張顯梅
(大慶煉化公司 設計院,黑龍江 大慶 163411,China)
大慶煉化公司一套ARGG裝置(以下簡稱一套ARGG裝置)設計規模為100萬t·a-1,反應部分采用雙提升管技術,再生部分采用成熟可靠的同軸催化裂化技術,其中汽油提升管需加工二套ARGG穩定汽油45t·h-1(現汽油提升管反應器劑油比為8.5左右,進料溫度為80℃)。重反和汽反的混合粗汽油經一套ARGG裝置吸收穩定系統處理后分兩路,一路至一套ARGG裝置的汽油脫硫醇單元,另一路(45t·h-1)返至二套ARGG的產品精制單元。由于該裝置擔負降低出廠汽油烯烴含量的重任,回煉二套ARGG穩定汽油33.3萬t·a-1,使得該裝置能耗比一般裝置高6.0kgEo·t-1左右。
目前,一套ARGG存在的主要用能問題是:(1)回煉二套ARGG穩定汽油顯著增加了一套ARGG裝置穩定系統的粗汽油處理量,造成穩定系統的液相負荷過大、汽液比不合理;
(2)常壓渣油進裝置溫度不夠高(僅113~115℃),降低了裝置產汽量;
(3)分餾和吸收穩定系統換熱流程不夠優化,熱水溫度高,柴油和分餾一中的高溫熱約500萬kCal·h-1作為低溫熱使用(分餾一中向熱水系統補熱,柴油抽出直接加熱富吸收油),柴油餾份未實現直供料;
(4)分餾塔頂油氣的低溫熱回收不夠充分,熱水回收熱量后,塔頂油氣進空冷的溫度高達92~93℃;
(5)主風煙機機組補電較大,達到1200kW;
(6)余熱鍋爐排煙溫度較高達210℃,高溫位熱量損失至少 180萬 kCal·h-1。
根據全廠節能熱聯合方案,一套催化的常壓渣油進裝置溫度提高至135℃,多產中壓蒸汽。
一套ARGG裝置不回煉二套ARGG的穩定汽油而改用回煉二套ARGG粗汽油,之后返回同樣多的粗汽油至二套ARGG裝置的吸收穩定系統。這樣,兩套催化裝置處理的粗汽油量幾乎等同于自產的粗汽油量。此項措施,僅簡單改流程,幾乎不額外增加投資,即可顯著降低一套ARGG裝置吸收塔、解吸塔、穩定塔的液相負荷,進而降低解吸塔底、穩定塔底重沸器負荷。節能量表現在:
(1)減少一套ARGG解吸塔底重沸器負荷200萬kCal·h-1、減少穩定塔底重沸器負荷150萬kCal·h-1。熱量可發生中壓蒸汽,可多產中壓飽和蒸汽7.14 t·h-1,折合中壓過熱蒸汽 5 t·h-1。
(2)解吸塔中間重沸器減少負荷50萬kCal·h-1左右。
(3)吸收塔冷卻器負荷減少15萬kCal·h-1左右,減少循環冷水消耗25 t·h-1。
(4)減少吸收塔中段泵、吸收塔底泵、脫乙烷汽油泵、解吸塔進料泵電耗。
(1)建議重油提升管反應溫度恢復至520℃左右,渣油進料溫度提高至200℃左右,采用低壓降、低汽耗的高效進料噴嘴,渣油霧化蒸汽比至少可降至4.5%,霧化蒸汽總消耗約6.7 t·h-1,較目前霧化蒸汽用量降低 1.6 t·h-1。
(2)目前,汽提蒸汽(含CSC用汽)量為 6.5 t·h-1,防焦蒸汽耗量為1 t·h-1,均偏大。建議更換汽提段汽提噴嘴,提高汽提效率,控制汽提蒸汽(含CSC用汽)不大于5 t·h-1。另推薦采用已廣泛應用的高溫低壓蒸汽防焦技術,在再生器稀相段增設蒸汽過熱盤管,更換防焦蒸汽管道和新型防焦蒸汽環。
(3)停用輕柴油汽提蒸汽,降低蒸汽消耗0.9t·h-1。
3.4.1 優化低溫熱回收系統
(1)分餾塔頂油氣冷卻仍采用三級。熱水換熱器由6臺并聯改為2串6并,空冷器及后冷器流程維持不變。較節能改造前,多回收分餾塔頂78~86℃的低溫熱330萬kCal·h-1左右。(若分餾塔頂油氣-熱水換熱器采用3串4并,則較2串6并可再多回收170萬kCal·h-1左右,但氣壓機入口壓力降低4~5kPa。)。推薦采用2串6并方案。
(2)增加1臺壓縮富氣-除鹽水換熱器除鹽水依次由壓縮富氣、穩定汽油(穩定汽油——除鹽水換熱器利舊現)加熱(目前除鹽水僅由穩定汽油加熱)。目的是回收壓縮富氣55℃以上熱量100萬kCal·h-1左右。除鹽水 75t·h-1,由 40℃加熱到 79℃。
3.4.2 優化換熱流程
(1)熱聯合 提高常壓渣油進催化裝置溫度(135℃進裝置);頂循環油給氣分裝置脫丙烷塔底重沸器供熱;
(2)優化輕柴油換熱流程 調整目前輕柴油抽出后加熱富吸收油和熱水后進空冷的換熱順序,即改為:輕柴油自輕柴油汽提塔抽出后,先加熱頂循環油,再加熱熱水,溫度降至125℃左右后分兩路,一路作為熱出料直接供柴油加氫改質裝置,另一路作為貧吸收油與富吸收油換熱后,溫度降至75℃后再由循環冷水冷卻。
(3)調整中段油取熱負荷及換熱流程 分餾一中換熱流程稍做調整,即分餾一中主要給穩定塔底重沸器供熱,少量熱量加熱熱媒水(15.3萬kCal·h-1),不向原料油和解吸塔供熱(目前一中作穩定塔、解吸塔熱源,再加熱裝置進料和低溫熱水),但加熱流程可保留;二中換熱流程不變,但增加分餾二中取熱負荷,多產中壓蒸汽。
正常操作時,解吸塔底重沸器E1310A全部使用1MPa蒸汽,現有重沸器面積已夠(BJS1400-2.5-680-6/19-4),不需改造。
(4)提高粗汽油進汽油提升管溫度 由于將目前的回煉穩定汽油改為回煉粗汽油,故需將粗汽油升溫加熱。
增加2臺穩定汽油-粗汽油換熱器E1313AB(重疊串聯,BES700-2.5-120-6/25-4),將來自二套ARGG的粗汽油加熱至80℃左右。目的是回收穩定汽油低溫熱105萬kCal·h-1左右,并減少后部表面蒸發空冷器消耗。
(1)裝置煙氣量為 153200 Nm3·h-1,調整換熱流程后,分餾二中、循環油漿、外取熱器、余熱鍋爐分別產中壓飽和蒸汽 10.4、26.61、27.2 、10.5t·h-1,裝置共產中壓蒸汽75t·h-1,多產中壓過熱蒸汽10 t·h-1。多消耗除氧水 10t·h-1。
(2)優化后,解吸塔底重沸器較節能優化前多消耗蒸汽8 t/h,而低壓蒸汽消耗減少4 t·h-1,所以共多消耗低壓蒸汽4 t·h-1。
(3)改造前,裝置內低溫熱共將610 t·h-1熱水自82℃加熱110℃,而優化后,可將665 t·h-1熱水由65℃升至92.6℃,多回收低溫熱127.4萬kCal·h-1左右。
(4)熱聯合效果 節能優化后,分餾塔頂循環油(約 350t·h-1,溫度由148℃降至 120℃)外輸熱量516 萬 kCal·h-1;輕柴油熱供(125℃),輸出熱量 57萬 kCal·h-1。催化進料(135℃),外供入熱量 110 萬kCal·h-1(基準溫度按120℃,若按目前的實際進料溫度 102℃,則多供入熱量 238 萬 kCal·h-1),合計熱輸出 463 萬 kCal·h-1。
改造前、后裝置消耗及能耗對照表見表1。優化后的能耗為59.59kgEo·t-1,比裝置目前能耗67.17kgEo·t-1,下降了 7.58kgEo·t-1。

表1 改造前、后裝置消耗及能耗對照表(處理量按127.35t·h-1)Tab.1 Energy consumption comparison before and after reformation(treatment capacity 127.35t·h-1)
本項目實施后,一套ARGG裝置多產中壓過熱蒸汽 10t·h-1,多回收低溫熱 127.4 萬 kCal·h-1,煉油綜合能耗下降7.58kgEo·t-1,對控制煉油裝置成本、節能降耗以及提高公司的經濟效益有顯著成效,另外,對探索和研究公司其他煉油裝置的用能優化問題有一定的借鑒作用。