劉金旺
(石家莊強大泵業集團有限責任公司,河北 石家莊 050035)
2010年我們公司接到一個生產高鉻鑄鐵后襯板備件的項目。后襯板毛坯三維圖如圖1所示:最大直徑φ1444mm,高76 mm,內孔直徑φ964mm,單面加工余量8 mm,鑄件重1100kg。材質為高鉻鑄鐵,產品技術要求十分嚴格,加工面不允許有任何鑄造缺陷。

圖1 后襯板毛坯三維圖
根據此類系列產品的常規工藝,我們制定了小批量試制生產工藝,如圖2所示。采用此工藝投產了10件。
1)在后襯板的內孔處沿法線開設3個內澆道,采用φ40mm陶瓷管鋪設;直澆道采用φ70mm陶瓷管鋪設;在上平面均布放置4個φ180mm保溫冒口,高度400mm。
2)造型設備采用Z145造型機。
3)采用手工樹脂砂造型。
通過小批量試制的生產情況分析,該工藝不合理,廢品率高達 20%~30%,冒口根部有縮孔及氣孔缺陷,清理打磨時間較長。這將嚴重影響后期的大批量生產,因此根據我們公司現在的生產情況,重新制定了新的鑄造工藝方案。

圖2 試制生產工藝
根據試制時出現的鑄造缺陷,工藝主要針對縮孔、氣孔的缺陷采取了措施。
1)在后襯板的外緣開設6個內澆道,在直澆道對面開設φ40mm的溢流槽,在中間位置設置φ50mm的出氣孔,并在上箱的砂型上扎出氣孔,在上平面放置一個φ260mm的保溫冒口,如圖3。
2)砂型合箱后用卡子卡緊,傾斜 5°~8°放置,便于排氣。
3)澆注前,砂型用電熱風機在200℃下進行烘烤1 h,以此來防止砂型吸潮,減少樹脂砂的發氣量。
4)對熔煉的原輔材料進行控制,盡量采用全新爐料,使用回收料前進行拋丸處理,去除氧化皮及粘砂。
5)鐵水出爐溫度為1450℃,澆注前在包內靜置2min~3min,澆注溫度控制在1370℃~1390℃,溫度盡量采用低限進行澆注,降低樹脂砂的發氣量。
經過生產驗證,采用改進的工藝生產后,產品的縮孔、氣孔廢品大大減少,毛坯的廢品率降至2%以下,表1為兩種工藝方案的對比。

圖3 保溫冒口

表1 兩種工藝方案對比
通過生產此產品的情況,使我們知道,工藝技術人員必須跟蹤工藝的落實情況,發現工藝存在問題,及時修正既定方案,制定出適合產品生產的最佳工藝方案。同時,操作者也要嚴格按照工藝操作規程執行,每一個環節都要保證按照工藝執行。
[1]鑄造手冊編寫組.鑄鐵分冊[M].北京:機械工業出版社.
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