLN-2.6燃燒室由火焰筒、端蓋、導流襯套、燃燒室外殼、過度段、噴嘴等構成。2只高能點火器分別安裝在2個燃燒室內,點火后通過燃燒室之間的聯焰管將各個燃燒室點燃。4只火焰探頭分別安裝在3個燃燒室,用于火焰檢測。壓氣機排氣首先對過濾段形成沖擊冷卻,再逆流向前,經過火焰筒與導流襯套之間的環形空間流向燃燒室頭部。其中有少量空氣用于冷卻帽罩,其余空氣經噴嘴上的旋流器進入頭部的預混區,與燃料噴管噴出的燃料氣進行混合。空氣與燃料混合物由預混區經噴嘴流入火焰筒,被置于上部燃燒室上的2只高能點火器點燃。燃燒產物經過渡段進入透平第一級噴嘴環。具體結構見圖1。每個燃燒室有1只PM1噴嘴、2只PM2噴嘴、3只PM3噴嘴和15只QUAT噴口。PM1噴嘴布置在中央,PM2和PM3噴嘴均勻布置在PM1四周,15只QUAT噴口布置在燃燒室邊緣。各噴嘴布置情況見圖2。

圖1 DLN-2.6燃燒室結構

圖2 DLN-2.6燃燒室的噴嘴布置
在PG6111FA+E機組上,DLN-2.6燃燒系統的燃氣控制模塊安裝在潤滑油模塊的基板上。該系統主要組成部分有:速比閥(SRV),用于根據燃機轉速調整燃氣壓力以及遮斷燃機氣體燃料供應;1組調節閥(GCV),用于調整不同燃氣母管和燃燒噴嘴的天然氣流量;1組吹掃閥(VA13),當機組在啟動、停運階段,對各噴嘴調節閥后的天然氣燃料管道進行吹掃。
系統介質流程如圖3所示,天然氣經過濾器至SRV后分成PM1,PM2,PM3和QUAT 4個母管,通過4個GCV后分別接至燃燒室附近的4個環管,從各環管上分別引出6路支管和6個燃燒室噴嘴上相應的通道相連,與壓氣機排氣預混后進入燃燒室燃燒。和DLN-2.0+系統相比,DLN-2.6的燃料控制系統取消了二、三次燃氣的分配閥,采用全預混的燃燒模式。

圖3 DLN-2.6系統的燃料控制系統
在PG6111FA+E機組上,DLN-2.6燃燒系統具有5種燃燒模式:預混模式1,PM1燃燒;預混模式2,PM2燃燒;預混模式3,PM1+PM2燃燒;預混模式6B,PM1+PM2+PM3燃燒;預混模式6Q,PM1+PM2+PM3+QUAT燃燒。PM2噴嘴又可稱為點火噴嘴,在機組點火階段PM2和PM1噴嘴都投入,系統通過高能火花塞點燃PM2噴嘴,在此階段PM1起到穩定燃燒的作用。當機組達到一定的燃料消耗量后,PM1噴嘴撤出,機組切換到模式2運行。當機組沖轉至95%額定轉速后,GCV1打開,PM1噴嘴開始投入,同時GCV2緩慢下關,至燃機全速(FSNL)后PM2噴嘴完全撤出。機組在模式1運行時進行并網操作,隨后由MARK VI系統通過計算得出的燃燒基準溫度(TTRF)來決定是否進行模式切換。以PG6111FA+E機組為例,當TTRF達到926.7℃時,由模式1切換至模式3運行;當TTRF達到1 093.3℃時,由模式3切換至模式6B;當TTRF達到1 137.8℃時,由模式6B切換至模式6Q運行直至滿負荷。MARK VI的系統邏輯為每個切換點的TTRF設置1個偏置量,機組降負荷時,當TTRF達到“切換點溫度-偏置量”,燃燒模式進行回切;在機組甩負荷時,直接切至模式1運行。機組在同一燃燒模式運行時,MARK VI系統通過控制各燃料通道的GCV開度對天然氣流量按一定比例進行分配,保證機組啟動運行過程的燃燒穩定。機組在點火啟動至滿負荷、正常停運和甩負荷過程中,各模式之間的切換方式如圖4所示。

圖4 機組啟動、停運時的模式切換
DLN-2.0+燃燒室把PM1噴嘴布置在燃燒室的周邊位置,在機組低負荷階段(小于50%額定負荷)PM1噴嘴始終投入,在0%~10%額定負荷時,PM4噴嘴不投運,因此導致燃燒室溫度場不均勻,產生局部熱應力,影響火焰筒的壽命。如PG9351-FA機組就曾在實際運行中出現了火焰筒在臨近PM1噴嘴的區域產生鼓包的現象。而DLN-2.6燃燒室把PM1噴嘴移至中央位置,解決了火焰筒受熱不均勻的問題,延長了火焰筒的壽命。
DLN-2.0+燃燒系統在機組達到50%額定負荷時進入預混燃燒模式,DLN-2.6燃燒系統除了改進燃燒室噴嘴布置之外,在燃燒模式上也進行了優化,采用了全預混燃燒模式。DLN-2.0+燃燒室的每只噴嘴都設置了擴散通道和預混通道,DLN-2.6燃燒系統在采用全預混燃燒后,僅保留預混通道,簡化了燃燒室結構。從系統控制上看,DLN-2.0+燃燒系統每個噴嘴的燃料量由2個控制閥共同調節,而DLN-2.6系統則由單一的控制閥調節,因此噴嘴控制方式得到了簡化。
DLN-2.6燃燒室在中間位置增加了1個PM1噴嘴,且PM1噴嘴在整個燃燒過程中始終投入運行。在機組高負荷運行時,當PM2和PM3噴嘴的空氣/燃料比低于其貧著火極限時,可以使PM1噴嘴的空氣/燃料比高于周圍的貧著火極限,且能維持燃燒的穩定性,因此其總空氣/燃料比高于均勻供燃料的DLN-2.0+燃燒系統,使總的預混空氣量增加,從而降低了燃燒區域的火焰溫度,減少NOX的產生。在機組低負荷運行時,PM1噴嘴保證了機組燃燒的穩定性,也促使燃氣在燃燒室能停留足夠的時間讓CO完全燃燒,降低CO的產生量。DLN-2.0+燃燒系統在低負荷階段采用擴散燃燒模式,此時燃燒室在燃燒區域產生局部高溫區,由于燃燒氣體在高溫下更容易生成NOX,因此NOX的產生量比較高。而DLN-2.6燃燒系統采用全預混燃燒模式,從模式切換要求可以看出,機組在低負荷運行時燃燒室的溫度較低,所以NOX產生量也相當低。改造后的PM1噴嘴解決了由于燃燒室溫度降低使CO產生量增加的情況。值得指出的是,DLN-2.0燃燒系統從先導預混燃燒模式向預混燃燒模式切換前,可以看到煙囪有明顯的棕黃色煙氣排出,說明在這個階段燃機NOX排放量較高,而DLN-2.6燃燒系統在各個模式切換過程中均未發現此現象。
表1是2臺PG6111FA+E燃機機組和應用DLN-2.0+燃燒系統的PG9351FA燃機機組在燃燒天然氣運行時的實際污染物排放數據,表中數據是3臺機組在各負荷階段連續測量得到的平均值。從表1數據可以看出,在額定或部分負荷時,PG6111FA+E機組的NOX排放量小于15 mg/L,CO排放量小于6 mg/L。對比PG9351FA燃機機組的NOX和CO排放數據,在O2排放量相近的情況下,PG6111FA+E燃機機組污染物排放的各項指標明顯優于采用DLN-2.0+燃燒系統的PG9351FA燃機機組。

表1 3臺機組的煙氣測量數據
GE燃機采用中央PM1噴嘴穩燃、全預混燃燒技術的DLN-2.6燃燒系統,結構較前一代燃燒系統簡化,燃燒模式更簡單,且提高了機組在部分負荷運行狀態下的燃燒穩定性,同時,大氣污染物的排放也得到了更好的控制。
[1]毛志偉,趙琦,馬圓珍.GE公司干式低NOX燃燒系統的發展[J].浙江電力,2005,24(1):16-19.
[2]焦樹建.燃氣輪機系統[M].北京:清華大學出版社,2004.