劉 斐,張榮安,馮小飛
(延長油田股份有限公司 南泥灣采油廠,陜西 延安 716000)
南泥灣油田位于陜北斜坡東南部南泥灣地區,為一向西傾斜的平緩單斜,平均坡降為10 m/km,傾角不到1度。主要勘探開發目的層為中生界三疊系延長組長6、長4+5油層組,屬一套河控三角洲平原砂體沉積,長7的黑色頁巖為主力生油層,長4+5上部的三角洲平原相及河流相沉積為區域性蓋層,從而構成完整的生、儲、蓋組合。
南泥灣油田延長組油藏屬特低滲油藏,含油性主要受巖性控制,儲層非均質性嚴重,具多層相間的復雜油水關系,油水分異差,無明顯的油水界面。油藏埋深淺(油層深度550~820 m),無自然產能。只有經過壓裂改造后,可獲得經濟產能。試油及試采結果表明,油藏驅動類型是典型的彈性-溶解氣驅。平均油層中部深度760 m,油層中部原始地層壓力為6.71 MPa,壓力系數0.94,屬于低壓異常壓力系統,油藏溫度為33.75℃,地面原油密度0.8334 g/cm3,原油粘度 3.8 MPa·s;含硫 0.04%,屬低密度、低粘度、低凝固點、低含硫輕質油。地層水分析資料顯示,地層水Ph值平均6.7,屬中偏酸性,總礦化度平均68000 mg/L,水型均為CaCl2型。
截止2010年底,南泥灣采油廠已累計探明含油面積124 km2,探明石油地質儲量6855.59×104t;累計控制含油面積162.32km2,控制石油地質儲量4317.0 ×104t;動用含油面積 201.9 km2,動用石油地質儲量7876.69×104t。(資源情況說明:探明含油面積124 km2已全部動用,控制含油面積162.32 km2中有九龍泉35 km2、萬花12 km2因油氣富集規律尚不清楚無法投入開發使用,另有汾川區12 km2因地層能量嚴重虧空,新鉆油井達不到工業油流標準目前無法繼續開發;剩余25.4 km2位于目前成熟開發區塊邊沿含油砂體變薄、物性變差單井產量低,開發效果遠不如以前探明可采儲量685.56×104t,采收率10%。累計產油量524.12×104t,地質儲量采出程度5.46%,綜合含水30%。目前有總油井6143口,采油井數6094口,開井數5673口,關停井396口,地質報廢井18口,事故井7口,油井利用率93%,日產液2185.7噸,日產油1530噸,平均單井日產油0.27噸,年產油89.1噸,年采油速度0.58%。共建成注水站2座,注水井49口,開井數49口,形成注水能力300 m3/d,平均單井日注水 4.12m3,年注水量 29632.54 m3,累計注水104630.15m3,注采比0.94,自然遞減18.6%,綜合遞減13.9%。
南泥灣油田2008年之前,油田發展主要依靠新井上產,也沒有專門的機構負責油田舊井挖潛增產技術的細化和深化,制約油田發展的瓶頸問題并未得到更好的解決。采油廠現有油井6143口,生產井6094口。平均單井日產油0.23噸。其中造成地層污染嚴重,產量遞減較快,產能矛盾較為突出。經過多方調研,論證;單井初周月產量較高,遞減較快,產能不足與地層受到污染,油層受到傷害等關系密切。由于在鉆井過程,完井施工,井下壓裂施工和長期的采油過程中的地層、油層造成不可避免的液體污染和一些機械雜質,蠟質,膠質沉淀堵塞,致使油層滲透率降低,產液指數下降,產量遞減嚴重。針對這一突出矛盾,我我們對二氧化氯解堵技術這一項目分析,論證后,決定在南泥灣油田部分區域選擇合理的油井,進行二氧化氯解堵技術試驗及應用。
是通過井眼向地層注入2%濃度的二氧化氯與相關的酸液,利用酸與其氧化作用,使其進入地層氧化溶解,由于鉆井、壓裂形成的堵塞物,同時對地層中的粘土具強剝離作用,以溶蝕儲層中影響滲透率的堵塞,增加空隙裂縫的流動能力,從而使油氣井增產(或注水井增注)的一種工藝措施。
二氧化氯解堵工藝具有溶蝕能力強,解堵液和增能液接觸反應對地層傷害小,對采油設施腐蝕低,穩產期較長,含水低等特點。
依據年初項目組制定的部署規劃,有針對性的進行項目試驗。通過對新引進試驗項目進行科學縝密的選井和組織施工,制定出嚴格的項目選井原則:①區域地質明朗;②單井采出程度較低;③措施前產量低于區塊平均產量;④集中小區塊整體挖潛。針對措施后油井產量測量的難題,成立測產小組對措施后油井產量進行泵油車收車后12小時跟蹤,并要求乙方單位上井住井與項目組測產人員共同跟蹤,及時對措施效果進行跟蹤評價。
措施井效果分析見表1。

表1 二氧化氯解堵措施井效果對比表
2008年,南泥灣采油廠共實施二氧化氯解堵措施井73口,工藝成功率100%,措施有效率98%,累計增油4014.24噸、平均單井增油54.98噸。投入產出比:1∶2.87。
2009年實施了二氧化氯85口、累計增油2924.8噸、平均單井增油34.41噸。投入產出比:1∶2。
2010年我們分別在馬坊區域實施了109口、累計增油4434.56噸、平均單井增油40.68噸,平均采油3.45個月;在岳屯區域實施了120口、累計增油4020.55噸、平均單井增油33.50噸,平均采油2.86個月。在措施的245口井中:最高日增產達到2噸以上的51口、1-2噸的135口。綜合投入產出比1∶1.9。
CLO2解堵典型實例:于今年10月2日施工的陽683-3井,措施前日產油0.24噸,措施后最高日增油達到7.34噸;松112井,措施前日產0.18噸,2009年4月12日解堵后日產達到1.05噸,4個月后日產為0.3噸,項目實施的主要區域為岳屯、馬坊、趙家河,主要層位為長61,通過措施增產效果明顯。針對不同區域、不同井位、不同層位分別對待,實踐證明:對于采油時間長、初期產量高、目前產量低、采出程度低,油層物性好的油井,也有物性好、壓裂初期堵塞而產量低的井,主要為長6層,均適宜CLO2解堵項目。
油井二氧化氯解堵技術費用為4.5萬元/口,以上表1中10口井平均增油75.23 t,扣除投資,平均單井可創經濟效益:(75.23×0.2820萬元) -4.5萬元 =21.22萬元。
為降低解堵體系對地層的傷害,還需進一步優化前置酸液配方,優化隔離液注入體積,優化二氧化氯體系交替單元次數,繼續摸索與地層的配伍性,提高措施有效率。
通過幾年的試驗應用,我們認識到二氧化氯解堵工藝具有溶蝕能力強,對地層傷害小,對采油設施腐蝕性小,穩產期長,含水率低等優點。針對我廠舊井數量大,我們嚴格執行選井原則,多區多點試驗,一旦突破,立即輻射,達到了區塊整體挖潛的較好效果。實施效果較為明顯,實用價值較高,前景廣闊,具有廣泛的推廣應用價值,可作為我廠舊井挖潛增產的主要技術之一。